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托泵常见故障排除手册.docx

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文档介绍

文档介绍:目 录
第一章 S阀拖泵
S管——边至1]位,——边不至^位 1
主油缸不至IJ位(刘文华) 1
3、正泵时齿轮泵换向压力逐渐下降(曹治平) 2
4、泵送一个循环,到C 2发信号油换向时憋压(何国文) ——3
5、主系统压力达到
原因分析:首先将料斗清空,进行空打,S管能摆到位,说明主机 无问题;检查混凝土,发现混凝土和易性较差,进一步观察,发现不 到位一侧总是靠近下料梢另一侧,原因为混凝土在下料梢往下运动过 程中,由于石子运动速度较快,大部分石子下落时堆积在料斗另一侧, 从而导致一侧料好,一侧料差,料差的一侧摆动阻力特别大。
解决方法:将下料梢尽量靠近料斗的中间,问题解决。
二主油缸不到位
故障现象:HBT60C — 1816拖泵空打正常,高压泵送正常,低压泵送
时以出料口为前方,左边输送缸前进不能到位尚有 30cm,右边输送
缸前进能到位,后退约30公分不能到位,摆缸从右边往左边推出慢
而分两次到位,左边往右边推出正常。
原因分析:参见附录五中液压原理图1和2, AB单向阀内泄原因引
起故障,低压泵送时当右边主油缸有杆腔 B进油时,左边主油缸前
进推料。由于AB单向阀中下方的单向阀密封不严,使 B1与C1窜 油,即:
摆动。但由于主油缸同时向主油缸和摆缸供油,摆动阻力大,故主油
缸优先动作,造成摆缸摆动中途停下来,当左边主油缸前进到位时,
因主系统压力上升足以克服摆缸阻力, 故S管再次从左到右摆动,继
续走完尚未走完的行程。因此发生了二次到位的现象。
故障排除: 更换AB单向阀后工作正常。
三、正泵时齿轮泵换向压力逐渐下降
故障现象:HBT60C-1610电机启动后换向压力可达 16Mpa,正泵换 向压力随正泵次数添加逐渐减小,每次下降 2Mpa左右,直至换向压 力降到0Mpa,导致摆缸无力。
原因分析: 齿轮泵、齿轮泵卸荷溢流阀块、摆缸四通阀、主缸四通 阀均有可能。
检查及解决方法:1、检查蓄能量压力正常;
2、检查双齿轮泵是否内泄,对调搅拌齿轮泵和 摆阀齿轮泵的出油胶管。故障依旧,齿轮泵没有问题;
3、用胶管直接将齿轮泵的高压油,接到主阀块
上,把齿轮泵卸荷溢流阀块断开,故障现象依旧,证明双齿轮泵的卸 荷溢流阀块上所有元件均完好;
4、检查DT2、DT3下的溢流阀是否有故障,取 消该溢流阀,让双齿轮泵的卸荷溢流阀工作,故障现象依旧,证明
DT2、DT3下的溢流阀完好;
5、检查DT4电磁换向阀,阀芯灵活,整体更换
DT4电磁换向阀,情况一样,证明 DT4电磁铁完好不内泄;
6、主油缸行程无变化,说明退活塞小油缸活塞
及其密封完好;
7、检查摆缸四通阀,发现摆缸四通阀也正常;
8、检查主缸四通阀,发现主缸四通阀小 T 口内 的螺堵K2掉落不见了,,试机 设备恢复正常。参见附录五液压原理图 4,当正泵时,DT2得电,齿 轮泵压力油P3-a3f v1-K2-T1-油池,故正泵时蓄能器压力油从
K2通孔回油箱了,导致摆缸无力
四、泵送一个循环,到C2发信号有油换向时憋压
故障现象:低压泵送时,偶尔能正常换向,大部分时候为: 右边主
油缸前进到头,当C2发信号油换向时,系统憋压,无法换向。停止
泵送后,再次开启泵送,又可以泵送一个循环,到 C2发信号油换向
时,再次憋压。
排除过程:1、查各液压阀均正常;
2、当憋压时,拆开 C2信号油管,发现无压力信号油 喷出,怀疑该主油缸上的螺纹插装阀卡死;
3、互换两个主油缸的插装阀总成后,故障现象仍未消
失;
4、操作工反映,前几天换过左边主油缸尾部的补油胶
管,拆胶管后无发现异常;
5、进一步拆下单向阀,发现阀芯与弹簧的位置装反, 且弹簧已压断成几截,使单向阀无法开启,或流通量很小;
6、更换弹簧重新安装后正常。
故障分析:参见附录五液压原理图1,由于左油缸尾部无法补油或
补油速度慢,低压泵送,当左主油缸每次后退时,有杆腔 A1压力油 不能向连通腔补油,造成两个主油缸的无杆连通腔的油量减少, 使右 主油缸活塞杆伸出行程变短,右边油缸活塞无法越过发信号点, 故右 边主油缸上的插装阀的上下腔无法形成压差, 插装阀无法开启,发不
出信号油C2,故憋压。
五、主系统压力达到16Mpa左右时,主油缸停止运动 故障现象:S阀拖泵打正泵时,当主系统压力达到 16Mpa左右,主 油缸停止运动,并且摆阀不动作。好象是堵管。 (黄发科)
故障分析: 这一现象属于液压系统内部有泄漏所致。可能有以下几 个方面的原因:
1、主油缸;
2、主电磁溢流阀;
3、主液动阀。摆缸液动阀内部有泄漏;
4、摆阀油缸活塞密封; 5、主油缸活塞密封。
排故过程:点动主油缸前