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文档介绍

文档介绍:管桩偏位的两种处理方法
2007-05-10 14:06

【 】
1、工程概况
某住宅小区×幢住宅楼基础,设计采用

C60、φ 400 薄壁预应力混凝土管桩

293 根,桩
长 24m, 桩全截面进入持力层(粘土层)大于 3m,采用 10+ 10+ 4m焊接接桩,单桩设计承
载力值 550 kN. 打桩完成后,桩顶位于自然地面以下 左右。该楼土方开挖范围内的土
质分层(自上而下)情况为:杂填土;粉质粘土,大多为软塑,不能利用;淤泥质粉质粘土
属于高压缩性土,其力学性质很差。
该基础所在地原为池塘,其底板位于杂填土与粉质粘土层内,挖土深度约 . 薄壁预
应力混凝土管桩纵向间距为 — . 先采用机械挖土至桩顶标高以上 — 处,然
后再采用人工挖掘的方法。 机械挖土时采用一台单斗反铲挖土机, 从东向西退挖, 一次挖到
挖掘深度,土方临时堆放在基坑南侧,高约 ,施工十分顺利。但在人工修挖基槽时,
发现西南区域基坑内深黑色的淤泥将地表的粉质粘土拱起,且次日部分桩有偏位现象出现。
经对桩位的复核, 发现偏移量在 11— 50cm的桩有 88 根,在 51— 80cm的桩有 14 根,>100cm
的桩有 8 根,偏移量的分布有明显的规律,即从南向北递减,从东到西递增。
2、管桩偏位原因及其解决思路
( 1)原因分析:该区域原为池塘边缘,南北侧的土质差异较大,北侧的粉质粘土层较
3
好(γ= ,c= 13kPa,φ= °),而南侧的淤泥质粘土层较差 (γ= ,
c= ,φ= ° )。南侧的堆土压力造成淤泥质粘土向西南区域滑动产生巨大的推
挤作用,引起预应力高强度混凝土管桩的偏位。
2)解决思路:为确定被挤偏的桩的损伤程度和完整性,首先对之进行低应变动力检
测,发现偏移量小于 50cm的桩均未断裂, 大部分桩身完整,无明显缺陷,有个别局部开裂,而受损部位均在距桩顶 5~ 10m处;偏移量大于 50cm的桩,有明显缺陷,局部开裂较严重。若采用原桩型进行补桩,则施工工期较长,费用很高,还会引起违约索赔。因此,同时考虑
了以下两种解决方案:
①推顶法(即桩顶施加水平推力)使桩复位。根据《建筑桩基技术( JGJ 94-94 )》中公式计算得出桩的水平变形系数α= -1 后,再由式 Rh=α 3EI χ oa/Vx 得出允许水
平推力值 (其中χ oa 为桩顶容许位移, 软土取 40mm;Vx 为桩顶水平位移系数, 当α× h(桩
长)≥ 4 时取 ; EI 为桩身抗弯刚度),即R h= . 采用小于R h 的水平推力对
预应力高强度混凝土管桩的桩身是安全的。
施工时先清除桩前侧的土,最大幅度减少所需的水平推力,再采用小于R h 水平推力使
偏位的桩复位,就能保证桩的安全。
按上述处理思路施工,工期较短,处理费用约每根 3000 元。