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文档介绍

文档介绍:SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA1688】
废乳化液处理
废乳化液
机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为
清晰透明,含油量15~50mg/L,耗氧量2000mg/L。
絮状沉渣很少
粘胶状及絮状
投药量少,一般工厂适用;油质较差,粘厚、水分多,再生困难。
混合法
综合盐析法和凝聚法的任何一种药剂
﹪~﹪
﹪~﹪
清晰透明,含油量20~40mg/L,耗氧量2000mg/L。
絮状沉渣很少
稀糊状
投药量中等,破乳能力强,适应性广,对难于破乳的乳化液尤为适宜。
酸化法
废硫酸废盐酸和石灰
约为废水6﹪
清澈透明,含油量20mg/L以下,耗氧量低于其他方法。
约为10﹪左右
棕红色,清亮.
水质好,含油量低,还可以废治废,但沉渣多。
  我们经过多次实验筛选,配制出高效破乳絮凝剂,在工程实践中被广泛应用,见表2-2所示:
表2-2破乳试验结果表
试验方法
精工3号
美孚切削油
日石EC-50
嘉陵、建设用的乳化液
混凝剂法:1号高效破乳剂
投量大,没破乳。
投量大,没破乳。
搅拌后马上出现矾花,破乳效果好。
搅拌后马上出现矾花,破乳效果好。
酸析法:先加硫酸将样品pH值调到2,然后加碱调至7,投加1号高效破乳剂.
(1)pH值调到7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好。
(1)pH值调到7后,无矾花产生;(2)加破乳剂搅拌后,产生矾花;(3)破乳效果好.
结论
酸析法破乳
酸析法破乳
混凝剂法
混凝剂法
  
图2-1原乳化液处理机处理工艺流程图
  上述处理工艺流程中存在以下问题:
  、SS、COD含量较高,一级气浮只能除去大部分油、SS、COD,残留的部分只能靠石英砂滤罐、两级活性炭吸附来保证出水达标,因此石英砂滤罐及两级活性炭滤罐负荷较重,造成经常反冲和活性炭很快饱和失去吸附作用需要更换的情况发生。
  ,靠人工调整,很难达到良好的气浮效果,工人操作难度大。
  ,阀门多,操作繁杂,很难掌握,出水不能保证。
  针对上述问题,我们设计了一种新型乳化液处理机,采用了新的处理工艺,解决了上述存在的问题,其处理工艺流程图如图2-2所示:
  图2-2新型乳化液处理机处理工艺流程图
  ,能将SS、油在气浮处理阶段内完成达标,去除绝大部分CODcr值(COD值在70~170mg/L范围内),残留的少量CODcr值只需一级活性炭滤罐处理,就能达到国家排放标准。因此,活性炭使用时间长(可达一年),并不经常反冲(半个月一次)。
  ,使处理工艺流程简便。
  ,保证泵能随时启动。
  、气浮器2均采用自动控制,不需人工管理,能达到最佳气浮效果,电磁阀采用不锈钢材料,专利产品,使气浮效果更好。
  该设备于1996年5月起分别用在重庆某(集团)股份有限公司发动机车间乳化液废水处理、905车间