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马钢2号2500m3高炉风口跑渣铁事故.docx

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马钢2号2500m3高炉风口跑渣铁事故.docx

上传人:小博士 2022/7/4 文件大小:51 KB

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文档介绍

文档介绍:马钢2500m3高炉风口跑渣铁事故
尤石
本文对风口跑渣铁事故进行了总结。对风口跑渣铁事故发现及时,并对事故 采取了积极有效的措施;事后又采取预防措施,防止高炉此类事故再次发生,确 保了高炉复风后三天顺利达产。
关键词风口 跑渣铁铁口o因工长和炉体配合得当,现场情况得已控 制,渣铁不再向外喷出,避免了紧急休风灌风口二次事故的发生。从事后现场看, 渣铁是从中套及大套之间4〜5点位置喷出,喷出的渣铁约100kg左右。
、 二铁总厂领导到现场确认,认为风口下部砖衬和造衬压入料侵蚀殆尽, 下部有空间,渣铁才得已进入,要求高炉休风更换风口中套、小套并灌入造衬压 入料。高炉出净渣铁后休风,休完风后,取出的风口中套,从现场看中套4~5 点外部轻度烧坏,大套保护套4〜5点烧坏(见图2)。对大套保护套进行焊补, 焊补完后上好中套及小套进行灌入造衬压入料(见表1),以密实中套与大套间 的空隙,防止渣铁再次进入。
图2中套(左)和大套保护套(右)烧损情况
表1 造衬压入料的理化性能
A12O 体积 抗折耐压强度 抗折强度 耐压 线变化率 粒度
3
密度
强度
强度
%
g/cm3
干燥

干燥后
(1200°Cx3h 烧后)
(1200°Cx3h 烧后)
mm
>65
>
>8
>15
>12
>22
±
<
、处理好1号风口后,堵1、5、10、11、17、23、29号风口复风,因对 炉况的恢复进程较为乐观,对二次休风重负荷下炉缸欠热程度把握不足。复风时 只加空焦2批,同时跟轻料
lt/ch*4ch,;风 量恢复较快,1个小时后风量恢复至3800m3/min,氧3000m3/ho由于大量的冷料 下达到炉缸,炉缸温度急剧下降,造成料行不畅,顶温波动大,多次崩料。两次 崩料后加轻料lt/ch,控风量至3400m3/min,同时停氧,但是情况未有好转,由 此可知采取措施力度不够,需要进一步采取更大的措施才能保顺行。过1小时后 再次崩料一次,直接减风至3000m3/min维持,并将轻料lt/ch折到负荷中去,将 ,其总负荷未变。后面虽有崩料,但情况出现了转机,崩料的时间 拉长。待空焦下达,炉缸温度回升,料行虽不均,但崩滑料彻底消除,这时把握 时机,积极恢复风量至4000m3/h;在风量站稳的情况下捅开1号风口,1号铁口 来风口投3号铁口,投沟顺利后富氧3000m3/h;令人遗憾的是,在此期间先后 有2、9、14号三个小套烧漏。后面的恢复进程较为顺利,根据实际情况恢复各 参数,到2日风量4300m3/min,氧5000m3/h,风口只留下长堵风口 10、11、29 号风口,3日恢复至目标风量4400m3/min,氧GOOOm'/h,至此各参数恢复正常。
4、预防
为了防止此类事故再次发生,经二铁总厂技术人员讨论总结,制定以下措施, 具体措施如下:
、加大对铁口深度的管理。对于炉前开堵铁口时,要求高炉工长做好现 场监督,做好对铁口深度如实记录,及时反应铁口深度的变化情况。对于炉前要 求:1)、加强炉前设备的点检,发现问题及时处理,做好开堵口前设备试运行。
2) 、开口时,碰到铁口钻漏,严禁炯炮操作,以免