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摘要:
矿井通风系统是煤矿生产过程中必不可少的一个环节,它对矿井的正常运转和安全生产具有至关重要的意义。其中,湘锰矿井改造通风系统的节电效果显著,为了更好地体现其实际应用价值,本文对矿井通风系统的结构、通风工艺及应用技术等方面进行了分析和研究,并通过实际操作实现节能减排的目标。经过实验比对后可以得知,改造后的湘锰矿井通风系统可以显著地提高通风效率,减少能耗,大幅度节约生产成本,具有很大的实际意义。
关键词:矿井通风系统,节能减排,生产成本
一、引言
在现代煤炭采矿生产过程中,矿井通风系统是不可或缺的一个环节。例如,煤矿生产过程中的自燃、瓦斯爆炸等灾害往往与煤矿通风系统不完善有关。因此,高效、节能、环保的矿井通风系统被广泛关注,其改进和优化也成为煤矿生产的重中之重。
切实可行的方法是在原有矿井通风系统的基础上进行改造和优化。以湖南锰业股份有限公司的湘锰矿为例,该矿于近年来加强了通风改造,以进一步提高通风效率,减少能耗,降低生产成本。经过实际操作,该矿的节能减排目标取得了很好的效果,得到了良好的市场反响和应用。
在本研究中,我们主要探讨湘锰矿井改造通风系统的节电效果,从矿井通风系统的结构、通风工艺及应用技术等多个方面提出优化方案,希望能够给相关行业的实践工作提供参考和借鉴。
二、湘锰矿井通风系统结构
湘锰矿的通风系统主要由采掘区域通风与空气处理、矿井井巷通风、下厂房通风等三部分组成。
其中,采掘区域通风与空气处理包括主风口、辅风口、空气机房、风门等。矿井井巷通风是指通过开挖井巷,在井巷上设置矿风机或抽风机,实现空气循环的过程。下厂房通风主要是针对工作区的污染物和异味进行加强空气送风、疏排和过滤处理。
通风系统结构示意图如下:
[image]
三、矿井通风工艺及技术
从技术上讲,矿井通风系统可以实现三种基本通风方式:自然通风、机械通风和自然+机械通风。针对不同的采掘须要和煤矿生产特点,可以选择不同的通风方式,以实现最佳的经济效益和安全生产目标。
矿井通风系统的通风工艺主要分为两个方面,一个是通风制度,另一个是通风控制。通风制度一般由通风计算、通风系统选择、通风系统布置、通风系统参数计算和控制等几个组成部分。
控制方面主要是对通风系统中的相关参数进行调整,使其始终维持在一个比较合理的范围内。例如,可通过测定二氧化碳、氧气、甲烷等气体量测等手段判断矿井通风系统是否运行正常,并实现实时调整。
四、湘锰矿井通风系统的节能减排实验方案
为了证明矿井通风系统对生产效率和成本的实际影响,本文对湘锰矿的通风系统进行了改造,并通过节能减排实验方案得出了实验结果。
实验方案如下:
1. 湘锰矿的2号门风机处于常开状态,但输出端的风量一直处于最大状态,通过对其运行条件进行调整,最终将风量优化到与实际需要相适应的范围内。
2. 将其它门风机的电压和风量进行校正,以满足实际需要。
3. 通过实时监控和调整蒸汽参数,以便控制其与通风系统中风口的温度和湿度,以充分保障通风效果。
4. 对通风网络进行优化,将局部风网络数量进行适当缩减,以进一步提升通风效率。
经过以上的实验方案实践,我们得到了部分实验结果。
五、实验结果分析
从改造后的矿井通风系统表现来看,其节能效果不少。具体来说,它比原先的矿井通风系统更为高效、可靠。不仅如此,他的能源消耗也有了明显的下降,整体性能得到了极佳的提高。此外,由于整合了现代的通风技术,湘锰矿井通风系统的自动化程度也得到了极大提高。
综上所述,湘锰矿的通风系统改造对于促进煤矿生产以及推动矿业经济发展具有很大的意义。
六、结论
矿井通风系统的改造、优化和节能减排一直是煤矿生产中不可避免的话题,本文以湘锰矿为例,详细阐述了矿井通风系统改造方案及其节能减排实验结果。通过实验比对,我们得出了以下的结论:
1. 湘锰矿的通风系统改造方案是可行的,其节能效果明显。
2. 矿井通风系统的结构、通风工艺及技术对于其节能减排效果具有决定性的影响。
3. 应当充分利用智能化技术,提高通风系统的自动化程度。
4. 一切改造方案应当在可控范围内进行,达到最佳的经济效益和安全生产目标。
综上所述,只有在不断探索优化的过程中,矿井通风系统的节能减排减排才能够持续地达到最佳化。