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公司半年工作总结.doc

上传人:guoxiachuanyue009 2021/8/23 文件大小:21 KB

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公司半年工作总结
转眼间,来公司已有半年多了。在这段时间里,虽然没 有什么成果,但也经历了一段考验和磨砺,非常感谢公司给 我这么一个锻炼的平台,使我在工作中不断的学****不断的 进步,逐渐的把自己学到的东西与实际结合,明白了日后自 己工作的意义。
记得刚到公司,人事部的吴部长就简单的介绍了公司的 情况。然后把我们分配到景航新区,感觉自己很幸运,能在 刚开始建设的新区和公司一起成长 !来到公司上班,看到的 同事都是同龄人,感受到了他们的活力和对工作的***,对 公司的发展前景更是看好!
9 月,是我们炙诚公司值得纪念的!在试生产了多种产品 后,终于得到了客户的认可, 大家期盼已久的订单终于有了, 我们开始投入生产了。在准备生产的过程中,万总和徐厂长 总是给我们交代在生产过程中的注意事项,因为我们毕竟还 没有成批量的生产,以前也没有相关锻造的工作经验,那么 热的环境对我们这些人来说是个严峻的考验。在公司领导和 我师父武工的安排下我们顺利的完成了第一批产品。交货的 那一天我们的心情是无比的激动的,我们工作热情高涨 !
随着时间的推移,我们的工作越来越顺利。缺少工作经 验的我们也慢慢的麻痹,以为锻造就是简单的打铁,我们的
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工作就是把铁放上去再拿下来那么简单。锻件产品也慢慢的 出现问题。每次问题的出现印象都是深刻的。
因为模具接触锻件时间长,模具温度也逐渐升高,导致 模具倒角处塌陷,等到了第二天才发现锻件不合格,不能达 到发货的要求,必须返修。那些锻件都要重新打磨掉缺陷再 重新加热,花费大量的体力和增加了公司的成本。这次教训 让我记忆犹新。明白在生产过程中,一定要仔细认真,及时 的发现生产过程中存在的问题,及时解决,避免返修的事情 发生。
杭州支架,生产那批产品的时候师父刚好出差去了,在 试模的时候没有发现什么大问题。在锻造过程中,当生产完 几十件锻件的时候,徐厂长发现锻件底部有折叠现象。经过 检查,发现每个锻件都有同样的问题,迫使我们停止生产。 去检查试模的锻件并没有发现这个问题。经过仔细检查,发 现问题出现在预锻型腔,个人见解不同,师兄江部长和公司 领导商量之后,决定改变毛坯的尺寸,按照工艺上的要求来 锻打,还是出现那个原因。找不到出现问题的原因,师傅也 就连夜赶回来。看到现场这些锻件,说把预锻型腔倒角改大 点就可以。经过模具的改修,折叠现象也没有了。当师父说 出来后,这看上去就是个简单的问题。书上明明有说那样的 问题为什么自己当时就想不到,头就蒙了。为什么要等师父 提出来大家才知道这是个简单的问题。 这就是差距,是经验。 我们在工作中更要细心观察,善于发现问题,更要善于思考 和解决问题。由于我们经验不足,没有足够的勇气去怀疑设 计。以后解决就要勇于创新,胆大设想,提出问题再一起探 讨。
2010 年11月26号,阀体模具因为温度过低打开裂, 那
还是因为经验不足原因。在天气寒冷时,锻打完一炉中途休 息时一定要给模具采取保温措施,冷却模具时也应该用温水 冷却。改进锻造方法,尽量减少锤子