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脱硫事故汇编.doc

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上传人:xxq93485240 2019/1/30 文件大小:102 KB

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文档介绍

文档介绍::35值班员钱文明监盘发现称重皮带给料机C在自动投入的情况下,(设定值)。事件处理经过02:35立即停运称重皮带给料机C,联系在现场巡检的王志刚就地检查称重皮带给料机C有无异常情况(开始怀疑是石灰石仓下料不畅)。检查发现称重皮带给料机C皮带跑偏严重,皮带上的石灰石料落入皮带下部,给料机内积料较多,已经埋住了回程皮带,并且后部滚筒两侧调偏丝杆与滚筒连接的铸铁已经损坏,联系检修清理内部积料并尽快消除故障。03:24启动紧急备用的湿式球磨机A,投入运行。03:26称重皮带给料机C在短时间内不能恢复运行,停运湿式球磨机C,并督促检修人员尽快处理。事件原因分析皮带跑偏和给料机堵料两项保护均失灵。从真实情况和历史趋势曲线分析,,(这是由于回程皮带已经被埋住,运转阻力增加使作为称重的设施受到的压力增大,而不是真正的给料量增加),(这是由于调偏丝杆损坏后皮带瞬间松弛所致),中间的时间只有大约5分钟,并且期间无任何音响报警。作为防止称重皮带给料机内部积料造成损坏的跑偏和堵料保护无一动作,应该是称重皮带给料机C损坏的主要原因。称重皮带给料机C至湿式球磨机C入口管之间的方圆节部分堵塞。称重皮带给料机C至湿式球磨机C的入口管之间方圆节堵塞较为严重,使该部位的通流面积锐减。当皮带跑偏严重,大量的石灰石落入皮带下部并逐渐积成堆,给料机的清扫机将大量的石灰石料推入落料口时,因方圆节部分的通流面积较小,很快形成了堵塞,而堵料保护又失灵。因此这是造成称重皮带给料机C损坏的次要原因。石灰石料内粉末状物太多且潮湿。由于石灰石料中的粉末料太多,导致较湿的细碎粉末在给料机于湿磨入口管之间的方圆节内部粘结成很硬的垢状物,使落料管的通流面积锐减而频繁发生堵料。(三台给料机的落料管方圆节均粘结严重,导致给料通流面积很小)称重皮带给料机低速保护被取消。设计的并且已经安装的称重皮带给料机低速报警保护,因在运行初期未完全调试完毕而频繁报警,后来就取消了此项保护。因此,称重皮带给料机就少了一项防止运行中损坏的重要保护。暴露问题和防范措施将称重皮带给料机的保护,作为定期检查试验项目。使设备在异常运行或发生故障之前保护能够真正起到作用。脱硫机务检修人员应定期对称重皮带给料机落料口至湿式球磨机入口管之间的方圆节进行疏通,确保该段畅通无阻。采购部和发电部应严格控制石灰石的品质,尽量降低石灰石中的粉末量,以增加石灰石在下落过程中的流动性和防止在方圆节段粘结造成堵塞。恢复称重皮带给料机的低速报警保护。其他问题建议在称重皮带给料机落料口至湿式球磨机入口管之间的方圆节正面开一方形的检查孔,便于检修人员处理方圆节内粘结的硬块,同时也便于运行人员对该部位的检查和做堵料保护试验。:40增压风机3A跳闸,随即增压风机3B跳闸。3号FGD保护动作。事件处理经过钱文明按照FGD跳闸处理,迅速隔离3号FGD系统。启动除雾器冲洗水泵B,对3号除雾器一级下进行冲洗降温。在盘前检查FGD首出跳闸条件:增压风机全停和FGD入口含尘量超300mg/Nm3灯点亮。任宏伟检查FGD保护逻辑,入口含尘量保护在投入状态。19:203号FGD系统重新启动投入运行正常。事件原因分析6月27日,16:30四值上班后,发现3号FGD系统入口含量超过300mg/Nm3报警,发现后汇报部门陈宗国并联系热工检查,陈宗国要求提高3号炉电除尘运行参数,用以提高除尘效果,3号炉电除尘参数提高后,3号FGD系统入口含尘量超过300mg/Nm3没有明显变化,分析可能是浊度仪测量有问题。同时,热工齐鹏告3号浊度超过300mg/Nm3保护跳FGD不知何时已强制退出。6月28日白班,陈宗国联系热工检修人员检查3号浊度仪,是否工作正常,经过热工现场检查,擦拭镜片,浊度从310mg/Nm3降至260mg/Nm3,最终也没有发现其它问题。由于无法测试浊度仪是否工作正常,所以此事就搁浅了。浊度仪故障后,不能及时处理,同时不知什么原因,将浊度保护投入运行,而运行人员又不知晓,最终造成3号FGD保护动作。暴露问题和防范措施加强设备故障处理效率和质量,防止处理不及时,扩大事故范围。技术支持部应和运行人员加强沟通,对于系统的变化和保护投退,应有明确的书面交待。:28:00画面突然报400V脱硫保安PCB段跳闸报警,工业电视失电,直流装置失压报警,CEMS测点显示坏点,220V热工测点电源消失,画面部分热工测点显示坏点。13:28:01除雾器