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管片色差分析.docx

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管片色差分析.docx

上传人:pppccc8 2019/11/10 文件大小:731 KB

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管片色差分析.docx

文档介绍

文档介绍::..盾构管片内弧面出现不规则色差原因分析盾构管片是集中了清水混凝土,特殊混凝土具有百年工程质量要求的特殊预制生产构件产品。产品外观需耍清水耍求,产品尺寸耍求以毫米精度计量,产品耐久性为百年工程,在生产此项产品过程中,需要在模板制作精度、刚度,混凝土配置的耐久性、操作性,钢筋成型的精准性、牢固性、强操作性等方面进行细之又细的质量控制工作。这其屮的每项主控项口又分为多个控制项口,而任何一•项控制项口都是实现主控项口,实现管片的精良品质的基石,在此我们所讨论的主要是在近儿年发现,发生在管片内弧面,侧而的观感颜色色差现彖,此现象从季节上分主耍发生在春季、秋季。从生产时间上分主要集中在两番、三番生产,产量较大时期。具有集中性,多班生产的管片一部分或多或少存在色差。偶然性,主要表现在不能很好的预测发生。色差深度的表层性,此色差一般较浅,大概在lmm范围内,属浅层色差。根据公司要求技术质量部特组织相关人员对此现象进行了专题试验分析,下面简单介绍一下我们对此现象产生的一点原因分析;图片1为正常成品管片内弧而外观颜***片2此为搅拌i|量系统减水剂量出现误差,致使混凝十•救加谶图片3此为管片出规的不规K傑在此我们所分析的内容为图片三所展示的不均匀色差,此种色差在管片出池后,随着管片表面附着水分的蒸发会越来越明显,转移到室外后色差会有所减弱。但进入到隧道后由于光线的作用色差会很明显。初步实体检测斑点处发现,用手触摸变色区没有明显凹凸感,经打磨色差点很浅在1毫米范围内,超出此厚度后管片颜色即趋于一致。再此基础上我们将从,混凝土、脱模剂、蒸养温度、时间等方而着手进行试验分析。-、混凝土分析;图1用原始配合比搅拌的混凝土(和易性良好)图2在原始配合比搅拌后,人为增加减水剂量致使轮离析图三在原始配合比搅拌后,人为增加用水量致使碗离析经过三个图片对比分析,在原始配合比保证和易性良好的情况下,成品颜色均匀,符合混凝土蒸养后的颜色。人为增加减水剂致使混凝土离析后,成品颜色明显发喑,冇黑色和黄色片状斑点。聚竣酸类减水剂结构呈梳形,主链上带冇多个活性基团,并且极性较强,侧链也带有亲水性的活性基团。具有大分子吸附层的球形粒子在相互靠近时,颗粒之间的范德华力是决定体系位能的主要因素•当水泥颗粒表面吸附层的厚度增加时,冇利于水泥颗粒的分散•聚竣酸减水剂分子屮含冇较多较长的支链,当它们吸附在水泥颗粒表层后,可以在水泥表面上形成较厚的立体包层,从而使水泥达到较好的分散效果。若掺加过量,会使水泥表面上形成较厚的立体包层破坏,从而混凝土没有粘聚性。内部结构受到破坏,从而使其成詁颜色不统一。劈开成品很明显发现,混凝土靠近操作面砂浆层很厚,下层砂石分部不均匀。在人为增加用水量致使混凝土离析后,成品表而黄色痕迹增多,但黑色斑点状不明显。劈开成品发现,混凝土浮浆层厚,内部砂石分部不均匀,石子沉降严重。通过试验分析认为;在保证混凝十•和易性良好的情况下,混凝土颜色基本能够保证均匀一致。当混凝土在减水剂突然增多,用水量突然增多,致使混凝土离析后,混凝土表面会出现明显浮浆层,模板面会出现明显色差,劈开混凝土会发现模板面石子沉积严重,部分斑点色差为石子沉降后的石子影像颜色。二、生产班次分析(管片静停时间及降温时间)在二车间生