文档介绍:
#9机组检修总结]
#9机组检修总结]
#9机组脱硫系统C级检修总结报告
一、概况
#9机组系统本次小修于201*年09月13日开工,201*年09月30日结束,完成工期18天。本次于201*年9月19日整改完成。
(5)灌区地沟增加盖板,此项工作已完成。二、生产检查整改
(1)冰机液氨储罐旁洗脸盆上水管裂开,此项工作已于201*年9月21日整改完成
(2)。已做带压堵漏处理仍漏,机修现无法处理。
三、日常主要设备的检修
(1)201*年8月26日,精馏出现加不起负荷,主要采纳引用低温甲醇洗工段的脱盐水进行冲洗管道,并拆除精馏界区阀下法兰和E-3501进口管道的流量计FI001,冲出来的杂物主要有腊块、卷尺等其它杂物。并拆除预塔C-3501其次个人孔,进行入塔检查,塔内正常。在管道清洗检查的过程中发觉E-3501入口短节有腊块,经清理,精馏已运行正常。在检查精馏工段的同时还对灌区粗甲醇泵P-3601A/B进行了解体检查,泵正常。
(2)201*年8月26日,P-2101A由于漏油,声音异样,于此日下午倒泵至P-2101B运行,于201*年8月27日对此泵进行了检修,更换7315轴承三盘,NU2314轴承一盘。
(3)201*年8月28日,鼓风机K-2301A靠硫回收厂房侧轴承响动异样切换至K-2301B运行,并对鼓风机K-2301A进行检修,于201*年8月29日对K-2301A进行回装找正,所需的材料是6316/C3轴承两盘.
试车状况:K-2301A于201*年9月9日进行了试车,试车时运行正常,试车后K-2301A始终运行至今。
(4)201*年8于29日,氨压缩机备用转子MCL607+2MCL607吊往压缩机厂房二楼。根据规定盘车。
(5)201*年8于31日,针对暖气和伴热进行查漏对漏点进行消退。(6)201*年9月5日,四塔废水泵P-3512B泵泵壳漏甲醇,于当日更换了泵体垫片,漏点消退。
(7)201*年9月10日,对硫回收鼓风机K-2301B进行了找正复查工作。
(8)201*年9月11日,中控调整K-2301B入口电磁阀,现场未动作,经电器确认电磁阀电机烧坏,由于电仪车间无备件,等待备件到厂在检修。
(9)201*年9月12日,驰放气洗涤塔液位调整阀33LV-005后法兰漏,于此日进行了紧固,漏点已消退。
(10)201*年9月14日,P-3502A电机后轴承端声音异样,于本日对电机进行了检修,主要更换了电机轴承为6312/C3一盘。试车正常
(11)201*年9月16日,对E-3512板式换热器进行了化学清洗。(12)201*年9月18日,高压分别器液位调整阀33LV008B堵塞严峻,切至33LV008A运行,与此日对阀芯进行了清理,现已正常备用。
四、大修项目(1)P-2101A大修
P-2101A泵为冷凝液加压泵I,型号:SDZA100-400检修时间:201*年8月27日
本次检修主要更换了机械密封和2盘7315轴承和一盘NU2314轴承。
试车状况:详见六P-2101A事故经过(2)P-2101B大修
P-2101B泵为冷凝液加压泵I,型号:SDZA100-400检修时间:201*年9月2日
本次检修主要更换了3盘7315轴承,1盘NU2314轴承、泵轴和机械密封。
试车状况:试车的过程中发觉机械密封漏水,经处理机封漏水现象已处理。
(3)P-2201A泵大修P-2201A为1#甲醇液泵,型号:EAP9200K3-250检修时间:201*年9月6日本次检修主要更换了机