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670th锅炉三次风反切对燃烧切圆的影响及对策.doc

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文档介绍

文档介绍:670t/h锅炉三次风反切对燃烧切圆的影响及对策
崔方辰,巩汉强
(中石化胜利发电厂,山东东营257087 )
摘要实施三次风反切的四角切向燃烧锅炉,在低负荷时因制粉系统启动不当, 或燃烧组织不合理,存在燃烧切圆反转的可能,切圆反转会对锅炉的安全稳定运 行带来极大的威胁,本文对胜利发电厂670t/h锅炉燃烧切圆反转原因进行了探 析,并提出了解决这一问题的办法。
关键词锅炉燃烧切圆三次风反切制粉系统
1引言
胜利发电厂一期锅炉采用DG670/13. 7-8A型超高压中间再热自然循环固态排 渣煤粉炉,单炉膛n型布置,锅炉实际尺寸xxyxz=10880mmxl 1920mmx42500mmo 设计燃用晋中贫煤,采用热风送粉,四角切圆直流燃烧方式,燃烧器为水平浓淡 燃烧器,一、二次风采用#1、#3角对冲,#2、#4角逆时针相切,设计切圆的直径 为中736mm。为消除炉膛出口的旋转残余,减少水平烟道产生的烟速偏差和烟温 偏差,该厂对#2炉上下三次风口进行了反切改造,但在2008年10月以来多次发生 炉内燃烧切圆反转现象,造成锅炉燃烧状况恶化,对机组安全稳定运行造成严重 威胁。
2燃烧切圆反转的现象及危害

通过分析发生的燃烧切圆反转过程,发现发生这种情况的时机为锅炉启动 过程中或深度降负荷后恢复正常负荷中。

,火检灯信号闪烁严重,需投油稳燃;
,根据对比分析,燃烧正常时都是乙侧炉膛出 口温度高于甲侧;
,燃烧差,喷燃器的背火面回火强于向 火面,燃烧相对较好;
2. 4炉膛负压波动较大;
2. ,脉动较大。

#2炉采用水平浓淡燃烧器,在正常情况下炉内气流的旋转方向是逆时针方 向,浓煤粉气流在向火侧,淡煤粉气流在背火侧,当燃烧切圆反转后,旋转方向 改变为顺时针,会对锅炉的安全稳定运行造成以下危害:
2. 。燃烧切圆反转后,会造成淡煤粉和侧二次风在向火侧, 浓煤粉在背火侧,这就违背了浓淡燃烧的基本原理,向火侧着火条件好,但煤粉 浓度低,着火困难,使得煤粉气流着火推迟,当煤种波动和负荷变化时,对四角 风速以及煤粉浓度均匀性影响较大,这些因素会引起切圆直径变大,导致锅炉燃 烧的稳定性下降,容易出现灭火;
2. 3. 2锅炉运行可靠性降低。浓侧煤粉浓度较高,燃烧过程中需要消耗大量氧气, 在反转炉膛中处于背火侧,容易在水冷壁表面附近形成还原性气氛,加剧水冷壁 高温腐蚀以及结渣等不良现象,水冷壁局部超温及局部热流过大,长期运行会损 坏受热面,使得锅炉运行可靠性降低;
2. 3. 3炉膛中心弱风区过大,会使炉膛容积利用系数降低;
、烟温偏差大。炉内燃烧切圆反转同样存在残余旋转, 会造成炉膛出口两侧能量分布不平衡,从而造成烟速、烟温偏差大,对过热器、 再热器工作不利。
三次风反切在某些工况下消旋作用过大,引起燃烧切圆反转,造成燃烧恶化, 探讨三次风反切情况下的燃烧调整,避免出现上述情况十分必要。
3燃烧切圆反转原因分析
依据燃烧空气动力学原理,炉内旋转火焰气流的空气动力工况是由空气动力 学