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文档介绍

文档介绍:: .
机械加工误差的综合分析
——统计分析法的应用
实验目的
运用统计分析法研究一批零件在加工过程中尺寸的变化规律, 分
析加工误差的性质和产生原因,提出消除或降低加工误差的途径和方 法,通过本实验使同学能够掌握综合分析机械加工误差的基本方法。
二、 实验用仪器、设备
1. M1040A型无心磨床一台;
2. ;
3. 块规一付(尺寸大小根据试件尺寸而定);
4. 千分尺一只;
5. 试件一批约120件,
6. 计算机和数据采集系统一套。
三、 实验内容
在无心磨床上连续磨削一批试件(120件),按加工顺序在比较仪 上测量尺寸,并记录之,然后画尺寸点图和 X---R图。并从点图 上取尺寸比较稳定(即尽量排除掉变值系统性误差的影响)的一 段时间内连续加工的零件120件,由此计算出X、。,并做出尺 寸分布图,分析加工过程中产生误差的性质,工序所能达到的加 工精度;工艺过程的稳定性和工艺能力;提出消除或降低加工误 差的措施。
四、 实验步骤
1. 按被磨削工件的基本尺寸选用块规,并用气油擦洗干净后推粘在 一起;
2. 用块规调整比较仪,使比较仪的指针指示到零,调整时按大调--- 微调---水平调整步骤进行(注意大调和水平调整一般都予先调好) 调整好后将个锁紧旋钮旋紧,将块规放入盒中。
3•修正无心磨床的砂轮,注意应事先把金刚头退后离开砂轮。将冷 却液喷向砂轮,然后在按操作规程进刀,修整好砂轮后退刀,将冷却 液喷头转向工件位置。
4. 检查磨床的挡片,支片位置是否合理(如果调整不好,将会引起 较大的形变误差)。对于挡片可通过在机床不运转情况下,用手将工 件沿着支片紧贴挡片前后推动,同时调整前后螺钉,直至工件能顺利、 光滑推过为宜。
5. 按给定尺寸(①d- )调整机床,试磨五件工件,使得平均尺 寸应保证在公差带中心稍偏下为宜,然后用贯穿法连续磨削一批零 件,同时用比较仪,按磨削顺序测量零件尺寸并记录之。
6. 清理机床,收拾所用量具、工具等。
7. 整理实验数据,打印做实验报告。
五、 实验结果及数据处理
该实验选用M1040A型无心磨床和块规一付
(1)实验原始数据
序号
零件尺寸误差
(um)
序号
零件尺寸误差
(um)
序号
零件尺寸误差
(um)
1
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