文档介绍:关于对熊洞煤矿安全管理及安全生产建议
熊洞煤矿在业主和各位管理人员的共同努力下,到今天取得了优越的成绩,年产近30万吨,基本没有大的工伤事故,这是很多煤矿无法做到的,取得这样的成绩主要是熊洞煤矿业主倡导了以人为本的管理理念,建立了较好的用及运输
(1)北翼皮带机现在运转基本正常,要撤换皮带机从新改为矿车运输,需要将皮带机全部撤出,然后在安装轨道,新安装的轨道必须有一段时间作式运行,采面施工人员会解散,从新组织人员要一定时间,投资需要(轨道:35万、枕木投资:4万元、其他投资3万元、,巷道整改5万元),。)时间1个月,采煤人员调整10天。正常运转要40天时间。轨道的运输量没有皮带运输大,(皮带运输可达每天1500吨、矿车600吨。)
(2)原设计将北大巷扩宽1m,作为人行道,。通过现场考察,需要整改的巷道总长度610m,其中有210m是T型工字钢,顶板破碎,在施工过程中难度较大,顶板冒落会损坏皮带运输机,直接影响生产,不能施工。(工程量60m),T型工字钢支护巷道不整改。同时在轨道侧每50m-100m设置一个人行硐室的方案,整改后巷道宽度不够,并且中部弯道大,不能实现机车大量运输煤炭,作生产相关材料、设备、设施运输。(北大巷技术改造方案附后页)
(3)、皮带机运输到一定时间更换会影响生产,但是只会更换皮带,架子没有损坏,所有不会影响多长时间,(最多一个星期换好)
(4)综合以上分析,现在只能维持皮带机运输,矿车运输能力有限不可取,也不能实行机车运输缓解皮带机运输的压力。
(5)北翼31501采面工人数理不够,当工人配齐后,北翼产量每天可达到900-1000吨,这样的产量机车运输能力达不到要求。
6、激励机制
(1)现北翼31501工作面(原11505工作面人员)在采面搬家过程中,因搬家费用低,致使现在部分工人被分流,人员不能及时归队,造成31501采煤生产不正常。要树立以安全的稳定和产量增加作为保证矿井效益的观念。
7、采煤工作面(安监部门提出的问题解决方案)
(1)刮板机要靠煤壁一侧布置,不能安装在巷道中间,影响人员通行,柱子打在两帮,其中一帮沿刮板机打柱,每班要将人行一侧浮煤全部运出,做好交接班。
(2)超前柱子支护与机尾要协调,如果机尾要留4块槽板,.
(3)要将大块煤或者矸石破碎才能运走,否责皮带机损坏严重。
(4)上下安全出口为3m,宽度1m.。
(5)现在的管理要提前挂梁,要有备用的梁和水平销子。
(6)损坏的柱子梁当班运出,不能堆在巷道内。造成巷道堵塞。
(7)采煤交接班交接包括刮板机、柱子、浮煤。
(8)要把大块煤破碎作为工作的重点来管理。
8、掘进工作面
问题(1)、扒渣机运输,不能做临时支护,有空顶作业现象。措施:及时清除顶板悬矸,锚杆支护距离工作面不能超过
5m,掘进工要在工作面有备用的圆木和冒作为临时支护。
问题(2):刮板机运输,煤层堆积过后,检查人员要弯腰才能通过,措施:将人行一侧的浮煤全部通过刮板机运走,班班交接清楚。
问题(3):巷道施工质量不好。措施:当班验收施工质量,中线误差不超过+-20cm。
9、防治水
问题(1)、