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N1008TN6产品失效分析
从返回的文件数据来看,从 2010年10月至2011年6月间共失效轴承 156
起,失效位置在 1、主轴后36起;2、第五齿轮120起;失效里程数不详。
从返回图片上的轴承的来看,失效的现象为: (外圈图片1张,内圈图片 1
张,滚珠图片2张)
1、 外圈滚道部分剥落,剥落位置偏端面一侧,滚道面未见色变;
2、 内圈整体剥落,已看不见轴承原始加工表面,整个滚道面呈深坑状剥落痕
迹;
3、 滚珠表面出现点蚀剥落现象,照片1中间一粒滚珠上有点片状剥落, 照片
有五粒滚珠(安装位置为第五齿轮)尾端呈片区域状剥落,且从照片上可见滚珠来看,每粒滚珠上都有2条亮线;
单从返回照片上的轴承来看,该套轴承失效形式为疲劳剥落,产生失效的可能原因有:
1、 轴承承受了较大的偏载,产生偏载的原因可能是安装倾斜或者是轴在承受
载荷时刚度过小,产生弯曲,出现偏载;
2、 轴承运行时长期受到过大的载荷,造成轴承疲劳失效;
3、 轴承加工时热处理硬度达不到要求, 硬度偏低、硬度值差偏大、零件表面
有脱贫碳现象;
4、 零件有滚道烧伤现象
5、 内圈滚道边有毛刺(留边)或者异物进入
最终结论需要对失效件进行热处理硬度、金相组织及材料成分检测,同时也需要对轴承总的使用情况,失效里程进行综合分析才能确定是何原因造成。
MahindraN1008TN6ProductFailureAnalysis
Fromthefiledatabacktosee,:1,,120pcsonthefifthgear;Failuremileageisunknown.
Asperfailurebearinggraph,wecanseethefailurephenomenonasfollows.
1Outerringracewaypartflake,spallingpositionononeside,racewaypartialendfacehasnocolorchange.
2Innercircleoverallpeelingoff,alreadycan'tseetheoriginalbearingprocessingsurface,thewholeracewaysurfaceshowspittypeandflakingtrace.
3Ballsurfaceappearedspallingandpittingphenomena,,theendoffiveballhas(installationlocationforthefifthgear)exfoliationphenomenon,fromtheballinthephotowhichisvisible,wecanseethateachgrainontheballhavetwobrightlinearticle.
Justfromthebearingback