文档介绍:报告提纲第一部分:机组概况第二部分:设计要求第三部分:性能保障第四部分:运行状况第五部分:原因分析第六部分:处理方案第一部分:机组概况某发电厂2×1000MW超超临界空冷燃煤机组,同期配套建设2套选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝装置。脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空预器之间,不设置烟气旁路,吸收剂为纯氨。脱硝工艺系统主要由烟气系统、氨喷射系统、SCR反应器、液氨储存和蒸发系统、吹灰系统等组成。2011年11月性能验收通过。第二部分:设计要求脱硝工艺采用SCR法。脱硝效率按不小于75%设计(入口烟气NOx含量350mg/Nm3)。脱硝系统不设置烟气旁路。脱硝反应器布置在锅炉省煤器和空预器之间。吸收剂为纯氨。脱硝设备年利用小时按5500小时考虑,年运行小时数不小于7800小时。脱硝装置可用率不小于98%。装置服务寿命为30年。由于省煤器出口设置有灰斗,故脱硝装置进出口不设置灰斗第三部分:性能保障脱硝装置在性能考核试验时(附加层催化剂不投运)的NOx脱除率不小于75%,氨的逃逸率不大于3ppm,SO2/SO3转化率小于1%;锅炉50%THA-100%BMCR负荷;脱硝系统入口烟气中NOx含量350mg/Nm3;脱硝系统入口烟气含尘量不大于21g/Nm3(干基);NH3/。氨的逃逸率是指在脱硝装置出口的氨的浓度。(2)压力损失a)从脱硝系统入口到出口之间的系统压力损失在性能考核试验时不大于850Pa(不考虑附加催化剂层投运后增加的阻力);b)从脱硝系统入口到出口之间的系统压力损失不大于1000Pa(考虑附加催化剂层投运后增加的阻力)。c)化学寿命期内,对于SCR反应器内的每一层催化剂,压力损失保证增幅不超过20%。(3)氨耗量在BMCR至50%THA负荷时,且原烟气中NOx含量为350mg/Nm3时,卖方应保证系统氨耗量。卖方应提供氨耗量随NOx浓度及变化的修正曲线。第四部分:运行状况#3自2010年12月28日经过168试运,2011年4月份进行大修,8月26日修后启动。大修期间检查脱硝装置无异常。脱硝系统投运正常。机组启停时,根据烟温要求,投停脱硝系统。控制烟温不低于320℃,不高于420℃。不论机组启动还是停运,声波吹灰器连续运行。脱硝系统投运期间,脱硝效率控制在75%左右。出口氮氧化物浓度控制在100mg/Nm左右。第四部分:运行状况2012年2月6日机组负荷升至700MW以上,#3炉脱硝系统投运。脱硝系统正常运行期间,,进入3月份,发现B侧脱硝压差逐渐上升,A侧并没有明显上升。(技术协议要求不高于1kpa),向环保申请降低氨气供应量,供氨调门由65%关小至10%,观察一段时间压差仍不降低并且不断上升,3月7日向环保运行申请退出脱硝运行。催化剂破损严重催化剂层堵塞催化剂层灰堆积严重大颗粒灰堵塞灰粒径6mm以上。