文档介绍:质量分析报告
工厂标准化预制班
一、 工程概况
二、 施工人员概况
一期多通阀施工人员名单
注:两台多通阀。
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二期多通阀施工人员名单
注:三台多通阀。
三、 分析报告理由
为全面贯彻公司的质量方针“着想用户,交满意工程。服从第一,让用户满意”。向用户交付一个满意的工程。为了找出质量缺陷原因,严格控制焊接质量,找出一条操作简单、实施有效、易培训、易推广的焊接方法,我们进行工厂预制管道焊接质量分析。
管道焊接质
量要求高。
焊接为氩电全自动联焊难掌握。
分析报告理由
整体预制 焊接变形
不易控制。
找出最佳焊接方法,并 推广。
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四、 现场调查
1第一套试验用装置
管道焊接我们以前也接触过,但配合氩弧打底全自动填充盖面,焊工普遍反映较难掌握,焊缝无损检测一次合格率较低。为了检验焊工的操作技能及摸索合适的焊接工艺、方法。现对试验用装置焊口拍片焊接缺陷作出统计,其频率频数如下:
一期缺陷频数
根据检测结果我们发现,X射线探伤II合格的一次焊接合格率仅为23 %左右。根据焊接缺陷统计表绘制出焊接缺陷摆列图。
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从图中可以看出出现不合格的主要原因是,根部气孔、根部单边未熔合、层间气孔、层间未熔合。只要解决了这4个问题,不合格率就可以降低%。由此可见,要提高多通阀管道焊接的一次合格率,保证焊接质量,关键是要解决焊接过程中产生的根部气孔、根部单边未熔合、层间气孔、层间未熔合。
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制定目标
为便与我们承接后续工程,以质量为保证。我们确定以下目标:1焊缝X射线探伤一次合格率达到90%。 2焊缝外观成型美观、整洁符合甲方质量要求。
3原因分析
为搞清楚焊接过程中气孔、未焊透及未熔合缺陷的形成原因,我们作了因果分析图进行原因分析: 1操作者
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广东大福摩托车有限公司
月份质量例会报告
编号:DF\
编制: 审核/日期:
抄报:董事长
抄送:总经办、整车事业部、发动机事业部、国内销售部
20xx年质量方针目标
质量方针:一切为了用户一切为了质量
质量目标:成品一次交验合格率≥95%,售后服务顾客满意率≥85%,并逐年提升。
年度质量目标:1、质量管理体系通过监督审核2、成品一次交验合格率≥95%
3、供应商年度评审覆盖率100%4、配套件进货检验合格率≥95%5、产品质量抽查合格率≥98%
6、客户投诉率≤3%7、培训计划完成率≥95%
目录
1、月每周四抽车篇 、周四抽车情况一览表 2、进货篇
、进货交验不合格统计表 、不合格品评审处置汇总表 3、过程篇
、20xx年8月份成品一次合格率 、整车检验质量问题汇总统计表 、内部废品损失统计 、内部投诉汇总分析 4、售后及销售投诉篇
、售后及销售主要质量问题投诉处理 5、总结
、周四抽车情况一览表
进货交验不合格统计表日期:8月1日至25