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设备科设备管理工作总结.doc

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文档介绍:设备科设备管理工作总结
文章标题:设备科设备管理工作总结
“经验总结辞旧岁,绩效提高是新春。” XX年设备科的 工作已经接近尾声,回顾即将过去的一年,设备科全面贯彻 公司XX年“努力打造'OPT,品牌、提高管理、提高知识、 提高专业能力”的方针,以制造部“提高生产率、降低不良 率、降低成本”的年度目标为指导,认真落实工作部署中提 出的设备管理的各
项工作,努力实现''最大限度的满足生产需要,培养一 只高效团队”的科室年度目标。纵观设备科XX年全年的工 作,在各级领导的支持和其他部门的协作下是较好地完成了 公司交给的任务。今年新设备的增加,部门工作的重新分配, 6个专项工程中又有多项涉及到的面较大,实际工作中遇到 了许多困难,也存在一些问题,但-设备管理部门全体员工 通过认真的总结,仔细的分析,从已经出现的问题中吸取教 训,在困难中锻炼能力,在反思中进行自我提高,大事讲原 则,小事讲风格,最终圆满完成了全年工作。XX年设备科模 具的清洗和安装的效率提高了,设备的运转率提高,降低成 本合计元。
细则如下:
一、降低成本:
1、对已损坏价格昂贵的部品进行分解修理,使修理工 作细致到元器件,缩小故障范围,联系外部使用最低的维修 成本修复设备,避免直接更换新的部品,共节约成本15800 元(附表1-1)
2、 减少模具外修次数,加大内部修理力度,今年共送 外维修20次,内部修理模具166次,内部修复占总修理数 量的,修理工时,节约成本527 50元(附表1-2-1)
3、 零部件制作、治具加工,避免整机购进,今年共制作 治具90个,制作工时,节约成本43250元,其中不包括货 架、工作台等生产用具的制作。(附表1-2-2)
二、 降低不良率:
1、 高模具清洗安装质量,减少模具返洗返装数量,使 模具返洗返装数量由上半年的1块/月下降至下半年的0块/ 月(附表2-1 )
2、 进行保养监控,组织对高故障设备大修,减少因设 备故障停机而造成生产不良(附表2-1)
三、 提高生产率:
1、 通过使用模具清洗定时自量标准,减少模具清洗安 装时间,提高模具使用效率,人均清洗模具由6月的块增加 到n月的人均块,上升幅度达到(附表2-1)
2、 指定设备保养计划,并安排落实设备保养工作,通 过变更保养频次保证设备使用性能,使设备停机故障时间由 5月的下降到11月的,下降幅度达到(附表2-1)
四、 员工流动率:
本年度设备科1人(电工)因合同工资原因离职,模具 班新员工分入4人,机修班3人提升转职为班长(抢修班长: 胡纪康;制造三科深夜班班长:朱红亮;制造精练一科维修 班长:陆英贵),10月设备科科内改制,跟班机修由制造各 科科内班组管理,设备科现有员工21人,其中模具班12人, 抢修班4人,电工班4人,人员稳定,圆满完成公司给设备 科员工流动率XX年1人/季度的目标
五、 合理化建议:
1、 合理利用夏季分时电价的差价,通过更改生产的作 业时间,减少模具保温时间,合理利用电能,夏季(7〜10月) 节约电费元(附表3-1)
2、 2、模具台帐电子化管理,大大减少了模具清洗安装 时的找寻时间,使原来需要模具清洗工和机修工两个人完成 的工作现只需模具清洗员工单独完成,大大的提高了工作效 率。
六、 队伍建设
我们通过工作中遇到的