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抗浮锚杆施工方案.doc

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文档介绍

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【精品文档】第 1 页
1 工程概况
本工程为苗湖汉江湖畔还建楼二期消防水池项目。
抗浮锚杆约计36根,约计700m,钻孔直径200mm,杆体采用3Φ20HR400钢筋,注浆采用水泥浆,强度等级M30,5mm-15mm碎石填充。
锚杆基本试验

根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量6根。
基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。

按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。

试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验:
(1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出;
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(2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定;
(3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。
符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。
在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。
基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。
锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。
试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。
3 锚杆施工工艺
锚杆标记
锚杆成孔
锚杆注浆安装
结束
(1)锚孔标记
垫层完成后,作锚孔孔位放点标记,孔位放点误差控制在1cm以内。
(2)锚杆成孔
锚杆锚孔采用潜孔钻机,孔径200mm,锚杆孔径误差10mm,孔深根据设计要求,孔深误差5cm,%以内。
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(3)锚杆制作
锚杆下料采用切割机,下料长度为孔深+外露长度,锚杆下料长度误差3cm。
隔离居中架按设计要求焊接,点焊采用J422型焊条。
(4)锚杆安装注浆
钻杆打入设计深度后,用高压气吹或水洗孔内岩屑并堆放一侧,而后下入制作好的锚杆杆体及注浆管,注浆时注浆管放于孔底,利用压力向上返浆,保证注浆质量。锚杆杆体3Φ20Ⅲ级。注浆材料采用M30强度水泥浆,注浆时注意液面情况,若有下降须进行补注。
(5)锚杆验收试验
锚杆验收试验可会同监理按比例(总根数的20%,且不少于10根)抽取部分锚杆作为验收试验锚杆,验收荷载取设计荷载的2倍并不高于其屈服强度,验收锚杆待锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,养护龄期暂考虑28天时间。
主要施工机械及设备计划
设备名称
规格
数量
功率合计
机械效率
潜孔钻机
高风压
4台
150m/天/台
潜孔钻机
低风压
2台
8KW
20m/天/台
电焊机
250型
2台
40KW
截断机
3KW
1台
3KW
注浆机
3Mpa
2台
6KW
2m3/h/台
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泥浆搅拌机
350L
2台
6KW

钢筋弯曲机
GQ40(C)
1台
3KW
合计
66KW
5 劳动力配置
拟组织25人完成施工任务,具体如下:
钻机手及配合工人 10人
辅助工 5人
钢筋工 5人
注浆工 5人
6 施工工期
锚杆共约计36根,约计700m,高风压钻孔效率150m/天,共1台,低风压钻机钻孔效率20m/天,共2台,钻孔时间25天,安装注浆配合钻孔当天完成,工期预计10天。
7 施工质量保证措施
本工程的质量目标是:确保施工质量,达到设计及国家有关规定要求,质量要求合格率100%。
设置质量检查小组
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锚杆
制作班检查员
成孔班检查员
组长:陶松
注浆安装班检查员
(1)牢固树立“百年大计,质量第一”的观点。实行质量目标管理,以全面质量管理为手段,按照质量工作的要求和目标,分级设置各重要阶段的质量控制点,制定各分项工程质量工作的对策和措施,大