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电场吹管总结.doc

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文档介绍

文档介绍:一值吹管总结
2014年12月14日,一值完成了万州港电第一阶段吹管。本班总计耗水6700t,耗油66t(启动炉24t,大锅炉42t),耗煤370t。从18:13-19:25吹管系数均>1,全程稳压共计1小时12分钟。本次吹管采取稳压串吹,在保证吹管效果前提下,能有效节水节油,对辅机设备及锅炉均是一次极好的考验,同时对运行人员也是一次难得的锻炼机会。现将操作过程和操作中发现的问题、操作调整心得总结如下:
一:操作过程总结
8:35启动电泵运行,为锅炉上水,同时做电泵大流量试验。此前多次带泵试运过程中,电泵电机驱动端轴向振动严重超标,振幅最大达150μm。经检查,电泵电机单转时振动良好,电泵和电机对中检查也正常。多方分析认为是电泵低流量高压力时憋泵导致轴向推力增加,从而传递至电机。经过此次大流量上水检验,发现电泵在55%勺管开度以上,流量>750t/h之后,振动趋于正常(<70μm)。
9:11启动炉水循环泵运行,检查电除尘及脱硫具备点火前条件。
9:50启动风烟系统,四台送引风机运行。1A引风机动叶开度20%,电流168A,1B引风机动叶开度24%,电流164A,1A送风机动叶开度20%,电流49A,1B送风机动叶开度20%,电流50A,风量1400t/h,负压-100pa。
10:40接部门锅炉专工胡小平令,进行燃油泄漏试验。从之前油枪试运的情况看,多支油枪油角阀内漏。吹管只投运C层及F层油枪,本次燃油泄漏试验只开此两层油枪的油角阀前手动门。其中几只油枪在开手动门时有过
油流声音及出现油压下降,关闭手动门不参与燃油泄漏试验并做好记录。燃油泄漏试验合格后,锅炉MFT复位吹扫。
11:11打通C、E层磨通道,启动1A、1B一次风机运行,动叶开度均17%,电流60A,一次风压9kpa。启动1A密封风机运行。
11:25建立炉前油油循环。考虑到燃油压力自动调节已经做好(燃油泵再循环调门自动),将燃油回油调节阀全关,直接开进油快关阀进行注油。在进油快关阀开启时,启动炉油压至零,启动炉灭火。压力恢复后通知启动炉点火。之后注油时,将燃油回油调节阀开度30%,全关燃油供油快关阀前手动门,打开进油、回油快关阀后,再缓慢开启进油快关阀前手动门进行注油,油压平稳无波动。
12:25投入F2\F4\F5油枪,均点火成功。12:42锅炉MFT,首出为“延时点火”。
13:00锅炉MFT复位吹扫,启动1A、1B一次风机、启动1A密封风机。
13:17逐步投入F1-F8微油油枪。
13:43投入暖风器,磨入口热一次风温120℃,启动1F磨。
13:50在DCS投入四、五电场,在就地控制柜投入第一、二、三电场。检查无闪络及其他异常。
16: 00启动1C磨运行,煤量30t/h。
17:25给水流量1100t/h,汽泵冲转至2650rpm,切换电泵运行。
18:02启动1B磨运行,煤量30t/h。
18:10停运炉水泵运行。
18:13吹管系数达到1,开始稳压吹管计时。
19:05稳压吹管时间接近一小时,准备减燃料停炉,停运1B磨。
19:50储水箱15m液位,启动炉水循环泵运行。
19:51停运1C磨运行。
20:06停运电泵。
20:10吹空完成,停运1F磨,锅炉MFT。
二、本次吹管的亮