文档介绍:冒顶事故
Siba-4井卡钻事故汇报日期:7月27日井下钻具结构为:”PDC+motor+12”扶正器+8“DC×1根+”扶正器+8”DC×13根+震击器+接头+“DC×3根+5”HWDP×15根+5“DP。其中8英寸液压机械式随钻震击器型号为YJ203JYQ20365/8REG¢,编号为2021002,贵州高峰石油机械股份有限企业生产。厂家推荐震击器在井下正常运转400小时后,或猛烈震击作业以后,应在管子站进行大修,提议大修三次后报废该工具。此震击器于7月17日10:00入井,7月25日23:00出井。7月26日3:00第二次入井直到现在。截至7月29日0:00,震击器运转时间为274小时。
钻进参数为:钻压150KN,转速50RPM,泵冲双泵各60冲,泵压2021PSI,扭矩,旋转悬重160T。
7:30白班接班后继续钻进,接班井深夜班5:00至7:00钻时较快,最快钻时达成30m/h,正常钻进至8:20打完本立柱,井深为,司钻停顶驱监督要求上提钻具划眼准备接立柱,8:25上提至3552m时,泵压忽然由2039psi升高至3407psi,司钻发觉后,快速降低泵冲,同时刹住滚筒,因为惯性悬重由160t升高至175t。随即司钻下放钻具至正常悬重,开顶驱旋转钻具,发觉钻柱无法旋转,扭矩达成。通知监督后,监督派定向工程师上钻台,指挥司钻开双泵各45冲,上提下放扭矩太大,钻具无法旋转尝试解卡失败,悬重活动范围130-160t。9:00再次通知监督后,监督上钻台指挥操作,上提最高至180t,下放至120t,尝试解卡,未果。
关键原因分析:
,尤其是来自快钻时的大尺寸岩屑更是难以清除。
,垮塌,大尺寸的钻具经过时,轻易卡钻。
,接立柱前划眼上提只能开泵,不能转顶驱。司钻监测不到实时扭矩,只能经过立压和悬重判定井下情况。这么操作既不科学,而且还带有危险性。
9:15,以小排量27stks/min循环,上下活动并转动钻具。11:00,泵入5m3高粘泥浆,停泵,释放扭矩,然后再次转动钻具,钻具能够自由转动。重新开泵,顶驱再次蹩停。于是监督指挥上提至204t,震击器动作,上击未解卡,下放钻具至正常悬重。以后,继续下放钻具至120t,震击器未下击。如此重复数次,震击器未再次工作,期间上提最大拉力212t,最低下压至100t。
15:00泵入4m3高粘泥浆和1m3柴油。顶替期间泵冲为25冲/分,旋转活动钻具,以预防钻柱粘卡。22:30,甲方钻井经理到现场要求提升泵冲至70冲/分,快速替出高粘混浆,23:20高粘混浆返出,砂样无异常。甲方指挥下压,尝试震击器下击工作,下压悬重最多至72t,震击器未工作。数次尝试无效后,监督交代正常活动钻具后离开。日期:7月28日凌晨1:00至2:40打入6方高粘混浆稠浆柴油各三方,替到钻头周围泡油解卡,然后上下缓慢活动钻具,并分别于2:58顶替58冲、8:34顶替17冲将钻具内混浆顶入环空;
早晨9:00监督指挥上提至180吨快速下砸至68吨尝试下击解卡未成功;
至14:15,开单泵21冲/分,上下缓慢活动钻具;
至14:30提升泵冲至55冲/分继续活动钻具;
至17:50,泵冲降