文档介绍:1 步进梁式加热炉液压系统优化设计摘要:结合步进梁的运动工况, 分析了步进梁式加热炉液压系统的工作原理及其缺陷,并对原液压系统进行了优化设计,优化后的液压系统不但能满足系统的工况要求,还大幅提高了系统的可靠性和稳定性。 1概述现代化的钢坯加热炉不断向大型化、高度自动化的方向发展,在低耗能、环保等方面也提出了更高的要求。某钢厂热轧线步进式加热炉建于上世纪 70年代, 驱动方式为液压传动,至今该液压系统已经运行 30多年,部分液压元件已淘汰, 控制技术落后,控制精度低,已不能适应国家节能减排及当前该厂产能需求,急需对原液压系统进行改造和优化。 2 步进梁式加热炉原液压系统原理及其缺陷 步进梁加热炉工况分析为了钢坯的轻托轻放,步进梁周期动作为:步进梁上升(给定信号?加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止) →步进梁前进(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止)→步进梁下降(给定信号→加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止)→步进梁后退(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止) [1]。步进梁运动轨迹与速度图如图 1所示,运动周期为 45秒。起点上升 649 mm 下降 649 mm 后退 600 mm 前进 600 mm 753 l/ min 43 mm /s 408 l/ min 23 mm /s 753 l/ min 43 mm /s 泵供 502 l/ min 差动 1338 l/ min 76 mm /s泵供 502 l/ min 差动 1338 l/ min 76 mm /s 泵供 251 l/ min 差动 670 l/ min 38 mm /s 502 l/ min 118 mm /s314 l/ min 135 mm /s 运行周期 45s 图1 步进梁周期运动轨迹与速度图 2 步进梁加热炉原液压系统原理步进梁式加热炉液压原理简图如图 2,该液压系统泵站采用了三台油压平衡型双联定量叶片泵泵供油,主泵最高工作压力 MPa ,在压力为 15MPa ,转速为 960r/min 时, H 泵流量为 157 L/min ,S 泵流量为 94 L/min ,总流量为 251L/min 。三台主泵不停机工作,通过 AD 阀(加、减速阀)进行调节流量,即通过逐渐地使部分供油泵卸荷或加载来实现调速。图2 改造前液压原理简图在正常工作时,AD阀只用两个工作位( 用的是中位和右位),切换 AD 阀的工作位,则可实现步进梁的加速或减速。单向节流阀 用于调定中位和右位切换的速度或者时间,即步进梁加速或减速的时间。通过调节进入或流出液压缸的流量来调节步进梁的速度,步进梁定速阶段的流量有 753 L/min 、408 L/min 、 502 L/min 、251 L/min 四种,流量通过 H泵和 S泵组合实现。步进梁周期轨迹的变速是通过液压元件无触点位置极限开关,时间继电器和γ射线配合 AD 阀的动作来实现的。即通由无触点位置极限开关及时间继电器给指令,逐渐切断部分供油回路来实现。提升液压缸和移动液压缸的工作原理如图 3 。提升液压缸下降采用差动系统,当步进梁下降时,提升液压缸活塞杆侧的压力油经液控单向阀 51 直接补入液压缸的另一侧,从而减少