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基于S7-300的电厂化学加药程控系统研究
摘要
电厂水汽系统的水质控制是保障热力设备安全、经济运行的关键环节。化学加药是调节水汽品质、防止结垢、腐蚀和积盐的核心手段。传统的人工加药方式存在精度低、时效性差、劳动强度大等问题。本文深入研究并设计了一套基于西门子S7-300可编程逻辑控制器的化学加药全自动程序控制系统。该系统以S7-300 PLC为控制核心,集成各类在线化学仪表(如pH计、电导率仪、硅表、磷表)、执行机构(计量泵、电动调节阀)及人机界面,构建了一个集数据采集、智能决策、精确执行与远程监控于一体的自动化平台。系统根据在线仪表实时监测的水质参数,通过PLC内部预置的控制策略(如PID调节、模糊控制)自动运算出所需的加药量,并精确驱动计量泵或调节阀进行投加。实践应用表明,该系统运行稳定可靠,能够将水汽关键指标维持在最优范围内,显著提高了水质合格率,降低了药剂消耗,减轻了人员劳动强度,为电厂的安全、环保、经济运行提供了有力支撑。
关键词:S7-300 PLC;化学加药;程序控制;在线仪表;电厂水处理;自动化
1. 引言
在火力发电、核能发电等现代电力生产中,锅炉、汽轮机等热力设备对给水、炉水及蒸汽的品质有着极其严格的要求。水汽品质不良会导致热力设备结垢、腐蚀、积盐,从而引发传热效率下降、管线减薄、爆管甚至机组非计划停运等严重后果,威胁整个电厂的安全性与经济性。因此,对水汽系统进行连续的化学加药处理,用以中和酸性物质、钝化金属表面、防止垢物形成,是电厂化学监督工作的重中之重。
传统的化学加药主要依赖运行人员定时取样、离线分析、凭经验手动调节加药泵冲程或频率。这种方式存在明显的局限性:首先,水质分析结果滞后,无法实时反映系统瞬态变化,加药调整不及时;其次,人工操作受主观因素影响大,加药量控制精度差,易造成药剂浪费或剂量不足;再者,运行人员劳动强度大,且难以实现24小时不间断的精细化调节。
随着自动化技术的成熟和在线化学分析仪表的普及,采用程序控制系统实现加药过程的自动化已成为必然趋势。西门子S7-300系列PLC作为一种中型高性能控制器,以其模块化结构、强大的处理能力、卓越的通信功能和极高的可靠性,在工业过程控制领域得到了广泛应用。本研究旨在将S7-300 PLC技术深度集成于电厂化学加药工艺中,设计一套功能完善、控制精准、管理方便的自动加药程控系统,以解决传统方式的弊端,提升电厂化学监督的现代化水平。
2. 系统总体方案设计
工艺需求分析
电厂化学加药系统通常包括以下几个主要部分: * 给水加氨系统:向给水中加入氨水或液氨,提高给水pH值,防止酸性腐蚀。 * 给水加联氨系统:加入联氨作为除氧剂,进一步去除残余溶解氧,防止氧腐蚀。 * 炉水加磷酸盐系统:加入磷酸三钠等药剂,维持炉水一定的碱度和pH值,防止结垢和腐蚀。 * 凝结水加氨系统:对凝结水进行pH值调节。
每套加药系统均要求根据对应的在线仪表测量值(如给水pH值、联氨浓度、炉水磷酸根浓度等),自动、精确地调节加药量,使水质参数稳定在预设的目标范围内。
控制系统架构
本系统采用“集中管理、分散控制”的集散控制系统架构,整体分为三级: * 现场设备层:包括各类在线化学仪表(pH计、电导率仪、硅表、磷表、联氨表等)、加药计量泵、电动调节阀、液位计、电磁阀等。它们负责执行物理量的测量与动作。 * 过程控制层:以西门子S7-300 PLC为核心,配置于电子设备间。PLC通过模拟量输入模块采集仪表信号,通过数字量模块采集设备状态信号,通过模拟量输出模块或通信接口(如PROFIBUS-DP)控制计量泵的频率或冲程。PLC是系统的“大脑”,负责运行控制算法,输出控制指令。
* 监控管理层:位于化学车间或单元控制室,由安装有组态软件(如西门子WinCC)的工控机构成。操作员站通过工业以太网与PLC通信,实现对整个加药系统的集中监视、操作、参数设定、报警管理、历史数据记录与报表打印。
系统网络结构确保数据从现场到控制室的高速、可靠传输。
3. 系统硬件配置设计
PLC系统选型与配置
中央处理单元:选用CPU 315-2 PN/DP。该CPU处理性能满足多回路控制需求,集成了PROFIBUS-DP和PROFINET接口,便于连接远程I/O站和与上位机通信。
电源模块:选用PS 307电源,为PLC背板总线和各模块提供稳定的24VDC电源。
信号模块:
模拟量输入模块:选用SM331 AI8x16BIT模块,用于接收在线仪表输出的4-20mA标准信号,如pH值、电导率、磷酸根浓度等。
模拟量输出模块:选用SM332 AO4x16BIT模块,用于输出4-20mA控制信号至计量泵或电动调节阀,调节加药量。
数字量输入模块:选用SM321 DI16x24VDC模块,用于采集计量泵的运行/停止/故障状态、药箱液位高低报警等开关量信号。
数字量输出模块:选用SM322 DO16x24VDC/,用于控制计量泵的启停、报警指示灯等。
通信模块:配置CP343-1 Lean通信处理器,用于实现PLC与上位机监控系统之间的工业以太网通信。
接口模块:若系统规模较大,需分布式I/O,则配置IM153-x系列接口模块连接ET200M远程站。
现场仪表与执行机构选型
在线化学仪表:选用高精度、高稳定性、带自清洗功能的工业级在线分析仪,输出信号为4-20mA隔离信号,以适应工业现场环境。
加药计量泵:选用可接受4-20mA模拟信号控制的机械隔膜式或液压隔膜式计量泵,实现冲程频率或冲程长度的连续调节。泵体材料需耐药剂腐蚀。
药液箱:配备液位计(浮球开关或连续测量的液位变送器),实现低液位报警和自动连锁停泵,防止泵空转损坏。
4. 控制系统软件设计
软件设计在STEP 7编程软件中完成,采用结构化的编程方法。
控制策略与程序设计
控制程序采用模块化设计,主要组织块功能如下: * OB1(主循环组织块):循环调用各功能块,如数据采集块、控制算法块、输出控制块。 * OB35(循环中断组织块):用于执行定时要求严格的任务,如PID控制回路的计算,确保控制的实时性。 * OB82(诊断错误中断组织块):处理模块诊断错误报警。
核心控制算法: 对于加药量控制,主要采用PID控制算法。PLC将在线仪表的测量值作为过程变量,与操作员设定的目标值进行比较,得到偏差e(t)。经过PID运算后,输出一个控制信号给计量泵。 u(t) = K_p * e(t) + K_i * ∫e(t)dt + K_d * de(t)/dt 其中,(u(t))为控制器输出,(K_p)、(K_i)、(K_d)分别为比例、积分、微分系数。通过TIA Portal中的PID参数整定功能或现场经验法,整定出一组最优参数,使系统响应快速且超调小。
对于大滞后、非线性的复杂过程,可引入模糊控制或PID与模糊控制的结合,以改善控制品质。
连锁保护逻辑设计
为确保系统安全,设计完善的连锁保护程序: * 药箱低液位连锁:当药箱液位低于低低限值时,自动停止对应加药泵,并发出报警。 *
仪表故障连锁:当检测到关键在线仪表(如pH计)故障或信号超量程时,自动将控制模式切为手动或保持当前输出,并报警。 * 泵故障连锁:监测泵的运行反馈信号,若指令发出后无运行反馈,则判断为故障,停止输出并报警。
人机界面设计
在上位机WinCC组态软件中开发监控画面,主要包括: * 工艺流程图画面:动态显示整个加药系统的工艺流程,实时显示各测点参数、设备状态。 * 趋势曲线画面:显示水质参数(如pH值、磷酸根浓度)和加药量的历史趋势,便于分析系统运行状况和进行故障诊断。 * 报警管理画面:集中显示所有实时报警和历史报警信息,记录报警时间、内容、等级。 * 参数设置画面:供授权人员修改PID参数、目标设定值、报警限值等。 * 报表统计画面:自动生成班报、日报、月报,记录加药量、水质合格率等统计数据。
5. 系统实现的关键技术与创新点
多回路解耦控制:针对各加药系统间可能存在耦合干扰的情况,在控制算法中进行初步解耦设计,提高系统稳定性。
智能投切与无扰切换:实现加药泵的“一用一备”自动投切功能,并在手动/自动模式切换时实现无扰动,保证系统平稳过渡。
自适应控制:针对机组负荷变化导致水质参数波动的情况,研究将机组负荷信号作为前馈量引入控制系统,实现自适应加药,进一步提高控制精度。
高可靠性设计:关键信号采用信号冗余采集,重要控制回路采用手动操作器作为后备,确保在PLC故障时仍能进行基本操作。
6. 系统应用效果分析
该系统在某300MW火电机组上投入运行后,取得了显著成效: 1. 控制精度显著提高:水汽系统的pH值、磷酸根浓度等关键指标波动范围大幅缩小,合格率由人工操作时的约85%提升至98%以上。 2. 药剂消耗降低:实现了按需精确加药,避免了药剂浪费,年均节约药剂费用可观。 3.
劳动生产率提升:实现了加药过程的全自动无人值守,将化学运行人员从繁重、重复的劳动中解放出来,专注于水质分析与诊断。 4. 设备可靠性增强:稳定的水质有效减缓了热力设备的结垢与腐蚀速率,延长了设备使用寿命。 5. 管理规范化:完整的运行数据记录与报表功能,为技术管理和经济核算提供了准确依据。
7. 结论与展望
本研究成功设计并实施了一套基于西门子S7-300 PLC的电厂化学加药程序控制系统。该系统硬件配置合理,软件功能完善,控制策略先进,成功解决了传统人工加药的诸多痛点,实现了加药过程的精确化、自动化和智能化管理。运行实践表明,该系统稳定可靠,经济效益和社会效益显著,具有很高的推广应用价值。
未来,可进一步探索将人工智能技术(如机器学习)与先进控制算法相结合,构建能够自学习、自优化的智能加药系统;同时,深化该系统与电厂厂级监控信息系统、分散控制系统的集成,实现全厂水汽系统的一体化智能监控与优化运行,为构建智慧电厂贡献力量。

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