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xxx工作面技术总结.docx

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文档介绍:xxx工作面技术总结
xxx工作面技术总结
Ⅱxxx外工作面技术总结报告
一、工作面开采及结束日期
Ⅱxxx外工作面于201*年8月12日开始进行初采,于201*年3月8日回采结束。
二、工作面主要地质概况
Ⅱxxx外工作面位于二水平、xx采区,所属煤层为x煤,工作面标高-~-,平均走向长552m,倾向长163m;煤层厚度0~,,煤层倾角6°~15°,平均11°。
工作面顶板为细砂岩,呈灰白色细粒块状,以石英为主,少含暗色矿物,泥质胶结,缓波状水平层理,层理面含炭质。底板为泥岩。
工作面回采范围内地质构造较复杂,掘进施工过程中共揭露4条断层,整个回采期间工作面切眼内陆续揭露断层10条。其中Ⅱ;工作面回采后期受Ⅱ2F20断层以及8煤不可采区影响,工作面机尾向下出现全岩段,并向下发育至52架(共107架),对回采及煤质有较大影响;其余断层落差在2米以下,对回采及煤质均有一定影响。三、工作面技术特征
1、采煤方法
工作面采用走向长壁、综合机械化采煤法。采煤工艺为:割煤→移架→推刮板机→割煤(第二刀)。
2、配套设备
采煤机为MG450/1050WD型采煤机,刮板输送机为SGZ-800/2×400型,液压支架为ZY6800-14/28型共107架,转载机为SZZ-830/250型,破碎机为LPS-1500/160型,机巷皮带机为SDJ-150P型2部,机巷链板机为SGW-40T型。
3、巷道支护方式
工作面进、回风巷、切眼及对接切眼均按中线跟8煤层顶板施工。进、回风巷均采用可缩性支架,三节曲腿,规格:29U型钢,扎角14°、拱基
3810mm、底扎4320mm、净高2900mm、梁长3560mm、腿长3210mm。
切眼导硐采用11#矿用工字钢,梁×腿=3600×2800mm,净高2400mm,底扎4610mm。切眼刷大时采用11#矿用工字钢,规格:梁×腿=3200×2800mm,净高2400mm,底扎4210mm。刷大侧与导硐侧搭接600mm。
两巷采用U型棚支护在保证支护强度下能保证有足够的通风、行人断面。
四、顶板支护质量监测资料的分析情况
工作面直接顶在3米5米开始跨落,基本顶初次来压步距在1015米。老顶来压时支架立柱初撑力最大达29MPa,工作阻力最大达37Mpa。
老顶来压时两巷顶板压力显现不太明显。回采后期受采动影响,超前压力大,机巷材斜以及外段风巷口U型棚变形严重,棚腿受压变弯,棚梁受压下沉,局部地段高度不合格,在一定程度上制约了生产。针对出现的状况,主要采取提前打点柱超前支护以及卧底清挖的方式保证巷道断面。五、设备选型合理性、使用情况和事故分析
工作面设备选型基本合理,在回采过程中使用基本正常。⑴、由于工作面回采前期俯采开采,存在以下问题:
①、采煤机割煤时,采煤机机身和滚筒受其重力沿倾斜方向的分力作用,加剧了导向滑靴和行驶滑靴的磨损,严重时造成采煤机掉道,不利于采煤机的稳定性;工作面回采期间共更换导向滑靴18个,回采期间加大对煤机检修的力度,提前将滑靴备齐,出现问题在检修班及时更换,很大程度上减小了频繁更换滑靴给生产带来的影响。
②、采煤机割煤时易啃底,装煤效率低;工作面运输机运行时,中部槽和刮板向煤壁侧偏移,降低了运输机的运输能力,也易磨损中部溜槽、刮板及链条。
⑵、回采后期受全岩段影响,爆破区域支架片阀、液压管路以及喷雾装损坏多。针对这种情况,在爆破段利用废旧皮带将支架立柱、片阀、喷雾装保护好,一定程度上起到保护设备的效果,但由于保护措施仍较为简易,保护效果不太完美,片阀闭锁装以及管路仍有损坏,给生产以
及检修带来一定影响。
⑶、工作面向前回采201m后,机巷旋转回采,需要进行变向2次。但由于机巷拐点角度大,而转载机的弯曲度很小,给转载机的过渡带来影响。针对这种情况采用将转载机解体,利用链条的软性连接,顺利将转载机过渡。
因临涣矿煤层赋存不稳定,地质构造复杂多变,建议以后设计的综采工作面若机巷需要旋转回采,提前将转载机铺设在拐点前,后方铺设SGW-40T链板机与工作面刮板输送机搭接。六、工作面质量标准化状况
由于工作面受xxx老空水影响,,给机巷环境创建以及生产带来较大影响。回采期间机巷旋转,以及前后期工作面受断层影响出现一半全岩,导致质量标准化工作难度较大。面对困难,我单位全体职工迎难而上,注重在实际施工中按标准作业,保证动态环境达标;同时加强机巷排水管理、工作面放炮管理以及工作面清理工作,并加大人力投入改造两巷环境,在质量标准化检查中均达优良,多次达精装面。
七、技术经济效益
本工作面的回采率及其他经济效益均达到了规