1 / 3
文档名称:

集中处理站优化节能降耗论文.doc

格式:doc   大小:34KB   页数:3页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

集中处理站优化节能降耗论文.doc

上传人:仅仅三声 2021/2/13 文件大小:34 KB

下载得到文件列表

集中处理站优化节能降耗论文.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:集中处理站优化节能降耗论文
1集中处理站概述
集中处理站始建于1997年11月,其工作主要是油井产出的油气水三相混合物,经单井管线混输至集中处理站,进行气液分离,分离后得到的液相再进一步进行油水分离,脱水后的原油再进行稳定处理,得到合格的净化原油,再进行输送。从油水混合物中脱出的含油污水及泥砂等,通过站内的污水处理系统进行处理,使之达到油田地层回注或环境保护要求的质量标准。由于该站建站时间长,再用工艺技术比较落后和设备陈旧老化,使各种能耗指标增加,影响到油田生产成本和经济效益。只有采取新工艺、低能耗设备技术,才能实现节能降耗的目的。
2集中处理站的能耗
集中处理站能耗主要体现为电能和热能的消耗,以及清罐污油的拉运费用,泵机组运行消耗电能,如果油流的能量不足,必须应用泵机组升高压力,如果原油乳化液的乳化程度过高,油流黏度过高,需要采用加热设备进行升温处理,依靠升高温度而降低黏度,为油田集输创造便利的条件。
3集中处理站节能技术措施
为减少电能和燃料的消耗,以及清罐污油的拉运费用,降低生产成本,集中处理站通过对工艺、设备的优化改造和能耗高的设备替换,来实现节能降耗和节约生产成本。,实现节能降耗。油田混合原油经处理合格后,进入原油稳定塔内进行闪蒸,闪蒸后稳定的原油,依靠2台塔底提升泵(37kW)将油转入净化原油储罐进行原油外交。稳定塔正常液位在16m~18m,高于净化油罐高度5m以上,通过采取优化原稳塔工艺参数,停用两台塔底泵(37kW),可以通过PID自动控制阀控制稳定塔液位,使稳定后的净化原油自流进入净化油罐,达到节能降耗的目的。每年可节约电量消耗32万kW•h,电费22万元,同时可节省大量的设备配件消耗。,节约燃料。优选节能加热炉,可以节约燃料的消耗,达到预期的加热效果。加热炉是油田集输系统必用的设备,有效地节约燃料的消耗,能够降低生产成本,提高生产效益。集中处理站原油加热设备,采用的是2座5000kW/h管式加热炉,投产于2001年,运行了15a,时间长,设备老化,维修频繁。%,与加热炉效率限定值87%%,热负荷平均为36%,最低热负荷只有30%,单炉耗气量为2904m3/d,热效率低,能耗高,运行时耗气量大。2016年10月投用2台2000kW分体式相变加热炉,更换2000k
W相变炉该负荷在55%~75%,相比以前5000kW/h的管式加热炉30%的负荷,相变炉负荷更为经济,耗气量为2315m3/d,每天节约燃气589m3,/t,全年减少耗气量2×105m3,可创经济效益30万元。。变频调速技术措施的应用,可以节约电动机的能耗。集中处理站运行的机泵全部安装了变频器,在工作运行中可以直接改变电动机的输入频率,使电机的转速发生改变,根据输入的信号,变频器可随时调节泵的转速来改变泵的外输量,维持压力和液位值在设定的范围内,能够保证泵在最佳的工况区域运行,避免无效损耗,节约电能可达15%~30%。。利用端点加热提高进罐温度,将外围站来油温