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单井分析3-PPT精品.ppt

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文档介绍:单井分析3-PPT精品


汇 报 内 容
一、油井基本情况
二、所做工作及效果
三、取得的认识

一、基本情况
官75-2井位于官74断块西南部,投产于2019年3月,是官74-3井组的二线受益油井,受注水方向的影响,注单井分析3-PPT精品

汇 报 内 容
一、油井基本情况
二、所做工作及效果
三、取得的认识
一、基本情况
官75-2井位于官74断块西南部,投产于2019年3月,是官74-3井组的二线受益油井,受注水方向的影响,注水见效差。
开采层位:沙三、枣0
生产井段:2783.48-2849.78m
原油物性:
高凝、高含蜡
粘 度 52.96mPa∙s
含蜡量 26.3%
凝固点 36℃
3、官74地区无掺水生产,日
常护理难度较大
井号
泵径/泵深
冲程/冲次
液量
油量
含水
电流
动液面
掺水方式
官75-2
44mm/
1896.38m
6/3.4
18.3m3
5t
72.7%
64/60
无显示
无掺水
官75-2历次作业统计
存 在 问 题
作业时间
上修发现问题
周期
05.03.21
新井投产

05.12.18
94根变扣断
271
07.04.21
101根杆接箍公扣断
487
07.09.18
171根杆丝扣断
149
09.03.04
136根杆本体断
531
一、基本情况
1、该井斜度大(916米斜度
21.26)
2、使用地方电路,停电频繁
护理措施内容
1)正常生产时,液量为:20.8±3m³,油量
为6.79±1t,含水为67.3±3A,电流为
64.0/60.0±3A,最大载荷为:88±8KN,
载荷差为:54±8KN,若超出此范围及时
分析原因。
2)该井常规洗井周期为45天。
3)每5天加油溶性清蜡剂25Kg。
4)若遇停井超过2小时,启井前加油溶清蜡
剂30kg,并利用曲柄的惯性摆动启井。
一、基本情况
一、油井基本情况
二、所做工作及效果
三、取得的认识
汇 报 内 容
1) 优选热洗方式,提高油井清蜡效果
该井05年3月投产,初期采用常规热洗清蜡,由于地层漏失严重,常规热洗后电流载荷下降不明显。
常规热洗后(91/40KN)
常规热洗前(92/41KN)
二、所做工作及效果
针对此问题,我们08年3月调整为蒸汽热洗。
蒸汽热洗后(87/34KN)
蒸汽热洗前(89/31KN)
蒸汽热洗后,交变载荷下降5KN,电流64↓62A下降2A,效果较明显,洗井周期由45→60天。
二、所做工作及效果
60天
60天
60天
加药制度25kg/5d
自调整为每60天蒸汽热洗后,几次热洗后在40天左右电流就出现较明显上升,调整后抽油机电流及示功图载荷运行平稳。
2) 合理加药,延长周期
08.10.19调整加药制度15kg/3d
二、所做工作及效果
三、取得的认识
1、控躺井重在日常管护,突出“预防为主”
熟知油井特点和护理难点,制定合理的护理措施,在有效落实的同时,不断优化调整,使油井始终处于“健康”状态,便可实现油井的长寿。
2、关注细节,提前解决隐性问题
部分油井因地层流体性质影响及含水的变化,油井在生产一定时期后会出现其它问题,通过细心的观察,制定有效的措施,便可延长油井生产周期。
3、动态匹配参数,是油井长寿的基础
随着油井生产情况的变化,抽汲参数与地层供液能力逐渐出现不匹配的现象,这就需要及时调整,合理匹配。在提高油井抽油泵效的同时,可有效减缓偏磨的影响。
综上所述:对于高含蜡、大斜度井,只要我们在工作中不断发现问题、认真分析、及时采取针对性措施精心护理,高危井也变长寿井。
三、取得的认识
敬请批评指正!










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上传人:落意心冢 2022/5/20 文件大小:1.01 MB

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