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机电设备维修报告分析总结.doc

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机电设备维修报告分析总结.doc

上传人:xxj16588 2016/1/6 文件大小:0 KB

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机电设备维修报告分析总结.doc

文档介绍

文档介绍:机电设备维修报告分析总结——THWSP-1型模块式柔性自动化生产线实验实训系统维修调试该实验器材在学校实验楼8502,机电气一体化综合实验室里面放着,实验模块共六个。第一站:上料检测站。第二站:搬运站。第三站:加工站。第四站:安装搬运站。第五站:安装站。第六站:分类站。THWSP-1型模块式柔性自动化生产线实验实训系统(欧姆龙)采用主机型号为CP1H-X40DR-A+CP1W-CIF11五台、CP1H-X40DT-D+CP1W-CIF11一台程序中通讯方式采用串行通信功能中的串行PLC-LINK具体设置为:1号站为PC-LINK主站,链接字为10CH,链接模式为全站模式,PC链接最大为5CIF-11后面的工作设定用拨动开关:1号站为100011,后四站为000011,最后一站为100011接线方式为主站的RDA-、RDB+分别接从站的SDA-、SDB+。从站之间并联接即可链接字为10H时的共享字主站3100~~~~~~~~~31891、该实验仪器由于长时间存放在实验室里,由于时间太长在我进去是上面布满灰尘,在我细心打扫好之后,按照标准上电启动方法进行试机运行,结果发现出现以下故障:2、经过好长一段时气泵气压达不到标准值,气压不足不能气压缸不能达到预期的运动。3、上料站,转盘时转时不转,而且光电传感器检测不到工件已到达工作台,送料机构不能运动,一旦8秒之后光电传感器见此不到工件,报警系统就会接通信号发出信号。4、搬运站,该站上有一个机械抓,二齿抓有些松动不能抓紧工件,在搬运过程中如果遇到冲击容易脱落,最右侧的基尔霍夫原件起不到限位作用,机械臂不能预期到达正确工位处5、加工站,该站的模拟加工中心没有在工件正上方,由于松动位置偏离甚远,且在四个工位的下方放有磁铁,主要作用是