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南川大兴煤化工业有限公司
煤气系统变频器改造方案
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重庆杰控电气自动化操纵有限公司
关于南川大兴煤化工业有限公司
煤气系统变频器改造方案
一、 大兴煤化现状
原煤气输送系统采纳 155KW罗茨风机向煤气储存罐送 气,由于风机采纳50HZ 380V全速运行,不能依照实际出气量 来决定风机运行转速,同时为了幸免负压情况的发生造成事故, 还要把煤气罐中的煤气回送到炼炉中,如此造成能源(煤气、电 力)大量的损耗。
解决方案
本着节约能源的目的, 受博赛集团公司托付, 经我公司 人员的现场考察,通过对 南川大兴煤化工业有限公司的超过 37KW的电机功率场合(氨水泵、冷却塔的循环泵、压缩机、脱 硫塔的贫液泵、加压站、一次供水、污水站、锅炉、气站、破裂 机)进行了初步查看,决定最先对 煤气输送系统155KW罗茨风机 进行变频改造。原工作电机实测电流 110A- 120A。假如通过变
频操纵风机转速的方式, 既可实现对输送煤气的自动操纵, 幸免 负压情况的发生, 并同时能达到显著的节能效果。 从工艺最理想 情况是保证炼焦炉出口压力在 80-90PA 之间,以保证整个送气系 统工作在一个理想的状态。
三、 实现措施 我公司技术人员通过对威钢焦化厂和重钢焦化厂煤气输 送系统考察, 我们建议采纳变频器操纵风机转速来实现对送气的 自动操纵, 以保证整个送气系统工作在一个理想状态。 这是一种 专门成熟的操纵方式,已在现有焦化厂成功运行(如威钢) 。
1、 保持原有配电盘及操纵系统;
2、 从三台焦炉出口采样压力,依照出口压力来实现风机转速 自动操纵。
(1) 当三台焦炉出口压力过高时,取压力高的来决定应 增加风机转速,保证生产的煤气正常输送。
(2) 当三台焦炉出口压力过低时,取压力低的来决定应 降低风机转速,减少煤气输送,维持出口压力。
(3) 当三台焦炉出口压力适当,应保持当前风机转速,
使输出压力保持恒定。
3、依照焦炉出口压力,首先变频器启动一台风机,检测 出口压力是否在规定工作范围内,若能满足要求,则仅一台风 机工作;若不能满足要求,则把当前风机从变频工作方式切换 到工频工作方式,同时由变频器启动第二台风机,以保证焦炉 出口压力正常。反之,若两台风机工作时出口压力过高,应关 闭一台风机,而保持一台风机变频工作。
4、由因此改造,我们保留原电控柜,当变频器出现故障 时,可切换到原电控柜的降压起动方式 。另外保留原出口风调 节阀,增加三台出口风调节阀自动操纵 ,原来为人工调节,通 过A/D转换模块检测焦炉出口压力,通过 PLC操纵及运算,来 自动的操纵调节阀的开度。
四、 系统框图(见下页)
五、 系统报价
名称
数量
单价
金额
变频器
2台
柜体
1套
空开(施耐德)
2只
接触器(施耐德)
9只
可编程器操纵单兀
1台
A/D转换模块
1只
铜排或缆线
1批
其它辅材
1批
1