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转炉留渣双渣操作生产实践.docx

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转炉留渣双渣操作生产实践.docx

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文档介绍

文档介绍:转炉留渣双渣操作生产实践
吕凯辉
(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411)
摘要:介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、氧耗、冶转炉留渣双渣操作生产实践
吕凯辉
(福建三安钢铁有限公司炼钢厂,福建泉州362411)
摘要:介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、氧耗、冶炼周期、脱磷等效果。通过优化顶底复吹转炉留渣双渣工艺制度,提高转炉前期脱磷效果,在无铁水预处理的设备条件下可以冶炼高铭铁水,满足了对钢的洁净度要求。
关键词:转炉;留渣;双渣;操作;实践
0引言
留渣双渣操作是将转炉上炉部分或全部的高碱度、高氧化亚铁的渣留在炉中,然后在吹炼第一期结束时倒出来,重新造渣的操作模式1]。该工艺具有高的碱度和比较高的E(FeO)含量,对铁水具有一定的去磷和去硫能力,且本身还含有大量的物理热,将该种炉渣部分地甚至全部留在炉内可以显著加速下一炉初期渣的成渣过程,提高吹炼前期去磷率、节省石灰用量和提高炉子的热效率。但在留渣双渣操作中,必须特别注意防止兑铁水时产生严重喷溅⑵。福建三安炼钢厂研究了留渣操作喷溅和预防的机理,摸索出了1套留渣操作方法,取得了显著的经济效益。
1福建三钢的留渣双渣操作
三安炼钢厂结合本厂的实际情况(高炉使用“印尼高铭矿”时,铁水铭含量高,由于铭能显著降低磷的活度,铁水中的铭氧化生成大量Cr2O3,使脱磷渣“硬化”,不利于脱磷反应的进行,转炉渣脱磷能力下降),实行的生产工艺为:“留渣双渣法”加“高拉后吹”的生产冶炼工艺,留渣双渣法工艺对于高磷高硅高铭等铁水的冶炼比较具有实用性,其工艺流程为:溅渣留渣一进废钢铁水一下枪冶炼一起泡沫渣时提枪倒渣下枪一脱碳升温出钢。该工艺和一般工艺的差异在于倒渣操作在吹炼中途进行,其原理是:在温度为1320〜1420°C时,转炉冶炼脱磷脱硅效果较明显;而温度>1550C时,转炉渣对于脱磷是反效果的,也即会回磷。所以在脱硅、脱磷操作基本完成后进行倒渣操作,能有效脱磷,不影响冶炼周期,可以降低转炉石灰消耗和钢铁料消耗。
脱磷的有利条件是低温、高碱度、高(FeO),所以脱磷主要在吹炼前期完成,中后期控制好化渣情况,避免炉渣返干,炉内要均匀升温。
2几种造渣方法的对比
氧气转炉常用的造渣方法有4种:单渣法、双渣法、留渣法和留渣双渣法。

在吹炼过程中只造1次渣,中途不倒渣、不扒渣,直到吹炼终点出钢。单渣操作工艺比较简单,吹炼时间短,劳动条件好,易于实现自动控制。正常情况下脱磷效率在
80%左右,脱硫效率为30%〜40%;第一批渣料是在开吹的同时加入,第二批渣料的加入时间是在硅锰氧化基本结束,第一批渣料基本化好,碳焰初起时加入。

在吹炼中期倒出或扒除1/2〜2/3炉渣,然后加入渣料重新造渣的方法为双渣操作。根据铁水成分和所炼钢种的要求,也可以多次倒炉倒渣造新渣。在铁水含硅较高,%,或含硫并不高而吹炼优质钢,或吹炼中、高碳钢种时,都可以采用双渣操作。采用双渣操作可以在转炉内保持最小的渣量,同时又能达到最高的去除磷硫效率。双渣操作脱磷效率在90%以上,脱硫