文档介绍:CFB锅炉风帽改造可研报告
会议分析讨论,认为主要原因是T型风帽本身结构方面存在问题。上锅厂专家也予以认可并介绍说:T型风帽实际运行中阻力值只有350mmH2O左右,并不能达到设计预期阻力值的500mmH2O以上,风帽实际阻力偏小,造成布风板上气流速度均匀性差、流化床层的稳定性差,导致运行中气流速度小、流化不良部位风帽返渣。通过收资我们了解到华能济宁电厂、运河电厂、豫联集团中孚实业铝电公司等上海锅炉厂设计的CFB同样存在此问题。华能济宁电厂、运河电厂、豫联中孚铝电分公司2×135MW机组配上锅厂440t/hCFB,炉底流化床布风板风帽原为“T”型风帽,投运后漏渣相当严重。曾由上锅厂对“T”风帽进行过改进,漏灰情况有所改善,但并没有根本解决问题。为保证锅炉正常运行,各厂也都在一风室下安装四根排渣管定期排渣,排渣量在1吨/班左右(各厂不等),但仍不能保证锅炉安全连续运行,不得以进行了换型改造。
另外,等压风室(一次风室)运行中实际上并不能完全等压,也造成布风板上气流速度均匀性差,导致布风板四周等风压偏低部位风帽返渣;燃煤品质下降,造成内循环量增大,布风板四周床料偏高、风帽流场发生变化,漏渣量增大。
上述这些原因造成的炉底流化床布风板漏渣都不能通过调整床压、改善燃料等方法完全消除,尤其后二个方面无法完全克服,有关专家和上锅厂
CFB设计人员都一致认为只有对炉底流化床布风板风帽进行改造来加以解决。
一、  项目的可行性
通过上锅厂专家介绍和到豫联集团中孚实业铝电公司收资了解到华能济宁、豫联集团中孚实业铝电公司等单位的上锅厂设计的同类机组进行了炉底流化床布风板风帽改造,由365只“T”型风帽改造为694只钟罩式风帽,改造后的运行实际证明风帽改造解决了漏渣问题且目前未发现其他缺陷和不足(华能济宁电厂已使用一年,豫联集团中孚实业铝电公司已使用9个多月)。
炉底布风板在CFB中的作用除支承静止床料层外还有二个方面作用:①给通过布风板的气流以一定阻力,使在布风板上具有均匀的气流速度分布,为取得良好的流化工况准备条件;②以布风板对气流的一定阻力,维持流化床层的稳定,拟制流化床层的不稳定性。对于采用风帽式的布风装置,布风板阻力即是风帽阻力。根据文献资料介绍:大量运行经验表明,布风板阻力为整个床层阻力(布风板阻力+料层阻力)的25%~30%才可以维持床层稳定的运行。上锅厂新设计钟罩式风帽阻力可以达到560mmH2O,在BMCR工况下占整个床层阻力的33%(原“T”型风帽实际阻力350mmH2O左右,在BMCR工况下占整个床层阻力的24%),符合上述经验数据。从华能济宁等电厂风帽改造后和哈锅厂的CFB
(采用类似风帽)的运行情况看,流化床床面平整且没有因床层不稳造成的漏渣。
二、  改造方案和工程规模
1、        改造方案:
采用上锅厂设计并在华能济宁、豫联集团中孚实业铝电公司等单位改造应用的新风帽(钟罩式),根据设计计算重新设计布置新风帽。
改造工期计划表
序号
工序
工期(天)
1
冷炉
2
清床料、打耐火耐磨料
4
3
割旧风帽、补孔
2
4
划线开孔
5
新风帽安装焊接
7
6
浇注新耐火耐磨料
2
7
耐火耐磨料自然养护
3
8
风帽