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脱硝系统运行规程(试用).doc

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脱硝系统运行规程(试用).doc

上传人:sanshenglu2 2021/2/26 文件大小:304 KB

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文档介绍

文档介绍:第一节 概述

阳城国际发电有限责任公司1~3号锅炉烟气脱硝改造工程采用选择性催化还原烟气脱硝(SCR)工艺,采用液氨作为还原剂。在脱硝系统设计煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量条件下,由卖方提出在入口NOx含量在1200mg/Nm3时,%或出口NOx排放浓度不大于160mg/Nm3的设计方案。脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。烟气从省煤器出口烟道引出,通过反应器后,再接至空预器。每台炉设置两台反应器,喷入反应器烟道的气体为经空气稀释后含5%左右氨气的混合气体。SCR部分的催化剂层数按3+1层方案进行设计。SCR装置的设计压力和瞬时防爆压力与锅炉一致。每层催化剂层设置4台声波吹灰器,3台蒸汽吹灰器。
针对SCR空气预热器会有硫酸氢铵堵灰的现象,需要根据空气预热器温度场的分布来优化冷端换热元件的高度,换热元件全部更换,冷端采用镀搪瓷元件。本次改造对空预器密封组件进行了更换,对扇形板、弧形板进行修复或调整,以保证预热器密封性能,在脱硝工况下保持长期稳定较低的漏风率,密封组件型式与原设备一致。对原空预器停转保护及空预热点系统进行升级改造,空预热点系统采用当前行业成熟先进技术(如红外加热电偶智能监测系统),并送入DCS系统进行监控。空预停转通过增加检测系统,实现停转3取2保护,并报警送DCS;改造原冷端吹灰枪为双介质吹灰枪,并接入原吹灰控制系统;高压冲洗水泵实现就地/远方控制,远方控制接入原吹灰控制系统。
液氨储存供应系统按6台炉设计,并预留#4、#5、#6锅炉脱硝氨气接口。氨区位于#5、
#7冷却塔之间,氨气管道从氨区引至脱硝SCR区。

脱硝工艺系统设计原则包括:
(1)脱硝工艺采用选择性催化还原法(SCR工艺),每台炉设置两台反应器,采用液氨作为还原剂。
(2)催化剂采用板式,催化剂模块按3 +1层布置,脱硝装置的脱硝效率按≥%。
(3)SCR装置的设计压力和瞬时防爆压力应与锅炉一致。
(4)脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。
(5)脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空预器之间(高含尘区布置)。
(6)吹灰器的型式:采用声波+蒸汽吹灰方式。
(7)催化剂化学寿命不低于24000小时,(6%O2,干基),SO2/SO3转化率小于1%。
(8)脱硝设备年利用小时按5500小时考虑,投运时间按8000小时考虑。
(9)脱硝装置可用率不小于99%。


本脱硝改造工程按下表中烟气参数设计:
项目
内容
单位
数据
备注
ECO出口烟风参数
机组负荷
MW
350
额定负荷
O2
%

湿基
CO2
%

湿基
湿度
%

湿基
N2
%

湿基
湿烟气量
Nm3/h
湿基
烟气温度

400
最高423℃
静压
Pa
-535
污染物浓度
基准NOx排放浓度
mg/Nm3
1200
******@6%O2,干基
mg/Nm3
7278
%
******@6%O2,干基
mg/Nm3
73
炉内SO2/%
飞灰浓度
g/Nm3
45
考虑煤质的变化留裕量
锅炉最大连续负荷(BMCR)工况下空预器入口主要设计技术参数:
工况
单位
BMCR(设计煤种)
进口烟气量
Nm3/h
进口一次风量
kg/s

进口二次风量
kg/s
347
进口烟温

392
进口一次风温


进口二次风温



指标名称
单位
合格品
备 注
氨含量
%

残留物含量
%

重量法
密度
kg/L

25℃时

序号
项 目
单位
数据
1
脱硝设备年运行小时数
h
5500
2
装置可用率

99
3
NOx脱除率,性能验收期间


4
脱硝系统入口烟气量(实际氧,湿基)
Nm3/h
5
脱硝系统入口NOx浓度(6%O2,标态,干基)
mg/Nm3
1200
6
出口NOx浓度(6%O2,标态,干基,75%脱硝效率)
mg/Nm3

7
氨逃逸率
μL/L
≤3
8
SO2/SO3转化率

<1
序号
项 目
单位
数据
9
脱硝装置压降(加装附加催化剂前)
Pa
600
10
脱硝装置压降(加装附加催化剂后