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化工安全事故典型案例分析.doc

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化工安全事故典型案例分析.doc

文档介绍

文档介绍:化工安全事故典型案例分析
***乙酸***化岗位玻璃冷却器爆炸事故
1. 事故经过:
2007年10月25日上午10:30分,某化工厂***乙酸工段C1***化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1***化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近D2 、E1 、E2等三台***化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后,当班人员迅速关闭***化系统相关阀门,***化岗位做紧急停车处理,***乙酸其他结晶、离心包装等岗位未受到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后,***化岗位于11:00部分***化釜恢复开车(4主4副),下午18:30分***化系统开满正常。
这次事故由于设备造成的直接经济损失约为2万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,造成极坏的影响。
2. 事故调查:
1)C1***化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录,该***化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36,到14日21:00转为主釜,在15日15:00***化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后,工段组织人员对通***阀、进出水阀等进行了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。
2)化验室人员对***乙酸***化系统相关气体及该***化釜釜内残液(约500㎏)等进行了
化验分析,具体结果如下:
a) 主釜尾气组成:HCl:%;Cl2:%;H2/ Cl2:%;
b) 副釜尾气组成:HCl:73%;H2/ Cl2:%;
c) ***化釜釜内残液:HAc %;HCl %;
另外***化釜残液内含有大量Fe2+离子。
3)维修人员对该***化釜分配台通***胶囊阀、釜上通***玻璃阀及釜上DN100气相大阀进行检查,发现以上***气和气相阀门关不死,存在内漏现象。
4)维修人员对***化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细检查,发现***化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上400mm处(方向分别为西南侧一处,孔径φ8mm),同时发现穿孔处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。
3. 事故原因分析:
1)由于该***化釜几处通***阀门内漏,造成***气进入***化釜系统内。
2)由于釜换热夹套进水阀内漏,造成釜内料液虽然当时抽净,但反应釜夹套内穿孔部位以下料液无法抽净,而进水阀门由于内漏进水,水与夹套内的料液经穿孔部位进入***化釜,并形成酸性溶液(500㎏),同时酸性溶液与脱瓷部位碳钢材质发生化学反应,生产氢气,而由气相大阀内漏的主釜尾气(气体成分HCl、Cl2、H2)经釜内酸性溶液后,HCl气体被继续吸收为盐酸溶液,同时Cl2、H2则积聚在***化釜玻冷器中。
3)通***阀门内漏的***气与釜体腐蚀产生的氢气混合,达到爆炸极限,形成潜在的爆炸性气体混合物,经日光照射后发生爆炸。
4)***化釜停用后,未能拆除连接管道,或者添加盲板进行彻底隔绝,阀门内漏是造成爆炸性气体积聚的直接原因。
4. 预防措施:
1)***化釜脱瓷穿孔后。应立即对其进行彻底处理置换,拆除或有效断开一切与系统联接的阀门、管道、法兰,做到有效隔绝,并以问题设备做到及时检修。
2)对玻冷器、塑料阀等易损件进行保温/冷、增加防护层等隔绝处理防止因外界冲击而损坏。
3)***乙酸系统楼顶所有***化釜的玻冷器上方增加防晒网,一定程度上杜绝阳光直接照射。
4)相关职能及专业管理人员,对生产装置查找安全隐患,进行整改,同时加强职工