文档介绍:大庆石化公司闪爆事故
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
2007 年 6 月 12 日 2 时 39 分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机
厂房发生闪爆着火事故,造成循
大庆石化公司闪爆事故
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
2007 年 6 月 12 日 2 时 39 分,大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机
厂房发生闪爆着火事故,造成循环氢压缩机 J-203 中体断裂,曲轴箱、 南侧入口缓冲罐及部分仪表、电缆损坏,氢压机厂房受损。
一、事故装置简介 大庆石化公司炼油厂催化重整装置于 1965 年建成,原设计能力为 10 万
t/a。经过两次大的技术改造,2002年10月,在原有2台循环氢压缩机
的基础上,新增 1 台循环氢压缩机,采用两开一备方式运行。现催化重
整装置由30万t/a催化重整、12万t/a抽提装置联合组成,以初顶石脑
油、加氢裂化重石脑油为原料,主要产品有石油苯、高辛烷值汽油调和
组 分。 副产品有 抽 余油、 氢 气、 轻汽油、 戊烷油和瓦斯。
二 、 事 故 经 过
2007年 6月 12 日2 时33 分左右,催化重整装置压缩机工陈某听到运行
的循环氢压缩机 J-203 声音异常,立即汇报当班班长张某。张某带领二 操作董某、刘某赶到压缩机厂房,确认声音异常后,决定立即切换备用
压缩机J-202。同时,陈某到隔音室联系钳工。操作工刘某在打开J-202 入口阀门后(2〜3圈),听到J-203附近出现异常声音,班长决定将J-
202入口阀门关闭,此时J-203异常声音突然增大。班长张某意识到已经
无法进行机组切换,且现场极其危险,马上组织二操作董某、刘某撤离
压缩机厂房。3 人跑步回到操作室后,对装置进行紧急停工处理。2 时 39
压缩机厂房发生
闪爆着
切换备机 J-202 时,采用氢气直接置换空气,机内压力升高后,空气窜 入正在运行的 J-203 南侧入口缓冲罐内,导致该缓冲罐内发生爆燃,氢 气 泄 漏 , 造 成 压 缩 机 厂 房 闪 爆 着 火 。 压缩机 J-203 入口缓冲罐、入口法兰螺栓存在严重制造缺陷及入口法兰 垫片使用错误,导致入口缓冲罐内发生爆燃后,罐体焊缝开裂、入口法 兰螺栓拉断,发生氢气泄漏。
压缩机本体存在严重缺陷:
(1)J-203 入口管法兰断裂螺栓金相分析表明,断裂螺栓有原始疲劳裂 纹,其中一条螺栓已有很深的疲劳裂痕,只有线性连接。查阅 J-203 原 图纸,入口法兰采用金属缠绕垫片,而厂家原始供货采用的是石棉垫 片。
(2)J-203 压缩机断裂缸体支撑板的固定螺栓金相分析表明,三条螺栓 全 部 存 在 疲 劳 裂 纹 , 螺 栓 断 口 5 0 % 为 疲 劳 断 裂 。
(3)对 J-203 南侧入口缓冲罐进行失效分析,发现罐体有 5 处裂纹。检 验分析结果表明,该缓冲罐内部压力有突升迹象,即受到过内力冲击。 而该缓冲罐处于压缩机入口端,正常运行时没有造成内部超压的可能, 而厂房爆炸时的冲击波也只能使该罐形成外部受压。因此,也只有缓冲 罐内部气体发生爆燃时才可能引起罐内瞬间超压。 同时检验结果也表明,该罐体原始焊接