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上传人:小辰GG 2021/11/30 文件大小:55 KB

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文档介绍

文档介绍:本钢球团降成本实践
球团厂以实际行动践行科学发展观,在实现稳产、高产的同时, 1至5月份降成本113
2万元,为 本钢迎接市场挑战创造了有利条件。
2009年既是本钢迎战市场不确定因素考验的关键年,也是生产经营规模跃上千万吨级
台阶的形象年,更是全面建设精品板材基地的冲刺年。 在这样一个大背景下, 球团厂紧跟集
团公司的 节拍”以实际行动践行科学发展观。 球团厂生产的酸性球团矿对 高炉冶炼优质生
铁至关重要,因此,该厂急本钢高炉生产之所急,想本钢高炉生产之所想,在确保稳产、高 产的同时,全面实施低成本战略, 降低工序能耗,在每吨球团上节约资金, 最大限度地降低
球团生产成本。
年初,该厂结合生产经营实际,制订了《球团成本考核细则》,将一年中各项生产经
营消耗指标层层分解和落实,做到了人人肩上扛指标,实行了成本网络化管理。他们把材料、 备件等成本指标分解到车间、班组、个人后,按照考核方案严格执行,同时对风、水、电、 汽等能源介质实行定量考核, 及时分析消耗原因。 每名职工都能结合本部门、 本班组、本岗
位实际,采取各种措施遏制跑、 冒、滴、漏现象的发生,把节约当成自家的事来控制和管理, 处处精打细算。此外,球团厂还以提高操作技能水平降成本,不断摸索调整膨润土的配比, 使膨润土配比降低 5个百分点,1至5月份,降低膨润土费用 329万元,为本钢球团生产 5 个月内大幅降成本奠定了基础。
为了将低成本战略真正落到实处,该厂还制订了 5项增利措施,即:降低柴油消耗、
水消耗、电消耗、运输费用并全面增产增效降成本。首先,他们最大限度地避免小耽误,减 少回转窑降升温次数,有效地减少了柴油的消耗, 1至5月份减少柴油消耗 250吨。为了增
强职工节约用水意识,该厂对各车间实行用水计量考核, 事故水处理相关岗位严格按照操作
制度执行,严格控制事故水损失。生活水日用量由原来的近 400吨降到了现在的300吨以下,
生产水日用量也由原来的 2500吨降到2100吨以下。他们还增加排放水的再循环利用, 减少
新水的补给量,大大降低了水耗。为降低电消耗,年初,该厂便加强用电管理,实行峰、谷、 平用电原则,推行部分设备躲峰运行。该厂在生产中发现,皮带机在 24小时运行中不是满
负荷运行,四分之三的时间是在轻载状态下运行, 浪费了大量电能。为此,他们对G1、G3、
H1皮带机的电动机进行了变频改造,改造后的皮带机比直接工频运行可节电 20%。在降低
运输费用上,该厂实行精细化管理。 在铁路运费的节约上, 提高轨道衡精度,对岗位实行奖 惩制,提高单节装车重量;在节约公路运费上,精心组织,尽量合并用车;针对厂内用煤, 尽量采用一次倒运;对运送柴油的油罐车改用单车计费;厂内倒球车则采用招议标承包制。
此外,球团厂还把提高产量作为增利措施之一,年初就制订出科学、安全、均衡、稳定的操
作方针。1至5月份,该厂共生产球团矿 91万吨,比去年同期超产 34万吨。
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织模式,开足马力,