1 / 44
文档名称:

车间质检年终总结.docx

格式:docx   大小:55KB   页数:44页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

车间质检年终总结.docx

上传人:资料分享 2020/12/12 文件大小:55 KB

下载得到文件列表

车间质检年终总结.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:车间质检年终总结
车间质检年终总结篇一《饲料公司车间质检年终总结》
年终总结
时光如梭,岁月如流。***过去的一年里,粉碎机、制粒机的时常轰鸣声回响在耳边。回望过去的一年,一幕幕让我感慨万千。似乎年初的记忆就发生在昨天。锅炉房的锅炉点火开始,我就已深深地感觉到新一年的工作重担已向我无情地压来,而上一年公司饲料发霉的事件本就让人上了一根弦。那时另一位车间质检还在休假,而公司却开始投产。每天从中午12点上班到第二天早上7点。本已绷紧的神经再一次被重重地牵动了!为能保质保量地完成工作任务,我只能在过去的基础上对生产流程质量监管的相关知识进行重学****加深认识。使之更加系统化,从而融会贯通,便化验专业水准提到了一个新的起跑线。
有了新起点,下一步就是怎样在实践具体发辉作用,在岗位人员严重吃紧,工作量与日俱增的前提下,要想不被压跨,唯一的解决办法只有两个,一是加强岗位练兵,增加自己对质量监管各个环节的熟练程度,从而提高工作效率,一是加强生
产部各个岗位的同事团结合作,互相紧密配合,充分挖掘集体的潜力。
在此基础上,我顾不上去管夜黑楼高,也没时间去看月暗天阴,风狂雨急,不顾一切,只管一人独自前行,抽样检验,通夜不停。虽不见工作有什么硕果呈现眼前,却只觉汗水一次次湿透衣服,黑色的眼圈一黑再黑,手上的皮肤退了又退,那时我真的想哭。
终于有一天,公司的中控电脑因中病毒坏掉了,全厂停止作业。开始我曾暗度高兴,终于可以休息一下了,可是我看见公司的田总和
品管部的杨总、生产部的杨经理都在为无法完成生产计划而着急时,我开始惭愧了,我怎么能在这个“阳光计划”的紧要关头有这种想法呢?我必须得做点什么。当时公司请来了沐阳集团的工程师奋战了一天一夜结果还是没有修好。休息的时候我处于对计算机技术的热爱而去现场看专家修电脑。从而也在自己心里分析问题所在。在公司送走专家后我自告奋勇找到生产部经理。我想试一试。在我将电脑中的病毒清理后,重新安装好系统共用了6小时后恢复了生产,这时我才发现能攻克一个难关是那么的有成就感。我马上对公司中控电脑做了整体备份,假设中控电脑再出现类似故障可以在
30分钟恢复生产。
曾几何时,我从梦里一次次惊醒,却以为自己仍在工作中,也许象我们这样的人真应该叫做工作狂才对,但我们却必须面对现实,不仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化,系统化,条理化,流水化!从而在百尺竿头,更进一步,达到新层次,进入新境界,创开新篇章!
经过这样紧张有序的煅练,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。
就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无比轻松中走出这一
年,当2019年来到我面前,我只想说,来吧,我从工作中挑战明天。
总结人: XX
车间质检年终总结篇二《质检部年终总结》
质检部年终总结
2019年已经过去了,这是繁忙的一年,也是丰收的一年。华中自控在这一年取得了很多成就,公司越来越壮大。我们质检部在公司的领导下,成功的完成了全年的任务,保证了产品的质量。现将2019年的工作总结如下。
我们质检部的具体职责是保证产品的质量,为公司创造更高的声誉和效益。具体工作包括,对本公司加工车间生产的零件和外协单位生产的零件进行检测,确保合格率,主要由我们的质检员负责,然后对装配钳工车间的工作进行跟踪,装配工艺的编写,零件返修,主要由车间技术员来负责分配给他们的项目,质检部还要对机床部装的检验,总装后的检验,以及预验收,售后的质量等,我们认真的贯彻公司对质量的要求,过硬的产品和服务质量是企业发展的生命线,一切要满足用户的需求,质检部要确保机床精度合格,以保证产品质量,使用户满意。 质检部在总结了2019年的工作,找到了一些不足之处,并在2019年的工作中逐步的进行改善,从而提高了工作效率,保证了质量。
质检部对质量严格把关,通过对加工装配等各个环节加强控制,严格检测零部件,提高了零部件的合格率;
质检部加强了对装配工的要求,给其提供全面的技术支持,并对每一各部装进行检测,提前发现问题,提出合理的解决方案,不仅提高了生产效率和产品的质量,而且使员工的专业技能也得到了提高。
在生产过程中遇到重难点时,质检部迎难而上,提供方案,带头解决问题,比如我们定子机座的立柱,由于导轨加工达不到精度要求,质检部带头进行手工修刮,不分昼夜,克服了重重困难,耗时5个月才使立柱导轨达到了精度要求。 在整个的2019年中,我们公司09年的顺利完成的项