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利72—斜1井钻井提速钻井液技术措施优化.doc

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利72—斜1井钻井提速钻井液技术措施优化.doc

上传人:小雄 2020/7/27 文件大小:69 KB

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利72—斜1井钻井提速钻井液技术措施优化.doc

文档介绍

文档介绍:利72—斜1井钻井提速钻井液技术措施优化摘要:利72-、。该井技术套管下深2650米,三开裸眼段较长,存在着不同的压力层系和盐水层以及高温对钻井液的影响,易出现塌、漏、喷、卡等各种复杂或事故的发生,是影响钻井速度的重要原因。本文通过调查邻井资料,优化各个井段和工序的钻井液技术措施,针对不同的难点采取相应的钻井液性能和措施[1],控制了复杂和事故的发生,保证了井眼畅通、井樂温稳定,使该井顺利完井。关键词:定向深,,裸眼段长,高、低压同层,高温,高压盐水层,中图分类号:TE242利72-、。该井设计①™技术套管下深2650米,大直径钻头钻进影响进度。三开裸眼段较长,同一裸眼井段存在着不同的压力层系和盐水层;沙三、沙四段易发生塌、漏、喷、卡等各种复杂或事;深部高温对钻井液的影响容易使性能变羞导致复杂的发生等重重风险。通过调杳邻井资料,周围邻井有多口井发生过各种不同的工程复杂和事故,加之井较深岩石可钻性差等,使钻井施工周期长成木高。1钻井液方血影响钻速分析通过调研收集邻井复杂与事故及施工周期等资料,周密详细和认真细致的分析影响钻井速度的原因,找出每一个施工工序的风险因素和影响钻速的钻井液方面的根木原因,根据本井钻井设计分析每一井段风险耍素和施工难点。①311・1伽井眼且井较深段长,明化镇组、馆陶组地层蒙脱石含量高,钻进中容易造浆则机械钻速受到很大的影响;东营组地层砂泥岩互层多,应控制好般土含量、放开滤失量、采用尽量低的粘度,否则钻速可受到较大影响;沙二段地层有较高压水层,钻井液易受到污染性能变差,使井壁不稳定发生坍塌掉块,导致井眼不畅通、划眼等阻碍了钻井进度和技套的顺利下入。,沙三上、中部压力系数相对低,而沙四段存有高压盐水层和高压油气层,易出现上漏下喷甚至卡钻的复朵或事故。,高压盐水对钻井液性能的污染,钻井液易受到破坏,性能变差,导致井下复杂或事故影响钻速。,对钻井液的高温稳定性有更高的要求,否则,钻井液性能不稳定,导致井壁不稳定,延长施工周期。,,才能平衡此压力,定向点较深地层硬进尺慢,加之是一口评价井,不允许使用有荧光的润滑处理剂,对钻井液的润滑防粘卡有更高的要求,否则,钻速将受到较大影响。2钻井提速钻井液技术措施优化及实施针对以上风险要素和施工难点采取相应的技术措施,预防复杂和事故的发生,提高钻井速度。。(1)二开馆陶组以上井段选用抑制性强的无固相钻井液体系,控制过早造浆,使般土含量控制在10g/L以下,钻进泵排量在55L/S以上,单泵不允许打钻,使这一井段的机械钻速有效提高,而且形成的井眼有一定的开放扩大性,也是预防“卡脖子”复杂情况的重要措施之一。(2)东营组井段含有砂泥岩交替互层,相对防塌不是重点,钻井液以控制般含在45~70g/L之间,钻井液滤失量适当放开,足量加入高分子聚合物和铝胺基抑制剂,抑制粘土颗粒水化分散,控制亚微米和小于lum的胶体颗粒对机械钻速的影响等。(3)钻进入沙一底部改造体系为抑制性防塌钻