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常山#1机燃气关断阀及低压主汽阀异常分析.docx

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常山#1机燃气关断阀及低压主汽阀异常分析
一、事故背景及描述

(1) 事故发生在2023年5月15日,位于我国某大型火力发电厂。当天下午3点左右,常山#1机在进行日常维护检查时,突然发现燃气关断阀及低压主汽阀出现异常,导致机组被迫紧急停机。事故发生地点位于该发电厂汽轮机车间内,具体位置在常山#1机设备区域。
(2) 在事故发生前,常山#1机运行状态良好,各项参数均在正常范围内。根据现场记录,事故发生前半小时,机组运行人员曾对燃气关断阀及低压主汽阀进行了例行检查,未发现任何异常情况。然而,在检查过程中,运行人员突然发现燃气关断阀及低压主汽阀的阀门开启度异常,阀门动作滞后,且有明显的卡涩现象。
(3) 事故发生后,发电厂立即启动应急预案,组织技术人员对故障设备进行抢修。经过初步排查,发现燃气关断阀及低压主汽阀的执行机构存在严重磨损,导致阀门动作不灵活。同时,阀门密封圈老化,造成泄漏现象。此外,相关电气控制系统也存在故障,导致阀门无法正常响应指令。在抢修过程中,技术人员对故障设备进行了全面检查,并及时更换了损坏的部件,确保了机组的安全稳定运行。
研究报告
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(1) 事故发生前,常山#1机处于正常运行状态,各项运行参数均稳定在设定范围内。机组负荷持续在75%左右,转速稳定在3000转/分钟。燃气关断阀及低压主汽阀均处于正常开启状态,与控制系统保持良好通讯,无异常信号反馈。
(2) 当天早上,运行人员对常山#1机进行了常规巡检,包括检查设备外观、润滑系统、电气线路等,未发现任何异常。汽轮机、发电机、锅炉等主要设备运行平稳,振动、温度等关键指标均在规定范围内。此外,燃气关断阀及低压主汽阀的液压系统、电气控制系统也经过检查,无泄漏、过热等异常情况。
(3) 在事故发生前24小时内,常山#1机累计运行时间达到72小时,期间机组运行状况良好,未出现任何故障停机情况。根据历史运行数据,该机组在相同运行周期内表现稳定,未出现类似异常。因此,事故发生前设备运行状态总体良好,未出现任何预警信号。

(1) 事故发生时,运行人员正在对常山#1机的燃气关断阀及低压主汽阀进行日常检查。在检查过程中,运行人员注意到燃气关断阀的动作滞后,开启度与控制信号不符。随后,运行人员立即将这一情况上报给值班负责人。值班负责人接到报告后,迅速组织人员对现场情况进行确认。
研究报告
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(2) 在确认了异常情况后,值班负责人立即下令降低机组负荷,并启动备用设备,以避免事故扩大。同时,运行人员对燃气关断阀及低压主汽阀进行了手动操作,试图恢复正常运行状态。然而,在手动操作过程中,阀门依然无法达到预期的开启度,且伴有明显的卡涩感。
(3) 事故发生时,发电厂应急响应系统启动,各部门负责人迅速到位,组织人员开展应急处置。现场指挥人员下令停机,切断燃气供应,确保人员安全。在停机过程中,运行人员对阀门进行了紧急维修,并通知维修人员进行进一步检查。同时,应急小组对现场环境进行了评估,确保了后续抢修工作的安全进行。
二、常山#1机燃气关断阀及低压主汽阀异常情况分析

(1) 阀门故障现象首先表现为燃气关断阀及低压主汽阀的动作滞后,阀门开启度与控制信号不符。在操作过程中,阀门响应缓慢,开启和关闭动作明显延迟,与正常工作状态存在显著差异。
(2) 随着时间的推移,阀门故障现象进一步加剧。阀门在开启和关闭过程中出现卡涩现象,需要施加额外的力量才能完成动作。同时,阀门密封不严,出现泄漏现象,导致压力不稳定,对系统安全运行构成威胁。
(3) 在故障高峰期,阀门完全无法正常开启和关闭,导致燃气供应中断,低压主汽阀无法正常调节汽压。此外,由于阀门故障,机组运行参数严重偏离正常范围,对发电效率和设备寿命造成严重影响,甚至可能引发更严重的事故。
研究报告
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(1) 初步判断,阀门故障原因可能与机械磨损有关。在长期运行过程中,阀门及其执行机构可能受到磨损,导致部件间隙增大,动作不灵活。这种磨损可能是由于润滑不良、操作不当或长期运行累积造成的。
(2) 另一个可能的原因是电气控制系统故障。控制系统中的传感器、执行器或线路可能存在故障,导致阀门无法正确接收和执行控制信号。这种情况可能是因为电气元件老化、过载或短路等原因引起的。
(3) 此外,阀门密封件老化也可能是一个因素。长期运行可能导致密封件磨损或老化,导致阀门密封性能下降,进而影响阀门的开启和关闭效果。密封件损坏还可能引起泄漏,进一步加剧阀门的故障。

(1) 故障导致燃气关断阀及低压主汽阀无法正常工作,直接影响了整个机组的运行稳定性。由于阀门无法及时开启或关闭,燃气供应和汽压调节失衡,使得机组负荷无法正常分配,导致发电效率显著下降。
(2) 阀门故障还可能引发连锁反应,对系统安全构成威胁。在紧急情况下,如发生燃气泄漏或汽压异常,可能触发安全保护系统,导致机组紧急停机。这不仅会造成经济损失,还可能对现场工作人员的生命安全造成隐患。
研究报告
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(3) 长期阀门故障对设备本身也造成损害。由于阀门无法正常工作,设备内部的磨损和腐蚀可能会加剧,缩短设备的使用寿命。同时,故障还可能对其他相关设备产生负面影响,增加维修成本和停机时间。
三、设备结构及工作原理

(1) 燃气关断阀是火力发电厂中重要的安全保护设备,其结构主要由阀体、阀盖、阀盘、执行机构、密封件等部分组成。阀体通常采用铸铁或不锈钢材料,具有良好的耐高温、耐腐蚀性能。
(2) 阀盖与阀体连接,起到密封和保护内部结构的作用。阀盖内设有密封面,与阀盘紧密配合,确保阀门在开启和关闭过程中密封性能良好。阀盘是阀门的核心部分,其形状和尺寸根据不同的设计要求而有所不同。
(3) 执行机构是控制阀门开启和关闭的关键部件,通常包括液压驱动器、电动执行器或气动执行器等。执行机构通过接收控制信号,驱动阀盘动作,实现阀门的开启和关闭。密封件则用于防止燃气泄漏,常用的有橡胶、聚四氟乙烯等材料。

(1) 低压主汽阀是火力发电厂中用于调节汽轮机进汽量的关键设备,其结构设计旨在确保高效率和可靠性。该阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、执行机构、驱动装置和密封件等组成。
研究报告
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(2) 阀体通常由铸钢或不锈钢材料制成,能够承受高温高压的工作环境。阀盖与阀体连接,内部设有导向结构,确保阀瓣在阀杆上的正确导向。阀瓣是阀门的控制部分,其设计允许通过改变开启角度来调节汽轮机的进汽量。
(3) 低压主汽阀的执行机构可以是电动、气动或液压驱动,根据具体的控制系统和现场条件选择。执行机构通过接收控制信号,驱动阀瓣动作,实现阀门的开启和关闭。密封件的使用确保了阀门在开启和关闭状态下的密封性能,防止汽轮机内部压力泄漏。

(1) 阀门工作原理基于控制介质(如流体、气体或蒸汽)的流动。以燃气关断阀为例,当控制信号接收到开启指令时,执行机构驱动阀盘动作,阀盘与阀座之间形成通路,介质得以流动。关闭时,阀盘在执行机构的推动下回到原位,关闭通路,阻止介质流动。
(2) 低压主汽阀的工作原理类似,通过调节阀瓣的开启角度来控制汽轮机的进汽量。当阀瓣完全打开时,汽轮机进汽量最大;当阀瓣关闭时,进汽量最小。这种调节方式使得低压主汽阀能够适应不同的负荷需求,保证汽轮机的稳定运行。
(3) 阀门工作原理还涉及到密封性能。无论是燃气关断阀还是低压主汽阀,都要求在开启和关闭状态下具有良好的密封性能,以防止介质泄漏。这通常通过阀座与阀盘之间的密封面来实现,密封面材料的选择和加工精度对阀门的密封性能至关重要。此外,执行机构的精确控制也是保证阀门正常工作的重要环节。
研究报告
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四、故障诊断与检测方法

(1) 现场检查方法首先是对阀门外观进行检查,观察阀体、阀盖、阀盘等部件是否存在裂纹、变形或磨损痕迹。检查时需注意阀门的表面有无腐蚀、生锈或油污,这些异常情况可能指示内部结构存在问题。
(2) 其次,对阀门动作进行手动测试,观察阀门在开启和关闭过程中的响应速度和力度。通过手动操作,可以初步判断阀门是否存在卡涩、异常振动或泄漏等现象。同时,检查执行机构是否灵活,有无异常噪音。
(3) 最后,对阀门的电气控制系统进行测试,包括传感器、执行器、线路等。通过检测仪表,验证控制信号是否正常传递,系统响应是否及时准确。此外,还需检查控制柜内各元件是否完好,有无过热、烧毁等迹象。现场检查方法应全面细致,确保对阀门故障的准确诊断。

(1) 仪表检测方法是通过对阀门及其相关系统的各项参数进行精确测量,以判断是否存在故障。首先,使用压力表检测阀门两侧的压力差,正常情况下,压力差应在规定范围内。压力异常可能指示阀门密封不良或内部有泄漏。
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(2) 其次,使用流量计测量介质通过阀门的流量,流量异常可能表明阀门开启度不符合要求,或者阀门内部存在堵塞或磨损。同时,使用温度计检测阀门前后的温度变化,以判断阀门是否在适宜的温度范围内工作。
(3) 电气控制系统方面的检测则包括使用万用表检测传感器、执行器、线路的电阻值和电压,检查是否存在短路、断路或接触不良等问题。此外,使用示波器观察控制信号的波形,确保信号传输的稳定性和准确性。通过这些仪表检测方法,可以全面评估阀门的工作状态。

(1) 故障模拟实验是为了验证阀门故障的具体原因和影响,通过在实验室条件下对阀门进行模拟操作。实验首先对阀门进行拆卸,检查内部结构,包括阀盘、阀座、执行机构等部件,观察是否存在磨损、腐蚀或其他物理损伤。
(2) 在模拟实验中,使用与实际运行条件相似的介质和压力,对阀门进行开启和关闭操作。通过控制实验条件,逐步增加压力和流量,观察阀门在不同工况下的响应。实验记录阀门开启时间、关闭时间、压力变化、流量变化等参数,分析故障发生时的具体表现。
(3) 实验还包括对阀门的电气控制系统进行模拟测试,通过模拟控制信号,观察执行机构是否能够正常响应,以及传感器是否能够准确反馈阀门状态。通过对比正常工作状态和故障状态下的数据,可以更准确地诊断故障原因,为后续的维修和改进提供科学依据。
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五、故障原因详细分析

(1) 机械故障分析首先关注的是阀门及其执行机构的磨损情况。在检查中发现,阀门内部的阀盘与阀座之间存在明显的磨损痕迹,这表明阀门在长期运行中受到了较大的机械应力,导致磨损加剧。
(2) 进一步分析发现,执行机构的齿轮箱和轴承也存在磨损现象,这可能是由于润滑不良或轴承选型不当造成的。齿轮箱内部齿轮的啮合间隙过大,影响了阀门的精确动作。轴承磨损则导致执行机构的转动阻力增大,进一步加剧了阀门的卡涩现象。
(3) 机械故障分析还涉及到了阀门密封件的损坏。密封件老化或损坏会导致阀门泄漏,影响介质的正常流动。在实验中,对密封件进行了更换,发现新更换的密封件在相同的压力和流量条件下,泄漏量明显减少,这表明密封件损坏是导致阀门故障的一个重要原因。

(1) 电气故障分析主要针对阀门控制系统的传感器、执行器和电气线路进行。检查发现,传感器输出信号不稳定,存在波动现象,这可能是因为传感器本身存在故障或者信号传输线路受到干扰。
研究报告
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(2) 执行器部分的问题主要体现在响应速度上,与控制系统发送的指令相比,执行器的动作存在明显的滞后。这种现象可能是由于执行器内部电路接触不良或者电子元件老化造成的。
(3) 电气线路方面,存在多处绝缘破损和线路短路的情况。这些故障可能导致控制信号传递错误,甚至引发电气火灾。通过更换破损的线路和绝缘材料,以及修复短路点,可以确保控制系统的稳定性和安全性。

(1) 软件故障分析集中在阀门控制系统的程序和数据库上。通过检查,发现软件程序存在逻辑错误,导致控制算法在处理阀门开启和关闭指令时出现偏差。这些错误可能导致阀门动作不准确,进而影响整个系统的稳定运行。
(2) 数据库分析显示,历史运行数据记录不完整,部分数据缺失或损坏。这种情况可能导致系统无法正确评估阀门的运行状态,影响故障诊断和预测性维护的准确性。
(3) 软件故障还可能源于系统更新或升级过程中出现的兼容性问题。在软件更新后,新的控制程序可能与原有的硬件设备不兼容,导致控制信号传输错误或系统响应缓慢。通过回滚到稳定版本或重新配置系统参数,可以解决兼容性问题,恢复系统的正常运行。
六、故障处理措施

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