文档介绍:选煤厂“跑、冒、滴、漏”专项治理经验
“跑、冒、滴、漏”是每个选煤厂运行初期的共性问题, 也是制约正常生产和产品质量的主要因素之一。为彻底解决 这一问题,我选煤厂大胆创新工作模式,创造性的开展工作, 对全厂进行了大范围的改造,有效治理了跑冒滴漏现象。
一、采取的主要技术措施
要基本消除厂内“跑、冒、滴、漏”现象,必须要消除 一切可以消除的滴漏、喷溅、跑冒现象。为此,选煤厂制定 了从每台设备、每条管路入手,全方位、大纵深开展此项工 作的战略。为使治理工作的快速推进,该厂实施增加队伍、 多点开花、齐头并进的战术。
成立专项整改小组
选煤厂成立''跑、冒、滴、漏”专项治理整改小组,为 使在治理过程中,各项改造更合理,不至于影响安全生产, 小组成员由机械、选煤、电气、管路等技术人员组成,对该 项工作进行统筹管理,科学规划。对各个改造点进行现场勘 查分析,确定在"跑、冒、滴、漏”治理过程中管路及设备 的改造更合理,更具有长远性。实行动态检测、静态论证、 方案统审、综合治理的工作方法,
定人定片、专人排查,统一部署
选煤厂的工艺流程长,设备数量多,‘'跑、冒、滴、漏” 现象的设备及管路随处可见,给治理工作带来了很大困难。 因此,在治理过程中,难免会因为区域大、持久战等原因, 造成治理工作落不到实处,不能预期完成整改工作。
为此,该厂实行区域划分、落实到人的制度。开展'‘定 人定片,上下结合、群查群防”的宣传活动,并落到实处。 专人负责跟踪落实''跑、冒、滴、漏”整改进度,每天专职 人员到现场对车间所有区域进行检查。每天各区域负责人对 自身每天处理的漏点项目在班会上进行汇报。
统筹考虑,合理解决矛盾
跑冒滴漏是一项降低成本的有效手段,但针对生产实际 情况,厂内部分运转设备要做到完全不漏难度过大,因此, 若因轻微渗漏就更换其设备配件,会对设备造成很大伤害, 得不偿失。如此类问题,由整改小组指导制作接漏盒进行引 流,以达到暂时缓解漏点乱流的情况。
二、具体“跑、冒、滴、漏”治理的技术创新点
将渣浆泵轴封水与油箱冷却水循环使用
该厂主洗车间一层共有渣浆泵34台,采用机械密封的 渣浆泵12台,采用盘根密封的22台。34台渣浆泵的轴封水 和冷却水分别采用单独管路从总水管引水,其冷却水都直接 排放至地面。
采用盘根密封的渣浆泵轴封水直接沿轴向进入泵蜗壳 内部,不会排放到地面。只需将冷却水出口用管路采用地沟 敷设方式引入排水沟即可。在地面与冷却水出口之间加试验 阀门(方便检查)。
而采用机械密封的渣浆泵,其轴封水直接排放至地面, 使地面积水增多。对美化亮化后的地面造成很大影响,会使 地面因积水过多而提前损坏。若将轴封水出水口直接用管路 引致排水沟,在渣浆泵地基之上会有两条大约500-700mm左 右的两条管路,会直接影响维修且不美观。经多次观察研究, 机械密封的出水与进水的水质相当,温度为常温,流速相近, 符合油箱冷却水的需求,且轴封水外排出口与冷却水进水口 距离近。因此,该厂将轴封水出口与冷却水相接,中间加试 验阀门(方便检查轴封水使用情况),再将冷却水出口用管 路引致排水沟,地面与泵冷却水出口之间加试验阀门。经现 场改造实用后,使用良好。
(2)增加除尘采集点
该厂投入生产后,发现设备在运行过程中,向空气中排 放大量的煤尘。使厂内空