1 / 5
文档名称:

转炉留渣双渣操作生产实践.docx

格式:docx   大小:19KB   页数:5页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

转炉留渣双渣操作生产实践.docx

上传人:wenjiaosuoa 2022/7/17 文件大小:19 KB

下载得到文件列表

转炉留渣双渣操作生产实践.docx

文档介绍

文档介绍:转炉留渣双渣操作生产实践
吕凯辉
(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411)
摘 要:介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题 的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、 氧
5S. 17



? LOT
5;l&
5H.-W
1
J湘
1 615
J任」Il
1 62T
A;
1做
5 *
I w>
1 6-Si
fti宓强
C;M
«F:ia
t; U Mn:i|
<1* M-:27
X :V u
5 IT?
r:4i
卜-K
r is
成材1*伸「辑
1: | V
I: :q Ml n : | H
t: h mil
t: -.1 Mu :1H
4: m Ngi
U P :JW
攵加F加
、:环,・:[白
■:押i P 15
w. Itl
J-l . 54
37. U
圳艰命中E
30. <»


4H. Ll
47. U
-14. 74
49.
鼠#
Jh *

L O T-
1 015.*J
1 OH-17
1 Ml. 52
1 06-
3留渣双渣法的兑铁水操作
福建三安炼钢厂在留渣双渣操作中,特别注意防止兑铁水时产生严重喷溅。 留渣双渣操作终渣中含有FeO成分,这种终渣留待下一炉,在兑入铁水时必会 发生(FeO)+[C〗=[Fe]+CO; 2(FeO)+[C]=2[Fe]+CO2的化学还原反应。若终渣中 FeO含量高于25%,还原反应会更激烈,瞬间产生大量的气体,造成爆发性喷溅 事故。因此,必须降低渣中FeO含量,而其中影响含量的因素有:
钢中碳一氧平衡规律。碳含量高,氧含量就低;碳含量低时,氧含量相应 就高。
钢水中余锰和氧之间的关系。在①[c]<%时,锰对氧化性的影响比较明 显,余锰高氧含量就会降低。
钢水温度高,则氧含量高。
操作工艺对钢水的氧含量也有影响。高枪位、低氧压操作会增加钢水的氧 含量,补吹会增加钢水中的氧含量,提枪前加烧结矿等调温会增加钢水中的氧含 量。
稳定吹炼操作可以降低氧含量,如:提倡“高拉后吹法”和一倒“双命中” 操作。吹炼以不“返干”、不喷溅、均匀升温、全程化渣、快速脱碳与脱硫为原 则。由于留渣冶炼初期要求稍低枪位操作,渣中TFe含量高可快速脱除磷硫, 并及时倒渣;吹炼中期,适当降低枪位控制合适(TFe)含量以防喷溅;吹炼后期 最好降低枪位以减少渣中TFe含量,提高钢水收得率。
4留渣双渣法的冶炼操作
⑴保持有效炉容比,合理控制转炉装入量,控制终渣的 R=〜,
MgO=8%〜14% ;确保炉底稳定,防止炉底大起大落,保持炉型正常减少喷溅。
先加生铁块、废钢,然后将转炉前后摇动,使生铁块、废钢表面含碳物质 与渣中FeO反应,降低留渣氧化性,再缓慢兑铁水;兑铁前必须要把渣子溅十 和加炉底料,防止产生爆发性喷溅。
控制氧枪的枪位,使炼钢过程得以平稳进行,解决炉渣喷溅问题。
开吹时,在点着火后要及时降枪以控制渣中(TFe),基本采取硬吹状态,前 期吹炼