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机修钳工高级技师论文.doc

文档介绍

文档介绍:-
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技师专业论文
工种:机修钳工
题目:轮对加工车床液压系统
故障处理方法探讨
单 位:机务段
**:胡昆雨
号:
等级:高级技师
鉴定单位:现起台故障,达不到外表粗糙度要求。

产生车轮轴颈车床对车轮轮轴精车时出现起台故障的主要原因,一是空气侵入液压系统;二是磨擦阻力变化,造成液压系统爬行。我通过检查液压系统各接头无泄漏、滤网清洁、液压油充足、压力平稳无问题后,把重点放到床身导轨和润滑上查找原因,导轨无拉伤,外表平滑,问题一定是出在润滑上。将导轨面擦净后,用操作者平时用的润滑油来加注时,发现使用的润滑油黏度较小,中刀架在床身导轨上移动不易形成油膜,由于磨擦系数变化发生爬行,使轮轴精车时出现起台现象。

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经过分析,确定故障点后,让操作者把润滑油改为黏度稍大的46#机械油,再来回走动,使工作台与导轨间形成油膜后,故障消除,恢复车床的正常使用。
〔三〕、车轮轴颈车床卡爪打滑
故障现象 :在轮对加工中液压卡紧装置出现打滑现象。
原因分析
液压卡紧装置出现打滑现象的可能原因,一是卡爪磨损;二是油压缺乏;三是进刀量过大。经过检查三项都没有问题,为了找出真实原因,我在现场询问操作者故障出现的情况并观察使用,使用约25分钟后液压系统出现噪声和振动,在看压力表表针抖动剧烈〔压力不稳〕。观察到液压系统故障现象后,问题就好处理了。经过观察查找分析后,是由于原设计用床头箱做油箱不和理,存在空间狭小和进油滤网离油面距离较近,运转一段时间后液压油散热不佳温度升高黏度降低,在滤网的上端形成涡流混入空气,造成液压系统出现噪声和振动,压力表表针抖动剧烈,引起液压卡紧装置出现打滑现象。
处理方法
对进油滤网〔如图〕进展改造,由原来的直径75×长度100改为直径50×长度150后,滤网与液压油面的距离在原来的
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25mm增加到50mm,液压系统不再出现吸空现象。车床恢复正常运转,此问题彻底解决。
四、液压系统常见故障产生原因及排除方法
通过对典型故障的分析,结合实际工作中发生的故障及处理情况,液压系统常见故障产生原因及排除方法汇总如下,供维修、维护使用者参考
故障现象
产生原因
排除方法
系统压力提不高或没有压力

1〕转向错误
2〕运动件磨损间隙过大泄漏严重
3〕进油吸气、排油泄漏

1〕纠正转向
2〕修复或更换
3〕拧紧各结合处,保证密封

1〕阀在开口位置被卡住,无法建立压力
2〕阀中钢球与管座密合不严
3〕弹簧变形或折断

1〕修研、使阀在体移动灵活
2〕更换钢球或研配阀座
3〕更换弹簧
3.液压缸因间隙过大或密封圈损坏,上下压力互通
3.修配活塞或更换密封圈
4.压力油路泄漏
4.拧紧各结合处,排除泄漏
5.压力表失灵损坏,不能反映系统的实际压力
5.更换压力表
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系统爬行

1〕油面过低,吸油不畅
2〕吸油口处滤油器被堵,形成局部真空
3〕吸、排油管相距太近,排油飞溅吸入气泡
4〕回油管在油面上,停车时空气侵入系统
5〕接头密封不严,空气侵入
6〕元件密封质量差,空气侵入

1〕加足油液在油标线上
2〕拆卸清洗,更换脏油
3〕两者适当远离
4〕将回油管插入油液中
5〕拧紧接头螺纹,严防空气侵入
6〕修正或更换,保证密封

1〕导轨精度不好,局部阻力变化,接触不良,油膜不易形成
2〕油压缸中心线与导轨不平行,活塞轩弯曲,缸孔拉毛,活塞与活塞杆不同轴等,产生不均匀的磨擦力
3〕润滑情况不良,缺乏润滑油,润滑条件较差不能形成油膜,使磨擦系数变化
4〕拖板的楔铁或压板调整太紧,以及楔铁弯曲等
2.相应采取如下措施
1〕恢复导轨规定精度,对新导轨或重新刮研过的,可在导轨接触面均匀地涂上一层薄薄的氧化铬,用手动方法使之对研几次,减少刮研点引起的阻力
2〕相应重装、较直、修复、更换,配制等
3〕根据故障原因:采取相应措施:采用黏性较大的油,可使磨擦因数在很大速度围保持常量
4〕重新进展调整或修刮楔铁,使运动部件移动无阻滞现象
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系统产生噪声和振动
1.溢流阀作用失灵
1〕阀座损坏