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液压系统调试方案.doc

上传人:wcuxirh 2020/12/22 文件大小:543 KB

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液压系统调试方案.doc

文档介绍

文档介绍:邯钢高炉扩容改造整体平推液压系统
调试方案
邯钢高炉扩容改造工程采用滑动摩擦平推方案,推移阻力大,采用超高压液压系统。为确保调试工作的顺利进行,特编制该方案。
调试前的准备工作
1、平推的主要技术参数如下表:
移送总质量
5214.9t
最大推力
5086kN/缸
移送距离
38.5m
油缸工作压力
32Mpa
移送速度
0。06-
油缸试验压力
40Mpa
最大行程
1010mm
液压站压力
50Mpa
有效行程
1000
缸体直径
Φ530mm
摩檫系数
0。30
活塞直径
Φ450mm
设计行程
1000mm
活塞杆直径
Φ280mm
2、调试应具备的条件。
液压系统调试应具备如下条件:
1)滑靴焊接后,检查每块承力滑靴及导向滑靴与轨道的接触情况是否达到设计要求;
2)推移框架的焊缝全部焊接完毕,质量检查达到计要求;
3)四个液压缸、推移框架及推移梁之间正确连接,通过调整垫片调整后,四个液压缸的轴线相互平行,且与推移方向平行;
4)液压缸及液压站的出厂资料符合订货技术要求;
5)液压站的油箱内部经检查确认无杂物,并加了足够的液压油;
6)油箱加油至最高液位,经旁通循环过滤后,清洁度达到NAS9级;
7)液压站马达及电气系统经检查确认无故障;
8)天津威力千斤顶公司的人员到场,并检查确认安装无问题.
3、液压系统图
二、调试工艺流程图
推移装置检查
液压系统检查
油箱清洗加油旁通过滤
电气系统检查
油泵空载启动
调试准备工作
泵站压力试验
油缸充油排气
止推座焊接
高炉推移试验
高炉正常推移
三、调试组织机构
1、成立调试领导小组
    组长:李杰           副组长; 陈彪华  杜云彪
  技术顾问:袁如鹤 韩荣春
2、试车小组
组长:唐志刚      技术负责人; 李建勋
操作人员:蒋晓波  周云成 陈兴才 雷  强 王天荣
四、调试工艺要点.
1、油泵空载启动。
油箱加油,先进行旁通过滤,油液清洁度达NAS9级后,将手动换向阀5置于中间位置,分别启动
各台油泵,确认油泵运行正常,无异常噪声后,每台至少运行30分钟,。
2、泵站压力试验。
1)将高压溢流阀2调压旋钮旋松,关闭油缸油路上的截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过慢慢旋紧高压溢流阀2调压旋钮,使系统缓慢升压,每升高2MPa后停留5分钟,检查系统无泄漏及异常后,再逐级升压.
2)当每升压10MPa时停留15分钟,进行全面检查后,再逐级升压10MPa。升压至32MPa后停留30分钟,确认无异常后再逐级升压至50MPa。
3)每台油泵都分别经过压力试验后,将高压溢流阀2压力调定在32 MPa,泵站压力试验程序结束。
3、油缸充油排气。
1)开启液压缸上的所有截流截止阀,启动一台油泵运行正常后,通过手动换向阀换向,向油缸内送油,使油缸活塞动作,同时排出油缸及管道系统内的空气。
2)来回动作一次后,可同时启动3台泵,以加快运行速度.至少来回动作十次,排尽系统内部的空气后,将油缸活塞缩回到极限位置,然后焊接止推座。
4、止推座焊接.
1)焊接止推座前,应以高炉中心线为基准,在基础上放出止推座工作面的控制线,以此为基准,确定止推座的位置,点焊定位确认无误后,再正式焊接.
2)焊缝高度达到图纸要求后,,将推移梁与止推座用螺栓连接起来,必要时应加调整垫片,使四个液压缸处于正确的位置.
5、高炉推移试验。
1)将已组装好的新高炉的中心线投射到混凝土纵梁上,每隔一米作出相应的中心标记,并在高炉上设置指针,使指针的尖端与已投射的中心点相重合。
2)以该点为起点,在高炉两旁的前进方向固定1米长的不锈钢钢板尺,以便通过指针读出高炉左右两侧的实际位移。
3)再次检查滑靴的接触情况,并清除轨道面上的杂物,在轨道上涂上MoS2润滑脂.
4)启动一台油泵,运行正常后,将手动换向阀5切换到图示右位,向液压缸的无杆腔供油.
  5)通过标尺读出左、右两侧的位移,记下高炉开始移动时的最大压力。移动10毫米后,比较左右两侧的位移,判断液压缸的同步情况.
6)将手动换向阀切换到中位,启动第二台油泵,运行正常后,再将手动换向阀切换到无杆腔进油的位置,,使液压缸尽可能同步。
  7)当高炉左右两侧的位移差值达到3毫米时,就要及时进行纠偏,纠偏