文档介绍:浅析14区沙三段水驱开发效果分析
浅析14区沙三段水驱开发效果分析
作者单位:长江大学地球科学院;江汉管理局采油厂,湖北潜江 433124
摘要:八面河油田面14区沙三段属于高孔中-高渗透、普通稠油油藏,油层埋藏较浅,胶结程度差,容易出砂,而且非均质性严重。经过20多年的注水开发,已经进入高含水期,改善注水开发效果,提高注水采油率是开发过程中有待解决的问题。本文针对论述了进行改善水驱开发效果的实践活动,通过实施水井一体化长效治理,提高水驱控制储量,改善水驱效果。
关键词:高含水期一体化治理水驱效果
八面河油田面14区沙三段于1987年7月投产,1988年2月转入注水开发。而后经历了四个开发阶段:一是提水提液阶段(1988年-1993年);二是降水降压阶段(1994年-2000年);三是控水控液控压稳油阶段(2001年-2006年);四是精细管理,注采结构调整阶段(2007年-目前)。经过20多年的开发,M14进入开发后期,大孔道串流严重,注水效率低,2007年以来,通过水井一体化长效治理,分析研究和应用加强提高油田的注水采收率技术,实现了油藏的二次稳产。
一、概况
八面河油田面14区地处寿光市卧铺乡,构造位置处于东营凹陷南斜坡八面河断裂构造带南端,广饶凸起的北部,北部与面12区、面4区相连,南接面22区,主要含油层系为沙三段、沙四段。其中沙三段油层平均空气渗透率376-607×10-3μm2,%-%,地面粘度2471-,,属于浅层高孔中-高渗透普通稠油整装油藏。㎞2,石油地质储量1738×10-3t。
二、开发中存在的问题
、层间差异较大
目前M14区沙三段单元开水井37口,单层注水的只有7口水井。存在注水井段长,注水层数多。目前泵压,油压,套压,配注,日注。从测吸情况看,各小层的吸水情况差别很大。绝大部分注水量进入高渗层,水驱效果差。
。M14区沙三目前开井数口。
、套损严重
随着水驱开发时间的延长,疏松砂岩油藏大量出砂,井况逐渐变差。从1998年起套损情况越来越严重,套管损坏井数逐年上升,截止2010年底,面14区沙三段累计套管损坏井56口,其中油井口,水井看口。套损加剧使得北部井网密度降低,油水井数比增加,2010年M14区沙三段北部井网密度由下降到;油水井比由上升到;采油速度下降到。
从88年注水开发以来,经历多次井网调整,导致剩余油分布复杂。并且井网密度大、老井射开层位多,一些停产老井可能成为串流通道,形成了平面上“单向指进”进一步加剧了复杂化。
油层虽然水淹程度不同,但基本都有剩余油。在纵向上M14区沙三上平均空气渗透率607×10-3μm2,最大空气渗透率3537×10-3μm2,沙三中平均空气渗透率376×10-3μm2,最大空气渗透率1849×10-3μm2,经过多年的开发,纵向上形成了“单层突进”严重现象。2004年面14区沙三上含水率为,自然递减率为。进入2010年底沙三上含水率达到,自然递减率为,油藏很快进入特高含水期(综合含