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文档介绍:2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 25
水泥厂生产部工作总结
篇一:2011年水泥公司成品车间年终总结
2011年度孟电集团水泥公司成品车间工作报告
2011年,我成品车间在国家限产保价政策频繁推出的前提下,克服重重困难,坚持以安全生产为中心,同时以“环境保护、节能降耗、综合利废”为目标,圆满完成年产240万水泥的生产任务。
一、基本汇报:
:,与去年产量相当,但2011年总运行时间为28202小时,比去年的30881小时少了近2700小时,但车间通过对各磨磨内改造、更换衬板及助磨剂的全面投入使用,。
:出厂水泥合格率100﹪,出磨水泥SO3、综合细度(含比面积、细度)﹪,﹪,略有下降,原因有三: ⑴.脱硫石膏的全面应用,再加停产保价政策,熟料多次停运,熟料温度高低偏差较大,入磨物料湿度明显增加,带来一定的涌堵问题,频繁的止料,使比面积合格率较去年有一定量的下跌。
⑵.因停产保价,熟料温度偏差过大,入磨物料温度的严重偏差引起台时的大幅变化,致使比表积的控制出现较大的客观条件影响,合格率降低。
⑶.脱硫石膏品位波动较大,SO3含量曾在很长的一段时间内由不足20﹪波动到40﹪多, SO3的调整出现严重的客观条件限制,致使SO3合格率较去年有大幅下跌。
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:由于磨内工艺改造及助磨剂的投入使用,,,
,在水泥年产量相同的情况下,。
二、节能降耗:
车间秉承一贯的设备改造与综合利废的优良作风,在车间领导班子的努力下,在全体机修班、运行班人员的通力配合下,2011年节能降耗这方面的工作又有新成绩:
1. 用废弃链条,设计加工特制钢垫修焊改造6#出料提升NE200提升
链,节约一根链条,。
2. 脱硫石膏全面应用。自行设计钢仓及施工,提高4#、5#入磨皮带
天桥高度,使物料下料角度合理改变,解决粘料、下料不畅问题,比用块石膏年节约资金约1450万元(按年产240万吨水泥计)。
3. 用厂部废弃板材自行设计、焊接提升斗,共做斗40个,价值12000
余元,且提高了机修工测绘、放线、焊接水平,提高了机修工的学****积极性,培养出了一个强有力的尖兵机修队伍。
4. 用厂部废弃钢板设计加工,改人力加球为铲车加球,节约大量人
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力,并可用于筛球,快速调整级配,大幅提高工作效率,改变了甩仓加球需要外援的现象。
5. ,使台时由原来的平均80吨
提高到最高90吨,带来了巨大的经济效益。
6. ,把原来老式衬板更换为镶嵌式衬
板,使衬板使用寿命由原来的8个月提高到2年半,每年节约资金24万余元,且彻底避免了筒体漏灰的问题。
7. 车间一直在努力合理利用其他车间堆放在仓库的废弃钢球,结合
本车间实际情况,填充研磨体,,综合利用,改变了必须用新钢球才能提产的说法。此举年节约钢球50余吨,价值40余万元。
三、车间管理
,强化机修工、运行工的巡检意识,车间继续推行责任连带制,强化班组考核,考核结果与工资挂钩,大大促进了对设备巡检的力度,有效地保障了设备的正常运行;
、机修工的业务技能学****推行班组培训与车间培训相结合的制度,向全体运行人员发放调查笔记,定期回收检查,及时了解岗位工当前能力状况、岗位工作流程及个人思想动态,针对性地做出培训与引导,不断提高岗位工操作技能、凝聚全员向心力;
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,确保新工人能够安