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文档介绍

文档介绍:南京基地2013年工作总结暨2014年工作规划
部门: 生产部
姓名:罗仕燕
日期: 2014年1月12日
南京来一口食品有限公司
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第一页,共五十二页。
目录
一、慨述
二、 2013年工作总结
、生产基本状和人工消烘线经常都要同时运行,而生产量却远远不能满足设备产能,能源浪费严重,在基地办推动下,通过加装临时过渡线实现小杯消烘线合并到大杯线消烘里生产,饱和大杯消烘线产能,停运行一整条小杯消烘线与三条包装生产线,可节约电耗50千瓦/小时,每天可节约1000度电,。

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第九页,共五十二页。
全面推行投果机
全面推行自动化, 今年检修、更新老旧的投果机外还定做了几台新投果机,由原来的5台增加到12台,确保最大化使用,减少机台人员的编制,目前种规格的椰果、自制橙果、多维果、粗粮全部采用投果机,并尝试菠萝果肉也使用投果机,最大化精减人员的同时减少恶性异物的发生,确保产品质量为包装提升效率提供保障,充填每天可减少4人。

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第十页,共五十二页。
配料车间流程改造
通过改造完善了配料生产流程,给生产注入了活力,实现了半自动配料操作模式(可实现自动的环节有水粉混合、自动加果糖、自动怛温、自动初定容、自动过滤),大大减少了员工的劳动强度,也减少了人为干预的因素,既保障了产品品质又减轻劳动强度,初步见效。改造前人为质量异常月均 8起,改造后月均 ,下降71%,人员由上半年的11人/班减少到9人/班,下降了18%。

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第十一页,共五十二页。
礼包半成品混口味生产模式
礼包产品是三个口味半成品混包,而半成品生产周期长,空筐积压久,辅助人工多,为了解决类似问题通过增加临时管道借用相邻其它不生产的配料缸,实现三台30克圆口机同时能独立生产三个不同口味的半成品,在流水线上自动混合,这样比单一口味生产可减少本料工、挑糖工、接糖工共3人,也减免了包装时混糖的辅助工时,大大提高生产效率。

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第十二页,共五十二页。
设备改良
30克双模板机灌装方式由直流式改为泵式,解决一直存在的充填液位落差大而形成的充填量不稳定问题,也解决了投果机投果堵管的问题,成品得率由技改前的89%提升到94%,同时,泵式充填占位较少,增大了补杯作业面,漏杯、翘杯得到有效控制,气泡糖比例明显下降,品质稳定。

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第十三页,共五十二页。
3601#与6502#层层机台通过冷却技术的改造,设备效率成倍提升,解决了设备产能偏小、产品不良率高和成品得率低的问题,3601#由技改前的8-9转/分提升到现在的13转/分,效率提升50%。6502# 由技改前的7-8转/分提升到现在的12转/分,效率提升50%;产品混料,倾斜不良率明显下降,%%,成品得率3601#由原来90%提升到97%,6502#%%。

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第十四页,共五十二页。
人工消毒工作属于纯体力劳动,作业人员越来越年青化,管理难度增加常有果冻掉落杀菌池中,因很难及时捞起最终引起报废,每月将浪费半成品300公斤以上,通过员工合理建议,人工消毒池利用废旧传送链板制作成隔离板,便于能及时将掉入杀菌池中的果冻打捞出来,不会产生浪费,从此人工消毒池不报废一个落水糖,每年至少可减少浪费2吨以上半成品。

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第十五页,共五十二页。
推行机长负责制
打造争先创优的工作氛围,充填车间把机长作为核心来抓,围绕机长开展管理工作。通过各种激励机制稳定机长,通过系统培训提升机长操作技能与管理能力,机长实现了90%定岗定编。机长稳定,对多项管理指标达成良好取到了关键性作用,同时,指标达成良好他们的收入也得到了相应提高,形成良性循环,%,流失率明显好转。

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第十六页,共五十二页。
2013年包装车间管理人员变动大、管理思路滞后和人员流失大、低产能比重大等因素导致现场管理混乱和生产成本上升,其分析如下:
1、产品结构影响
低产能产品导致原材料成本增加
今年吸之冻与礼包产品比重加大,导致包装原材料生产成本成倍上升。%%,多生产8万件,