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减压阀常见故障.docx

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减压阀常见故障.docx

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文档介绍

文档介绍:减压阀常见故障
减压阀常见故障具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
(1)出口压力几乎等于进口压力,不减压
这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压 力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。
因主阀减压阀常见故障
减压阀常见故障具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
(1)出口压力几乎等于进口压力,不减压
这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压 力不随调压手柄的旋转调节而变化。产生原因和排除方法如下。
因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体 孔之间的间隙里卡有污物,或者因主阀芯或阀孔形位公差超差,产生 液压卡紧,将主阀芯卡死在最大开度(max)的位置上,由于开口大, 油液不减压。此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔 和阀芯精度的方法予以排除。
因主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯 卡死在最大开度位置上,此时可选配合理的间隙。J型减压阀配合间 〜,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。
主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去了自动调节机能,主阀弹 簧力将主阀推往最大开度,变成直通无阻,进口压力等于出口压力。 ,并进行清洗再装配。
对J型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中 有可能因过盈量不够而冲出。冲出后,使进油腔与出油腔压力相等(无 阻尼),而阀芯上下受力面积相等,但出油腔有一弹簧,所以主阀芯 总是处于最大开度的位置,使出口压力等于入口压力。此时需重新加
工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。
JF型减压阀,出厂时泄油孑L是用油塞堵住的。当此油塞未 拧出而使用时,使主阀芯上腔(弹簧腔)困油,导致主阀芯处于最大 开度而不减压。J型管式阀与此相同。J型板式阀如果设计安装板时 未使L 口连通油池也会出现此现象。
对J型管式阀,拆修时很容易将阀盖装错方向(错90°或 180°),使外泄油口堵死,无法排油,造成同上的困油现象,使主 阀顶在最大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。
对JF型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相 通,造成不减压,也须注意。
(2)出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来
减压阀进出油口接反了:对板式阀为安装板设计有错,对管式 阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好 相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记(Pl、P2、L 等字样),或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错。
进油口压力太低,经减压阀芯节流口后,从出油口输出的压力 更低,此时应查明进油口压力低的原因(例如溢流阀故障)。
减压阀下游回路负载太小。压力建立不起来,此时可考虑在减 压阀下游串接节流阀来解决。
先导阀(锥阀)与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良,不 密合;或先导锥阀有严重划伤,阀座配合孑L失圆,有缺口,造成先 导阀芯与阀座孔不密合。
拆修时,漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。对此,可检查锥 阀的装配情况或密合情况。
主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞,如图3-21所示,P2腔的油液 不能经长阻尼孔£流入主阀弹簧腔,出油腔P2的反馈压力传递不到 先导锥阀上,使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。阻尼孔堵塞 后,主