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文档介绍:汽轮机轴系损坏事故案例分析 【事故机组概况】
阜新电厂 01 号汽轮机 CCl140/N200 一 /535/535 型超 高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造, 出厂日期96年,出厂编号72N9;
1000X1000mm 孔洞。
低压缸顺流侧下缸左侧破裂约为 150X300mm 孔洞。
发电机定子底部局部扫膛,转子槽楔全部磨损,发电机励侧上端盖 破损。
中、低压缸导汽管机侧左部被击穿约300X1000mm的孔洞,中部 右侧断裂约1000mm,电侧左部被击穿约为300X1000mm的孔洞。
盘车装置损坏,定子线圈飞出 A 排墙外,齿形圈飞出约 25m。
中压调速汽门操纵座折断倾倒。
设备损坏的经济损失超过千万元。
事故原因分析】
齿型联轴器失效是事故的起因。
齿型联轴器由左、右外齿轴套和左、右内齿套筒构成。
事故机组在98年8月25日进行第一次大修,发现主油泵齿型
联轴器外齿的齿宽磨损严重,对齿型联轴器进行了更换。
根据中国科学院金属研究所对事故齿型联轴器材质的检测:
左、右内齿和左外齿材料为38CrMoAI,基体热处理和表面渗氮处理
均不合格,齿表面渗氮缺陷严重超标;右外齿错用材料为 32Cr3MoV 使右内、外齿材料不相匹配,是齿型联轴器低寿命失效的主要原因, 结构设计造成的润滑不良,加速了齿型联轴器的低寿命失效。此外, 齿型联轴器装配的实际尺寸与图纸有偏差,可能使内外齿更易磨 损。
齿型联轴器的失效,在运行中造成主油泵小轴与汽轮机主轴脱开
主油泵停止工作、转速失去监测、调节系统失控。
几种因素偶合的特殊工况致使低压缸铸铁隔板在压力波冲击 作用下碎裂是轴系损坏的主要原因。
由于主油泵不能工作,调速油压低、中压主汽门前压力高、 转速失去监测、调节系统失控等条件的偶合,导致机组起动时中压 汽门迟后于高压汽门而突然全开的特殊工况。根据清华大学应用振 荡流体力学原理的计算结果:在中、低压缸瞬时进入 300t/h 一 600t/h 蒸汽所产生的压力波冲击下,低压各级隔板级间最大压差均 为设计压差的 10 倍以上。
通过对低压铸铁隔板破坏性试验结果表明,导叶屈服时的加 倍;隔板损坏时的加载力约为设计压差的 10
倍;试验与计算结果相一致。因此,低压缸铸铁隔板的碎裂损坏 使静、动部件严重碰磨,机组发生强烈振动,是转子断裂、轴系破 坏的主要原因。
运行人员缺乏正确的判断能力,是偶发中压缸瞬时进入大量 蒸汽特殊工况的主要原因之一。
齿型联轴器的失效,导致转速失去监测、调节系统失控,中 压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况,这种情况在国内从未发生过,现 场运行人员对此缺乏正确的判断能力,对转速表的异常指示没能做 出全面的综合分析,运行人员认为“无异常”,仍按正常操作程序进 行起动,是发生中、低压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况的条件之
【事故性质和责任分析】
齿型联轴器的失效是事故的起因。 由于齿型联轴器质量低 劣,材料处理工艺不合格及错用,导致齿牙严重磨损、折断、变形 ;使主油泵轴与汽轮机主轴脱开, 导致发电机跳闸、机组甩负荷转速失去监测、调节系统失控。因而 制造厂家哈尔滨市汽轮机辅机工业公司对此负主要责任。
阜新发电有限责任公司对齿型联轴器的失效,导致转速失 去监测、调节系统失控未能做出正确判断,对机组的再次启动应负 直接责任。阜新发电有限责任公司,厂、分厂、生技处、安监处、 值长组等相关领导应负领导责任;当班值长、单元长、汽札班长、 汽机司机对机组启动应分别负指挥,操作的直接责任。 、制 造、运行单位对这种特殊工况的产生条件研究不够,未能在现有技 术水平上加以避免,从而发生隔板损坏、进而导致轴系破坏的严重 后果,应承担一定的责任。 事故性质:阜新发电有限公司 8.19 轴 系损坏事故是一起由设备质量、技术等综合原因偶合引发的重大责 任事故。【暴露问题】
、解剖检查等表明,低压缸隔板大部分导叶 插入深度不够或浇铸接合不好,尤为突出的是浇铸的静叶销钉充满 度不好,降低了导叶与隔板和外环的连接强度,在事故中使导叶从 叶根或叶顶处拔出、脱落。
,导致应力集中, 材料的抗疲劳能力及寿命大幅度降低,在机组异常工况下极易损坏 是事故的隐患。
汽机运行规程不严密。对齿形联轴器损坏脱开,导致转速 失去监测、调节系统失控,从现象到判断处理,没有明确规定,使 运行人员只能凭个人分析去处理。
培训工作不扎实,没有突出岗位培训的特点,缺乏相应的 专业技术内容。造成运行人员经验不足,在紧急故障情况下应变能 力差,综合分析、判断能力不够。
【防范措施】