文档介绍:工程创新总结
一、工程施工概况及进度:
本工程为********新建2X1000MW燃煤发电工程,建设2X1000MW超超临界燃煤发电机 组,同步建设FGD脱硫及SCR脱硝设施。预留扩建条件,最终规划总容量为8X1000MW。(施 工单域、废水
区域构筑物
符合要求。
二
钢筋与混凝土技术
自密实混凝土技术
锅炉、汽机设备
基础灌浆
符合要求。该混凝土性能完全满
足设计要求。
混凝土裂缝控制技术
汽轮机底板大体
积砼
效果良好。施工完成的大体积混 凝土表面无裂缝,混凝土结构内 实外光。
高强钢筋应用技术
主厂房、汽机基
座、侧煤仓、集
控楼等结构
符合要求。通过抽查复试,钢筋 性能符合要求,提高结构安全性, 节约物资消耗,并利于混凝土浇 筑。
大直径钢筋直螺纹连接技术
主厂房框架、汽
机基座、侧煤仓
框架
效果良好。通过试验已验证直螺 纹套筒连接后的钢筋接头强度满 足设计要求,保证了工程的施工 质量。
三
模板及脚手架技术
有
清水混凝土模板技术
主厂房、汽机基
座、侧煤仓、防
火墙
效果良好。通过清水混凝土施工 的详细策划,施工完成的各个建 筑物混凝土表面达到预期效果, 外观质量良好。
五
钢结构技术
有
厚钢板焊接技术
炉架大板梁
符合要求。
钢与混凝土组合结构技术
主厂房、煤仓间
钢混组合梁板
利用钢梁做板的生根点,可省去 搭设大量脚手架的工作,同时利 用压型钢板做板底模,可以节约 模板支撑拆模时间,为其他工序 施工提供空间,施工工期大大缩
短。
钢结构防腐防火技术
主厂房区域所有
钢结构
符合要求。
六
机电安装工程技术
有
管线综合布置技术
厂区地埋管道、
汽机疏水小管道
符合要求,管线综合布置避免各
类管线碰撞,且美观。
工业化成品支吊架技术
管道工厂化预制技术
汽机房中低压管
道
符合要求。该技术缩短了施工工 期,提高了劳动生产效率。便于 质量控制及安全文明施工管理。 降低了生产成本,提高了效益。
七
绿色施工技术
施工扬尘控制技术
土方开挖阶段采
用施工现场车辆
自动冲洗系
实施效果良好。
、电力建设五新技术推广应用项目22项
序号
推广应用项目名称
应用部位
工程验收结论与成果应用效果
1
高压变频调速技术
凝结水泵变频器
验收合格。高压变频调速技术采 用单元串联多电平技术或者 IGBT元件直接串联高压变频器 等技术,实现变频调速系统的高 输出功率(功率因数>),同 时消除对电网谐波的污染。对中 高压、大功率风机、水泵的节电 降耗作用明显。
2
烟气脱硝技术
选择性催化还原
工艺(SCR)
验收合格。SCR烟气脱硝系统采 用高灰段布置方式,合理设计氨 /烟气混合系统。在模块催化剂的 作用下将NOX (主要是NO),还 原为对大气无污染的N2和H2O, 还原剂为NH3。
3
干式机械除渣机
锅炉底部除渣机
合格,干式机械除渣机技术省水, 灰渣燃烧充分,碳含量低,未经 水解保持了活性,提高了综合利 用价值,事故率低,减少运行维 护费用,有利于环境保护特点。
4
使用窥视镜系统检查受热 面集箱内部和汽机导气管 清洁度
锅炉受热面管、
集箱、汽机导气
管
合格,使用窥视镜系统技术检查 受热面集箱内部和汽机导气管清 洁度,保证了设备内部无杂物。
5
大型设备基础弹簧隔震技
术
汽动给水泵基础
效果良好。采用弹簧隔振系统后, 汽动给水泵台座的体积或重量明 显缩小,因而节约了基础混凝土 方量,产生经济效益。通过采用 弹簧隔振系统,汽动给水泵的动 荷载转化为静荷载,有效解决了 对主厂房产生的振动影响,改善 了火力发电厂的运行条件,同时 采用弹簧隔振还可降低汽动给水 泵噪声、延长了设备的使用寿命。
6
电除尘节电优化控制技术
电除尘
验收合格。采用变频电源供电,
提高了电除尘控制水平,同时收
到了良好的节能效果。
7
一次风机动叶可调技术
一次风机
合格,动叶可调是通过液压伺服 系统及叶片调节机构改变叶片的 工作角度,以满足系统流量和压 力的变化需求。
8
引风机动叶可调技术
引风机
合格,动叶可调是通过液压伺服 系统及叶片调节机构改变叶片的 工作角度,以满足系统流量和压 力的变化需求。
9
立式磨装备及技术
磨煤机
合格,采用料床粉磨原理,有效 提高粉磨效率,减少过粉磨现象。
10
节能环保建筑构