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大坦沙污水处理厂认识实习报告.docx

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大坦沙污水处理厂认识实习报告.docx

上传人:Alone-丁丁 2021/12/30 文件大小:6.51 MB

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大坦沙污水处理厂认识实习报告.docx

文档介绍

文档介绍:大坦沙污水处理厂认识实****报告
I
目录
1 实****时间 1
2 实****地点 1
3 实****内容 1
大坦沙污水处理厂公司概况 1
工艺流程 2
格栅 2
沉砂池 3
生物反应池 4
倒置A2/O工艺 4
生物滴滤除臭工艺 6
二沉池 6
加***间、接触池 7
4 实****心得 8
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工艺流程
图 1 大坦沙污水处理厂第三期工艺流程
格栅
格栅通常倾斜设在其他处理构筑物或泵站集水池进口处的渠道中,防止漂浮物阻塞构筑物管道、闸门、搅拌机以及水泵等机械设备。因此,格栅起着进化水质和保护设备
1
的双重作用。
该厂采用4台转鼓式格栅,将污水中的大块污物拦截,防止堵塞后续单元的机泵或工艺管线。转鼓格栅集细过滤、除渣、输送、压榨脱水为一体,设计精巧,结构紧凑,运转平稳,噪音低,能耗低,使用寿命长,但设备费用高。
图 2 转鼓格栅出渣口
图 3 转鼓格栅局部图
沉砂池
该厂采用旋流式沉砂池,通过控制旋流器产生旋流,且配有相应的搅拌桨进行洗沙,它是采用涡流原理,较重的砂粒在靠近池心的一个环形孔口落入集砂区,而较轻的有机物由于螺旋桨的作用而与砂粒分离,最终引向出水渠,而产生的二次漩涡使水往上面的管道流出,该沉砂池对流进的污水的流进速度具有一定的严格要求,速度太大会造成沉砂效果不好,速度太小则会造成水无法产生二次漩涡,无法从上面的管道流出。
采用旋流式沉砂池可以改变自由液面进水渠为倾斜式满流坡道,提高了进水稳流效果,进水的射流作用有利于提高砂粒的离心分离效果;由分选区下部进水,上部出水,进水渠与出水渠之间由一半月形水平格板分开,利于防止短流和避免沉砂带入出水;进水渠与出水渠在平面上呈直线布置,平面布置简洁,水利条件好,水头损失小;进出水呈360°,增强了除砂效果;砂泵吸砂管下端设置砂粒流化叶片,防止沉砂板结。
图 4 沉砂池立式旋转桨
图 5 沉砂池
图 6 沉砂池出砂口
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生物反应池
倒置A2/O工艺
倒置A2/O工艺将缺氧池置于厌氧池前面,来自二沉池的回流污泥和30~50%的进水,50~150%的混合液回流均进入缺氧段,回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,去除硝态氧,再进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,强化除磷效果,反硝化作用能够得到有效保证。
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图 7 倒置A2/O工艺流程图
优点碳源分配合理,溶解氧对反消化和除磷影响降低,处理脱氮效果更好。
缺点二沉池运行难度较大,电费比常规A2/O略高。
常规的脱氮除磷工艺呈厌氧(Anaerobic)/缺氧(Anoxic)/好氧(Oxic)的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即:聚磷菌有效释磷水平的充分与否,对于系统的除磷能力具有极其重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷。但是①由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际上只有一分经历了完整的吸磷、释磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对除磷是不利的;②由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果;③由于厌氧区居前,回流污泥的***盐对厌氧区产生不利影响。三期工程将厌氧池和缺氧池的顺序进行倒置,反应池分缺氧/厌氧/好氧三段,并对回流污泥的比例进行调整,较好地解决了传统A2/O工艺的各项缺点,取得了良好的脱氮除磷的效果。
图 8 厌氧池
图 9 好氧池(曝气)

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生物滴滤除臭工艺
污水中含有大量的有机物,在运输中极易***发臭。目前,大坦沙污水厂恶臭气体的主要来源为进水泵站、格栅、反应器、污泥浓缩池和污泥脱水机房,其主要成分为H2S、CH4和NH3。为解决此问题,大坦沙污水厂三期工程利用玻璃房对格栅、反应池进行密封加盖,并通过集气管收集恶臭气体集中进行处理,其主要工艺便是生物滴滤除臭工艺。
图 10 生物滴滤除臭装置管道
图 11 SW-17500型恶臭气体生物处理装置
二沉池
该厂采用辐流式二沉池,周进周出,反应池出水由配水井分配到各二沉池,利用重力的作用使活性污泥与处理完的污水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩。经过泥水后,从二沉池出水堰流出的水直接流到加***接触池,而利用水平管式刮泥机可刮除表面的浮渣和沉积的底泥