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水电站机组调试试运行施工技术方案.pdf

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水电站机组调试试运行施工技术方案.pdf

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使机组达到额定转速。待机组转速正常后,将导叶开度限制机构的开度继续加大,使机组转速上升到额定转速的115%,调整转速继电器相应的转速接点后,继续将转速升至设计规定的过速保护整定值,并调整过速保护装置相应的转速接点。过速试验过程中应监视并记录各部位摆度和振动值,记录各部轴承的温升情况及发电机空气间隙的变化。过速试验停机后应进行如下检查:全面检查发电机转动部分。检查发电机定子基础及上机架基础的状况。各部位螺丝、销钉、锁片及键是否松动或脱落。:..检查发电机上下挡风板、挡风圈、导风叶是否有松动或断裂。检查风闸的摩擦情况及动作的灵活性。)自动起动和自动停机试验是为了检查计算机监控系统自动开停机控制回路动作的正确性。2)自动起动前应确认:调速器处于“自动”位置,功率给定置于“空载”位置,频率给定置于额定频率,调速器参数在空载最佳位置。确认所有水力机械保护回路均已投入,且自动开机条件具备。3)自动开停机在中控室和机组自动盘上通过硬件按钮或软件命令进行。并应检查下列项目:检查自动化元件能否正确动作;:..检查调速器动作情况。4)机组自动停机过程中及停机后的检查项目:记录自发出停机脉冲至机组转速降至制动转速所需时间。记录自制动闸加闸至机组全停的时间。检查转速继电器工作是否正确,调速器及自动化元件动作是否正确。5)自动开机,模拟各种机械与电气事故,检查事故停机回路与流程的正确性与可靠性。6)分别在现地、机旁、中控室等部位,检查紧急事故停机按钮动作的可靠性。)发电机短路试验应具备的条件:在发电机出口端设置三相短路线。投入厂用电源代替并联励磁变压器,提供主励磁装置电源。投入机组水机保护;机端各PT投入;相关保护投入,跳灭:..)发电机短路试验:手动开机,发电机各部位温度应稳定,运转应正常。手动合灭磁开关,通过励磁装置手动升流,检查发电机各电流回路的准确性和对称性。升流检查各继电保护和测量表计动作的正确性。录制发电机三相短路特性曲线(定子电流和转子电流关系曲线),在额定电流下测量发电机轴电压,检查碳刷及集电环工作情况。在发电机额定电流下,跳灭磁开关检验灭磁情况是否正常,录制发电机在额定电流时灭磁过程示波图,并求取灭磁时间常数。3)试验合格后一般做模拟紧急事故停机,并拆除发电机短路点的短路线。:..)发电机升压试验应具备的条件:发电机保护系统投入,励磁及调节器回路电源投入,辅助设备及信号回路电源投入。发电机振动、摆度及空气间隙检测装置投入。)自动开机后机组各部分运行正常。测量发电机电压互感器二次侧残压,并检查其对称性,如无异常,可手动升压至50%额定电压,并检查下列各项:发电机及引出母线,与母线相连的断路器,分支回路设备等带电设备是否正常。机组运行中各部振动及摆度是否正常。电压回路二次侧相序、相位和电压值是否正确。继续升压至发电机额定电压值,并重复上述检查。在发电机额定转速下的升压过程中,检查低压继电器和过电压继电器工作情况,在额定电压下测量发电机轴电压。将发电机电压降至最低值,录制发电机空载特性曲线,当发电机励磁电流升至额定值时,测量发电机定子最高电压。:..50%、100%额定电压下,跳开灭磁开关检查消弧情况,录制示波图,并求取灭磁时间常数。,符合设计要求。自动励磁调节器应能在发电机空载额定电压70%110%范围内进行稳定平稳地调节。在发电机空载额定转速下,手动控制单元调节范围:下限不得高于发电机空载励磁电压的20%,上限不得低于发电机额定励磁电压的110%。测量励磁调节器的开环放大倍数。检查在发电机空载状态下,励磁调节器投入,上、下限调节,手动和自动切换、通道切换、带励磁调节器开、停机等情况下的稳定性和超调量。,突然投入励磁调节器,使发电机电压?从零升至额定值时,电压超调量不大于额定值的10%,振荡次数不超过2次。调节时间不大于5秒。发电机电压一一频率特性试验,应在发电机空载状态下,使:..90%100%额定值范围内改变,测定发电机端电压变化值,录制发电机电压一一频率特性曲线。频率值每变化1%,%。可控硅励磁调节器应进行低励磁、断线、过电压、均流等保护的调整及模拟动作试验,其动作应正确。、、隔离开关、发电机电压设备及有关高压设备均已试验合格,具备投入运行条件。主变压器经试验验收合格,油位正常,分接开关位置正确。厂用电系统、500kV系统经试验验收合格。发变保护、厂用电保护、母线保护、线路保护和各控制信号回路经试验工作可靠。。:..以及控制信号回路、动作跳灭磁开关,切除其它开关的操作电源,以确保在升流期间不致开路。开机后递升加电流,检查各电流回路的通流情况和表计指示,并绘制主变压器的电流矢量图。观察主变升流情况有无异常,手动降流至零,跳灭磁开关。投入主变压器、高压电缆、母线的保护装置,投入开关操作电源,模拟主变压器保护动作,检查跳闸回路是否正确,相关断路器是否可靠动作。)拆除主变压器高压侧短路点的短路线。投入所有保护装置。断开主变压器高压侧的断路器,进行升压试验。手动递升加压,分别在发电机额定电压值的25%、50%、75%、100%等情况下检查一次设备的工作情况。检查电压回路和同期回路的电压相序和相位应正确。:..开关站升流试验1)在开关站内部或出线点适当位置设置可靠的三相短路点。2)投入发变组继电保护、自动装置和主变压器冷却器以及控制信号回路,动作跳灭磁开关,切除其它开关的操作电源,以确保在在升流期间不致开路。开机后递升加电流,检查各电流回路的通流情况和表计指示,用一次电流实际校核GIS和并联电抗器有关CT二次回路的完好性和对称性。检查500kV母线保护和线路保护的所有电流回路和工作情况,绘制电流矢量图。观察500kV系统升流情况有无异常,手动降流至零,跳灭磁开关。投入母线保护装置,投入开关操作电源,模拟母线差动保护,检查跳闸回路是否正确,相关断路器是否可靠动作。。:..手动递升加压,分别在发电机额定电压值的25%、50%、75%、100%等情况下检查500kV系统设备的工作情况。检查电压回路和同期回路的电压相序和相位应正确。,申请批准后可进行主变合闸试验。断开发电机侧的断路器及隔离开关,拆除主变压器低压侧母线连接端子的接头。投入主变压器的继电保护装置及冷却系统的控制、保护及信号。主变压器的中性点可靠接地。合主变压器高压侧断路器,使电力系统对主变压器冲击合闸共5次,每次间隔约10分钟,检查主变有无异常。检查主变压器差动保护和重***保护的动作情况。:..检查主变差动保护对激磁涌流的闭锁情况,录制主变激磁涌流波形。。以手动和自动准同期的方式进行并列试验。在正式并列试验前,先断开相应的隔离开关进行模拟并列试验,以确定自动同期装置工作的准确性。正式进行手动和自动准同期并列试验。录制电压、频率和同期波形图。,逐步增加有功负荷,观察各仪表指示及各部位运行情况。观察并检查机组在加负荷时有无振动区,测量振动范围及其量值。机组带负荷下调速系统试验。:..:发电机有功功率分别为0%、50%、100%额定值下,按设计要求调整发电机无功功率从零到额定值。调节应平稳、无跳动。测定并计算水轮发电机组端电压调差率,调差特性应有较好的线性并符合设计要求。分别进行各种限制及保护功能试验和整定。)甩负荷试验前应具备下列条件:将调速器的稳定参数选择在空载扰动所确定的最佳值。调整好测量机组振动、摆度、蜗壳压力、机组转速、接力器行程、发电机气隙等电量和非电量的检测仪表。所有保护装置及自动装置均已投入。自动励磁调节器的参数已选择在最佳值。)机组甩负荷试验应在额定有功功率的25%、50%、75%和100%下分别进行,记录有关数值,同时应录制过渡过程的各种参数变化曲线及过程曲线。若电站运行水头和电力系统条件限制,机组不可能带额定负荷和甩额定负荷时,则按当时条件在尽可能大负荷下进行甩负荷试验。:..)水轮发电机突然甩负荷时,检查自动励磁调节器的稳定性和超调量。当发电机突然甩额定有功功率负荷时,发电机电压超调量不应大于额定电压的15%20%,振荡次数不超过35次,调节时间不大于5秒。?水轮发电机突然甩负荷时,检查水轮机调速系统动态调节性能,机组转速上升等均应符合设计规定。,经检验合格,机组进入72小时连续试运行。根据正式运行值班制度,全面记录试运行所有有关参数。记录运行中设备出现的问题和缺陷。72小时带负荷试运行后,进行停机检查和消缺处理。竣工移交,机组进入试生产阶段。—ISO9002标准,建立完善质量管理和质量保证体系。加强纪律,严格服从启动验收委员会同意后正式组成的试运行指挥部及有关办事机构的领导。:..系统调度指挥。加强与制造厂、监理单位及设计单位的友好协作、配合。建立相应的运行指挥部,对机组调试、试运行实现具体的领导和指挥。建立健全各项规章制度,制定反事故预防措施,编制运行操作、设备检修、保养规程,编制运行所需要的各类记录表格。

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