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变压器制造中绝缘电阻不合格案例分析.docx

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变压器制造中绝缘电阻不合格案例分析.docx

上传人:niuww 2023/11/25 文件大小:10 KB

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一、 引言
变压器制造过程中,绝缘电阻是一个非常重要的指标,直接影响着变压器的使用寿命和性能。由于制造过程中的一些原因,可能会出现绝缘电阻不合格的情况,这就需要进行一定的分析与改进以避免类似问题的再次出现。本文将从案例分析的角度,对变压器制造中绝缘电阻不合格的情况进行探讨。
二、案例分析
某公司生产的10kV变压器在生产过程中,出现了绝缘电阻不合格的问题。经查明,问题出现在绕组的制造过程中,具体分析如下:
1、制造工艺
该公司所采用的绕组制造工艺为交叉绕组,采用纸板作为绕组间隔,绕组导线为全铜导线。纸板的厚度、宽度和材质都符合相关标准,但在制造过程中,因工艺不严密,导致相邻绕组的纸板间隔不均匀,有些地方太紧,有些地方太松,导致绝缘层厚度不均匀,从而使绝缘性能产生不同程度的影响。
2、工人作业
绕制绕组的工序非常重要,对工人的技术要求极高,需要耐心、细心、善于发现纸板的间隔情况。但是在工人操作过程中,存在疏忽现象,有时会忽略部分绕组的纸板间隔情况,导致绝缘电阻不合格。
3、电测测试
该公司的电测测试流程中缺乏必要的控制措施,导致绝缘电阻的测试值不够准确和稳定。有些测试仪器旧化,使用寿命已经过长,也极易产生误差。
三、原因分析
基于以上问题,综合分析得出以下对绝缘电阻不合格的原因:
1、工艺不严密,绕组制造中存在不均匀的纸板间隔,导致绝缘层厚度不均匀。
2、工人操作不规范,对纸板的间隔没有认真检查,导致绝缘电阻不合格。
3、电测测试流程中缺乏必要的控制措施和精细的仪器,测试值不够准确和稳定。
四、改进方案
为确保产品质量,公司应该采取以下的改进措施:
1、加强工艺管理,严格控制纸板的厚度、宽度和材质,确保纸板间隔均匀。
2、对工人进行技术培训,强化操作规范和质量意识,建立质量监督制度。
3、改进电测测试流程,选用精密仪器,加强测试时的控制措施,确保测试值准确可靠。
五、结论
绝缘电阻是变压器制造中的重要指标,是衡量其质量的重要标志之一。本文从案例分析的角度,剖析了变压器制造过程中绝缘电阻不合格的原因,并提出了科学合理的改进方案。通过以上的措施,可以避免绝缘电阻不合格的问题再次出现,确保产品的质量和性能。