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摘要:
随着钢铁工业的不断发展,高炉成为了炼钢生产的主要设备之一。然而,高炉过程中会出现顶压偏高和偏低的情况,如果不及时调节就会影响生产效率和产品质量。本论文以邯钢5号高炉为例,介绍了顶压调节设备的改造过程及效果,为类似设备的改造提供一定的参考价值。
关键词:高炉;顶压调节;设备改造;邯钢5号高炉
一、绪论
高炉作为炼钢生产的重要设备,一直是钢铁工业的重要支柱。在炼钢过程中,顶压的稳定控制是关键,如果顶压过高或过低将会直接影响到生产效率和产品质量。
邯钢5号高炉是一个容积为1100m³的高炉,该高炉在操作过程中,经常会出现顶压偏高或者偏低的情况。以前,工人们主要是通过手动掌控煤气的喷射控制顶压。然而,由于该方法控制效果差,需要消耗大量人力物力。为了提高高炉的运行效率,降低废品率,提高产品质量,邯钢决定对5号高炉的顶压调节设备进行改造。
二、改造方案
改造目的
通过改造5号高炉顶压调节设备,实现煤气的自动控制,提高高炉运行的稳定性和可靠性,达到以下目的:
1. 降低废品率和能耗。
2. 提高生产效率,提高生产能力。
3. 提高产品质量,减少生产弊端。
改造内容
对5号高炉的顶压调节设备进行改造,主要包括以下两方面的内容:
1. 安装压力传感器和流量计:将顶部煤气管道上方装置压力传感器、流量计等传感器,对顶压、顶温、煤气流量等参数进行实时监测,实现自动控制。
2. 更换自动控制器:更换自动控制器,将原来的空气控制器转换为PLC控制系统,通过PLC控制信号输出煤气的喷射量,实现顶压的稳定控制。
三、改造流程
设备安装
在5号高炉顶部安装压力传感器、流量计等传感器,并将数据传输给PLC控制系统。同时,将原来的空气控制器更换为PLC控制系统,实现对高炉顶压的稳定控制。
软件编程
通过编写PLC程序,根据高炉顶压、顶温等参数自动调节煤气喷射量,实现顶压的控制。
调试和验收
调试改造后的设备,测试数据准确性,调整顶压控制规律,检查设备是否正常使用,确保改造后设备能够达到预期的工作效果。验收完成后,再次对设备进行检查,确认设备已达到预期效果。
四、改造效果
生产效率提高
在改造前,工人们需要手动控制煤气的喷射,效率低下,但改造后,通过PLC程序控制煤气的喷射,实现自动化生产,有效提高了生产效率。
产品质量提高
原来的顶压控制方法对产品的生产有很大影响,改造后,顶压稳定控制,可以有效地提高产品质量,减少生产弊端。
能耗降低
通过稳定控制,降低了不必要的顶压浪费,降低了耗能量,达到了节能减排的效果。
五、结论
高炉生产不可避免出现顶压不稳定的问题,但是通过设备改造和技术升级可以有效的解决这个问题。通过本次改造,邯钢5号高炉的运行效率得到了提高,产品质量得到了保证。本次设备改造在提高生产效率,降低废品率和能耗,提高产品质量方面取得了很好的效果。