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电焊工综合论文
摘 要
焊接技术是现代工业生产的一项重要加工艺,在造船、桥梁、建筑、化工、机械和国防等许多重要工业部门都有广泛的应用,尤其近一、二十年来,由于不少新焊接工艺在生产成一定的夹角。
2、原因分析
⑴安装对口不适宜,本身形成一定夹角;
⑵焊缝熔敷金属在凝固过程中本身横向收缩;
⑶焊接过程不对称施焊。
3、防治措施
⑴保证安装对口质量;
⑵对于大件不对称焊缝,预留反变形余量;
⑶对称点固、对称施焊;
⑷采取合理的焊接顺序。
4、治理措施
⑴对于可以使用火焰校正的焊件,采取火焰校正措施;
⑵对于不对称焊缝,合理计算并采取预留反变形余量等措施;
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⑶采取合理焊接顺序,尽量减少焊缝横向收缩,采取对称施焊措施;
⑷对于弯折超标的焊接接头,无法采取补救措施,进展割除,重新对口焊接。
七、弧坑
1、现象
焊接收弧过程中形成外表凹陷,并常伴随着缩孔、裂纹等缺陷。
2、原因分析
焊接收弧中熔池不饱满就进展收弧,停止焊接,焊工对收弧情况估计不足,停弧时间掌握不准。
3、防治措施
⑴延长收弧时间;
⑵采取正确的收弧方法。
4、治理措施
⑴加强焊工操作技能练****掌握各种收弧、停弧和接头的焊接操作方法;
⑵加强焊工责任心;
⑶对已经形成对弧坑进展打磨清理并补焊。
八、外表气孔
1、现象
焊接过程中,熔池中的气体未完全溢出熔池〔一局部溢出〕,而熔池已经凝固,在焊缝外表形成孔洞。
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2、原因分析
⑴焊接过程中由于防风措施不严格,熔池混入气体;
⑵焊接材料没有经过烘培或烘培不符合要求,焊丝清理不干净,在焊接过程中自身产生气体进入熔池;
⑶熔池温度低,凝固时间短;
⑷焊件清理不干净,杂质在焊接高温时产生气体进入熔池;
⑸电弧过长,氩弧焊时保护气体流量过大或过小,保护效果不好等。
3、防治措施
⑴母材、焊丝按照要求清理干净。
⑵焊条按照要求烘培。
⑶防风措施严格,无穿堂风等。
⑷选用适宜的焊接线能量参数,焊接速度不能过快,电弧不能过长,正确掌握起弧、运条、息弧等操作要领。
⑸氩弧焊时保护气流流量适宜,氩气纯度符合要求。
4、治理措施
⑴焊接材料、母材打磨清理等严格按照规定执行;
⑵加强焊工练****提高操作水平和操作经验;
⑶对有外表气孔的焊缝,机械打磨去除缺陷,必要时进展补焊。
九、外表夹渣
1、现象
在焊接过程中,主要是在层与层间出现外部看到的药皮夹渣。
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2、原因分析
产生外表裂纹的原因因为不同钢种、焊接方法、焊接环境、预热要求、焊接接头中杂质的含量、装配与焊接应力的大小等不同,但产生外表裂纹的根本原因是产生裂纹的内部诱因和必须的应力有两点。
3、防治措施
⑴严格按照规程和作业指导书的要求准备各种焊接条件;
⑵提高焊接操作技能,熟练掌握使用的焊接方法;
⑶采取合理的焊接顺序等措施,减少焊接应力等。
4、治理措施
⑴针对每种产生裂纹的具体原因采取相应的对策;
⑵对已经产生裂纹的焊接接头,采取挖补措施处理。
十、焊缝外表不清理或清理不干净,电弧擦伤焊件1、现象
焊缝焊接完毕,焊接接头外表药皮、飞溅物不清理或清理不干净,留有药皮或飞溅物;焊接施工过程中不注意,电弧擦伤管壁等焊件造成弧疤。2、原因分析 〔1〕焊工责任心强,质量意识差;
〔2〕焊接工器具准备不全或有缺陷。
3、防治措施
⑴焊接前检查工器具,准备齐全并且正常;
⑵加强技术交底,增强焊工责任心,提高质量意识。
4、治理措施
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⑴制定防X措施并严格执行;
⑵加大现场监视检查力度,严格验收制度,发现问题与时处理。
十一、焊接变形
1、现象焊接变形因焊件的不同而表现为翘起、角变形、弯曲变形、波浪变形等多种型式。
2、原因分析造成焊接变形的原因有:装配顺序不合理、强力对口、焊接组有收缩自由度小、焊接顺序不合理等。
3、防治措施
⑴施焊前制定严格的焊接工艺措施,确定好装配顺序、焊接顺序、焊接方向、焊接方法、焊接规X、焊接线能量等;
⑵焊前进展技术交底,焊工严格按照措施施工;
⑶适当利用反变形法。
4、治理措施
⑴严格按照措施施工;
⑵焊接技术人员在现场指导焊接;
⑶发现问题与时采取必要措施。
B焊接内部缺陷
一、气孔
1、现象
在焊缝中出现的单个、条状或群体气孔,是焊缝内部最常见的缺陷。
2、原因分析根本原因是焊接过程中,焊接本身产生的气体或外部气体进入熔池,在熔池凝固前没有来得与

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